黃宗響,李春廣,靳繼勇
(中原工學院 機電學院,鄭州 450007)
磨削加工中磨削液(乳化液)的供給方式影響磨削加工質量和現場的生產管理[1]。目前,國內大多數企業仍采用單臺磨床自帶磨削液箱,并自成冷卻潤滑系統,通常磨削液的更換要靠工藝紀律監督來實現,或者工件加工質量達不到工藝要求時才進行。因此,磨削液超期使用的問題普遍存在,而且逐臺更換磨削液費工費時,不但影響生產效率和生產環境,更重要的是影響產品的加工質量。磨削加工低噪聲軸承等高品質產品時,磨削液的供給方式尤為重要,傳統的磨削液供給方式已不能適應企業現代化管理的需要[2]。
該自動循環控制系統構成如圖1所示,主要由PLC(可編程邏輯控制器)、水泵、過濾機、加藥機、上水機、攪拌器、控制閥門及上、下水系統等構成。通過PLC的輸入/輸出及內部繼電器和計時功能[3],控制各個動作,從而實現磨削液自動循環、自動過濾、自動補充及定期自動更換等功能。該系統實現了磨削液供給的網絡化,可以把所有需要同樣磨削液的磨床納入網絡,由中心泵房控制。因此,該系統特別適合產品較穩定,批量較大的磨削加工工序使用。

圖1 自動循環控制系統網絡框圖
通過人機對話界面輸入開始指令,PLC開始工作,啟動水泵供液,通過上水管道到各個機床,磨削液連同磨屑、金屬廢末等通過下水管道流到過濾機,經過過濾的磨削液重新回到磨削液池,雜質等排出泵房外。其主要功能為:
(1)自動供液。
(2)由壓力傳感器監視系統壓力,當系統壓力不超過設定壓力時(根據使用情況可設定兩三個壓力傳感器的控制壓力值)系統正常工作。當設備啟動數量較少時,系統壓力升高,此時,壓力傳感器動作,系統壓力指令動作,使PLC控制泄流閥打開并泄流,從而維持供液系統壓力的穩定。
(3)當磨削液蒸發和損耗到一定量時,液面低于規定高度,此時液面控制指令動作,按事先設定的配方制備并自動補充液體到規定液面高度。
(4)PLC的時間繼電器計時,當磨削液達到使用期限時,系統自動報警并實現自動更換,更換過程中自動供液程序停止工作。
系統主控制程序如圖2所示。當開始指令成立時,PLC工作,子程序1開始運行;子程序4開始計時等待執行;壓力傳感器開始工作,當系統壓力超過規定值時,泄流閥打開泄流;當液面低于規定液面時,中浮子開關(液面控制指令)動作,子程序2,3同時運行,實現磨削液的補充;當計時條件成立時,子程序4開始運行,同時關閉子程序1 完成自動更換磨削液程序。

圖2 主控制程序
自動供液控制程序如圖3所示。輸入開始指令,子程序1運行,為各個機床提供磨削液;同時,過濾機開始工作,一般采用無紡布和磁性分離器進行自動過濾,實現液、渣的自動分離;為了防止下水管道阻塞,在每條下水管道的始端布設有專門的沖刷管道,當計時條件成立時,專用沖刷水泵B啟動,進行強力沖刷,到規定時間自動關閉;考慮到磨削液的日常維護,為盡量延長其使用壽命,通過攪拌器定期定時進行攪拌增氧。

圖3 自動供液控制程序
自動加藥、上水控制程序分別如圖4、圖5所示。當磨削液液面低于規定值時,中浮子開關接通,使子程序2,3同時運行。加藥機上艙門打開,開始進藥,當達到規定質量后,第1個壓力開關接通使上艙門關閉;接著下艙門打開,并由時間繼電器控制,定時關閉;同時,攪拌器開始工作將其攪拌均勻,并定時關閉。子程序3開始運行時,上水閥門打開上水,液面達到規定值時上浮子開關接通,上水閥門關閉,完成上水過程。

圖4 自動加藥控制程序

圖5 自動上水控制程序
自動更換磨削液控制程序如圖6所示,由PLC內部時間繼電器控制,當到達磨削液更換周期時,系統報警,提醒準備更換磨削液。子程序4開始運行時,排水閥門打開排水,同時中浮子開關功能喪失。當下浮子開關接通時(說明水已排完),排水閥門關閉,回水口關閉,上水閥門打開(即子程序3運行)并恢復中浮子開關的功能;子程序2同時運行,由于更換磨削液時加藥的質量(事先設定)與平時補充時加藥的質量不同,因此,由下浮子開關控制加藥機第2個壓力開關工作,以控制加藥量。

圖6 自動換水控制程序
磨削液自動循環控制系統的電氣原理如圖7所示,分別實現了電控柜內照明、稱重傳感器的直流供電、西門子S7-224XP可編程序控制器的供電,分別通過接觸器控制供液泵、過濾機、沖刷水泵、攪拌器的運行。

圖7 電氣原理圖
根據系統特點,PLC選用西門子S7-224XP,其接線圖如圖8所示。I0.0與I0.1分別接啟動、停止按鈕,I0.2~I0.5接供液泵、過濾機、沖刷水泵、攪拌器的熱繼電器常開開關,I0.6接系統壓力繼電器,I0.7~I1.1接液面的上液位開關、中液位開關、下液位開關;Q0.0~Q0.3接供液泵、過濾機、沖刷水泵、攪拌器的接觸器線圈,Q0.4接泄流電磁閥,Q0.5~Q0.6接磨削液配藥機的上艙門電磁閥與下艙門電磁閥,Q0.7與Q1.0接配料液的進水電磁閥、排水電磁閥,Q1.1接磨削液更換周期到時的聲光報警裝置;S7-224XP自帶的模擬量輸入通道與稱重傳感器的變送器信號端連接。

圖8 PLC的接線原理圖
磨削液自動循環系統實現了供液、維護、補充、更換的自動控制,便于磨削液的質量監控,杜絕了超期使用現象。為加工高品質機械產品,推行精益生產方式,促進生產現場的現代化管理打下了良好的基礎,同時也為網絡化制造系統的建立創造了條件。