王輝斌,鄒桂麗,莫 劍,熊 智,陳貞石,張亞林,李 明
(1.湖南省電力公司科學(xué)研究院,湖南 長沙 410007;2.湖南省東江水電廠,湖南 郴州 423403)
與混流式水輪機組相比,轉(zhuǎn)槳式水輪機組結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,安裝要求較高。在實際運行過程出現(xiàn)了各種問題,嚴重時甚至影響到機組安全穩(wěn)定運行。如黃河大峽水電站第2臺機組自投運起即存在上導(dǎo)擺度大、振動嚴重等缺陷[1],福建水口水電站2號機組上機架振動、軸擺度嚴重超標問題[2],葛洲壩二江水電機組水導(dǎo)擺度嚴重超標、40%~55%額定負荷區(qū)存在強振等問題[3],Inverawe電站25 MW機組高負荷區(qū)存在振動過大[4]。可見有必要對此類水輪發(fā)電機組的運行規(guī)律進行試驗研究,總結(jié)出優(yōu)化運行穩(wěn)定性狀態(tài)的一般性策略。本文以小東江水電站為例進行研究分析。
小東江水電站位于湖南省資興市境內(nèi)耒水河上,裝設(shè)4臺水輪發(fā)電機組,1、2號機組單機容量7 MW,為定槳式水輪發(fā)電機組;3、4號機組單機容量20.5 MW,為轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。工程于1984年開始施工,1990年10月投產(chǎn)發(fā)電。電站最大水頭17.3 m,最小水頭9 m,加權(quán)平均水頭14.6 m。
小東江水電站3號機組自投運起即存在振動異常,擺度經(jīng)常性異常增大,部分工況下存在嚴重振動。根據(jù)湖南省電力公司科學(xué)研究院2006年14 m水頭的測試結(jié)果顯示:①機組在低負荷 (3~4 MW左右)運行時存在強烈振區(qū),上機架振動最大達到了200 μm左右;②大軸擺度超標,最大達到400 μm左右,調(diào)整軸瓦間隙后有逐步增大趨勢;③非振動區(qū)運行的振動幅值偏大:上機架水平振動大部分工況超過了120 μm,水導(dǎo)軸承水平振動最大達80 μm。各部位振動趨勢如圖1所示。

圖1 14 m水頭振動擺度趨勢示意
為確保安全穩(wěn)定運行,電廠每年對機組進行多次檢修。雖經(jīng)檢修將機組軸線調(diào)整合格、導(dǎo)瓦間隙調(diào)整至要求值,但機組振動擺度依然異常偏大,可見軸線及軸瓦間隙并非是引起該機組異常振動的根本性原因。另根據(jù)該機組變勵磁試驗數(shù)據(jù)分析,各部位振動擺度幅值與勵磁電壓幅值的關(guān)系不明顯,因此基本排除電氣因素的振動。經(jīng)分析,不能排除該機組協(xié)聯(lián)曲線不佳導(dǎo)致機組異常運行。嚴重的機組振動影響該機組安全穩(wěn)定運行,增加檢修工作量,影響發(fā)電效益,為此電廠自2006年以來聯(lián)合試驗單位對該機組的異常振動進行了試驗研究。
(1)原協(xié)聯(lián)關(guān)系測試。試驗時,機組并網(wǎng)至空載開度,調(diào)速器切現(xiàn)地控制,在空載至最大負荷開度調(diào)節(jié)若干個導(dǎo)葉開度,每個工況點穩(wěn)定3~5 min。
(2)協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化試驗。根據(jù)調(diào)速器內(nèi)置協(xié)聯(lián)曲線需在5個水頭下進行試驗,但考慮到水頭調(diào)整的方便性,實際進行了12、14、15 m水頭的協(xié)聯(lián)優(yōu)化試驗。試驗時,導(dǎo)葉開度分別穩(wěn)定在空載開度至最大負荷開度調(diào)節(jié)若干個開度,每個導(dǎo)葉開度工況點手動調(diào)節(jié)槳葉開度,在原協(xié)聯(lián)點附近單向調(diào)節(jié)5~6個槳葉開度,每個工況穩(wěn)定若干時間。
(3)協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后測試。優(yōu)化后測試的目的是為了通過對比測試,評估協(xié)聯(lián)優(yōu)化的效果。如效果不理想,可對協(xié)聯(lián)關(guān)系進行適當修正。并重復(fù)該項試驗,直至達到預(yù)期效果為止。試驗時,先將水頭調(diào)整至與原協(xié)聯(lián)關(guān)系試驗時相同的水頭,在接近導(dǎo)葉開度工況下進行測試。
(4)動平衡處理。調(diào)速器協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后,為進一步優(yōu)化機組的運行狀況,視機組的振動擺度情況,可適當進行動平衡處理。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析,協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后曲線,規(guī)律跟原協(xié)聯(lián)曲線的規(guī)律基本一致:同一導(dǎo)葉開度下進行比較,12、13、14 m水頭的優(yōu)化槳葉開度比原槳葉開度分別降低了約20%、15%、12%。協(xié)聯(lián)曲線對比見圖2所示:

