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冶金高爐悶爐的生產(chǎn)實(shí)踐操作

2020-12-08 10:34:34黃京昌王永林夏萬(wàn)順
世界有色金屬 2020年4期

黃京昌,王永林,夏萬(wàn)順

(河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶煉鐵廠(chǎng),河北 邯鄲 056015)

某冶煉廠(chǎng)高爐(3200m3)2008年4月開(kāi)爐,至今連續(xù)生產(chǎn)11年多,單位爐容產(chǎn)金屬量達(dá)9660t。2019年9月26日因國(guó)慶節(jié)環(huán)保限產(chǎn)要求,高爐進(jìn)行了為期5天的悶爐操作。高爐采用全焦負(fù)荷悶爐,經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備,科學(xué)核算,嚴(yán)密的監(jiān)控,及精心的準(zhǔn)備,合理的操作,復(fù)風(fēng)后實(shí)現(xiàn)了2小時(shí)出工業(yè)產(chǎn)品,第一次沖制水渣,20小時(shí)全開(kāi)風(fēng)口,48小時(shí)達(dá)產(chǎn),恢復(fù)正常爐況,快速達(dá)產(chǎn),為同類(lèi)型高爐進(jìn)行悶爐操作提供了借鑒。

1 悶爐前生產(chǎn)情況

2019年9月份高爐運(yùn)行狀況一般,主要是受環(huán)保限產(chǎn)影響,資源緊張,原燃料條件較差高爐配吃大量外購(gòu)焦,爐況波動(dòng)較大[1]。悶爐前20日~25日高爐日產(chǎn)7550t/d,焦比334kg/t,燃料比500,礦物燃料比較低116kg/t,爐溫0.3%,爐渣堿度1.28,爐況順行尚可。25日接到通知26日19點(diǎn)停爐。

2 悶爐

(1)準(zhǔn)備工作。①準(zhǔn)備洗爐料,接到通知后25日中班組織騰空2個(gè)雜礦倉(cāng),改上金屬礦,為保證復(fù)產(chǎn)后順利出渣出金屬制品,防止?fàn)t況難以恢復(fù),提前準(zhǔn)備好洗爐料。②提高爐溫水平,降低爐渣堿度,保證充足的熱量水平和良好的廢渣流動(dòng)性,環(huán)保要求26日下午18:00前停車(chē),高爐25日中班開(kāi)始調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),適當(dāng)降低爐渣堿度到1.23水平,同時(shí)提高操作燃料比提高硅素到0.4%水平。③提前配備優(yōu)質(zhì)礦物燃料,提高料柱透氣透液性,提高爐況穩(wěn)定水平,保證復(fù)風(fēng)順利。25日中班開(kāi)始逐步提高干焦配比,26日夜班第1批干焦比例由3:1提高到5:1,白班第1批料變成全干焦。④提前調(diào)整負(fù)荷,增加料柱輕負(fù)荷料。礦批逐步減至75t/批,焦批逐步加至22.5t/批負(fù)荷料,25日中班19點(diǎn)開(kāi)始,退礦批,有86退至84t,26日夜班焦批有18t/批加至19t/批,夜班36批焦批加至20t。

(2)加休風(fēng)料。①加洗爐料,白班8比價(jià)金屬礦2.2t/批,24批加礦石0.7t/批,目的是降低爐渣熔化性溫度,提高廢渣流動(dòng)性,保證高爐送風(fēng)時(shí)在較低溫度下金屬冶煉廢渣就能順利流出爐外。②休風(fēng)料,計(jì)劃全焦悶爐,料制焦比570kg/t.目標(biāo)硅素0.8%。按照休風(fēng)后休風(fēng)料下至爐腹的要求,參考35批一個(gè)冶煉周期,白班28開(kāi)始加休風(fēng)料。休風(fēng)料為全焦負(fù)荷附加凈焦的形式,白28批改全焦,礦批退至75t,焦批增加至22.5t,全焦比570kg/t,白28批開(kāi)始連續(xù)加凈焦5罐,每罐22.5t,每罐焦炭配加5t礦石調(diào)減度,白38批再加凈焦3罐,15t礦石,白44批加凈焦2罐,10t礦石,累計(jì)加凈焦225t,礦石50t,休風(fēng)料綜合焦比為:800kg/t。