圖2 協(xié)聯(lián)曲線優(yōu)化前后對比
3.1.1 協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化對水輪機性能指標的影響分析各試驗水頭下,在相同導(dǎo)葉開度工況下進行對比,協(xié)聯(lián)優(yōu)化后,水輪機的指數(shù)效率均明顯得到了提高 (平均提高約5%),各工況均有改善 (見圖3所示)。

圖3 14 m水頭協(xié)聯(lián)優(yōu)化前后水輪機指數(shù)效率對比
協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化后在14 m水頭下 (額定水頭),機組最大出力達到20.8 MW,能滿足機組設(shè)計要求。
3.1.2 協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化對機組穩(wěn)定性的影響分析
協(xié)聯(lián)曲線的優(yōu)化對機組的運行穩(wěn)定性有一定的改善,對70%導(dǎo)葉開度以下機組運行穩(wěn)定性有明顯改善,其中50%導(dǎo)葉開度附近的水導(dǎo)擺度改善最為明顯 (降低約200 μm左右),高負荷區(qū)上機架水平振動降低約30 μm。
協(xié)聯(lián)關(guān)系優(yōu)化試驗明顯提高了水輪機的效率;改善了機組的運行穩(wěn)定性,特別是明顯改善了低負荷區(qū)機組的運行狀況,對高負荷區(qū)的上機架水平振動也有所改善。
為進一步優(yōu)化機組的運行狀況,決定對小東江3號機組進行動平衡試驗。該機組轉(zhuǎn)子質(zhì)量為146 t,配重半徑為3.3 m,轉(zhuǎn)速為107 r/min,根據(jù)經(jīng)驗在轉(zhuǎn)子上試加配重40kg,第一次試加在6號支臂(勵磁出線段對應(yīng)的支臂為1號支臂,順時針編號,共8個支臂)上,第二次試加在8號支臂上,經(jīng)兩次試重,最終在5號支臂上加35 kg,4號支臂上加10 kg。配重效果見表1所示。

表1 動平衡試驗結(jié)果
經(jīng)配重,上導(dǎo)擺度和上機架水平振動幅值降低約50%以上,水導(dǎo)擺度在空載工況幅值有所改善。
在完成以上試驗后,為驗證最終優(yōu)化效果,進行了13、14 m水頭穩(wěn)定性對比測試,其中14 m水頭優(yōu)化效果更為明顯,對比結(jié)果見圖4。
(1)振動區(qū)內(nèi)機組最大振動擺度幅值降低一半以上,解決了機組低負荷區(qū)內(nèi)的強振:上機架振動從最大244 μm降低到最大97 μm,上導(dǎo)擺度最大值從289 μm降低到113 μm,水導(dǎo)軸承水平振動從最大 83 μm 降低至 23 μm。
(2)非振動區(qū)內(nèi) (40%以上導(dǎo)葉開度)運行,機組狀態(tài)良好:上導(dǎo)擺度最大88 μm,上機架水平最大振動為56 μm。
(1)根據(jù)無水測試結(jié)果,該機組的協(xié)聯(lián)關(guān)系在60%以上導(dǎo)葉開度槳葉的誤差較大,建議對調(diào)速器特性進行全面檢查測試,消除協(xié)聯(lián)誤差。
(2)處理后機組在非振動區(qū)運行時水導(dǎo)擺度仍有約300 μm左右,盡快安排檢修機會,對機組的軸線、各導(dǎo)瓦間隙進行檢查調(diào)整。
(3)盡可能避開機組振動區(qū) (35%以下導(dǎo)葉開度)運行。
小東江水電站3號機組通過協(xié)聯(lián)優(yōu)化、動平衡處理、檢修等手段,成功消除了機組振動異常狀況,機組運行穩(wěn)定性狀態(tài)得到了極大改善:①消除了低負荷區(qū)內(nèi)的強振,降低了振動擺度幅值;②水輪機效率得到了明顯提高,且能滿足機組額定出力要求。

圖4 14 m水頭協(xié)聯(lián)優(yōu)化前后擺度對比
由此可見,采取協(xié)聯(lián)關(guān)系的優(yōu)化和動平衡處理等多種手段,是改善轉(zhuǎn)槳式水輪機組運行穩(wěn)定性的重要措施。同時也證實了協(xié)聯(lián)的進一步優(yōu)化將對優(yōu)化機組運行狀態(tài)具有不可忽視的作用,轉(zhuǎn)槳式水輪機的協(xié)聯(lián)曲線需經(jīng)現(xiàn)場試驗驗證確定。
該項目的成功經(jīng)驗不僅適用于軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機組,對貫流式水輪機組同樣也有重要的參考價值。
[1] 李建衛(wèi),等.軸流轉(zhuǎn)槳式機組振動問題處理[J].水電站機電技術(shù), 2002(1):48-49.
[2] 水口機組轉(zhuǎn)槳式機組幾起振動消除的方法[J].大電機消息,2000(12):13-15.
[3] 劉梅清.大型軸流轉(zhuǎn)槳式機組導(dǎo)軸承間隙增大的演變及原因分析,水電站機電技術(shù),1990(4):4-7.
[4] R.M.萊塞,等.解決25 MW軸流轉(zhuǎn)槳式機組的振動問題,國際水力發(fā)電, 2003(4):20-24.
[5] 馬振岳,等.水電站機組及廠房振動的研究與治理[M].北京:中國水利水電出版社,2004.