(3)休風(fēng)。①減風(fēng)前提前聯(lián)系運(yùn)輸兌好兩個(gè)金屬罐,保證出凈廢渣;②休風(fēng)料入爐16批料,打開(kāi)對(duì)面出料口,雙口出料,停止富氧;③約30分鐘后出料口大噴,聯(lián)系風(fēng)機(jī)改定角度操作,開(kāi)始減風(fēng),開(kāi)始減風(fēng)速度較快,每次減30個(gè)風(fēng)壓,減風(fēng)節(jié)點(diǎn)以控制出料口噴濺減輕為準(zhǔn);④風(fēng)量減至4500m3/min時(shí),停止供應(yīng)燃料,放慢減風(fēng)節(jié)奏,每次減風(fēng)幅度為20個(gè)風(fēng)壓,風(fēng)壓200kpa時(shí)通知熱風(fēng)爐關(guān)閉混風(fēng);⑤風(fēng)壓減至80kpa時(shí),全面觀察風(fēng)口工作情況,無(wú)漏水,連續(xù)能中切段可燃?xì)怏w排出,開(kāi)爐頂放散,關(guān)閉重力除塵器大閘;(6)繼續(xù)減風(fēng),到風(fēng)壓30kpa,全面觀察風(fēng)口,無(wú)涌渣,點(diǎn)動(dòng)操作放風(fēng)閥放風(fēng),風(fēng)壓到20kpa,10kpa,各觀察一次風(fēng)口,風(fēng)口正常,全開(kāi)放風(fēng)閥,再次確認(rèn)風(fēng)口正常,聯(lián)系熱風(fēng)爐休風(fēng);

(4)休風(fēng)后悶爐操作。①全面檢查風(fēng)口,無(wú)漏水,打開(kāi)吹管大蓋,開(kāi)倒流休風(fēng)閥,組織爐前工用有水泥將全部風(fēng)口堵死,以不風(fēng)口不見(jiàn)光為準(zhǔn),其中32,1,2,8,9,10,15,16,17,24,25,26,12個(gè)風(fēng)口堵磚,風(fēng)口堵完后,及時(shí)關(guān)閉倒流休風(fēng)閥和吹管大蓋。②爐頂開(kāi)點(diǎn)火孔點(diǎn)火,保證爐頂安全檢修。③休風(fēng)2小時(shí)后,聯(lián)系水站,停一臺(tái)軟水主泵,降低爐體冷卻強(qiáng)度,休風(fēng)4小時(shí)后聯(lián)系泵房停風(fēng)口增壓泵,降低,風(fēng)口小套水壓。④在休風(fēng)6小時(shí)后,主溝上凝有一層渣殼,在前后各敲一個(gè)孔洞,通入焦?fàn)t煤氣,烘烤主溝,防止溫度過(guò)低出現(xiàn)發(fā)面積裂縫。⑤組織爐前工每4小時(shí)巡檢一次風(fēng)口,發(fā)現(xiàn)風(fēng)口漏光,進(jìn)行重新封堵。

3 復(fù)風(fēng)

3.1 復(fù)風(fēng)前準(zhǔn)備工作

①清理1,3號(hào)廢渣溝,計(jì)劃10月1日18點(diǎn)送風(fēng),18日下午15點(diǎn)開(kāi)始,清理廢渣溝,將廢渣溝內(nèi)積渣清理干凈,主溝和渣溝兩側(cè)溝幫鋪墊0.5m高的河沙,準(zhǔn)備足夠的保溫料和杉桿,防止廢渣難流,造成跑渣事故。②清理火渣溝,重新制作火渣改渣壩,保證在無(wú)法進(jìn)行水渣沖制時(shí),及時(shí)改出火渣。③備好備足氧氣管、氧氣帶,防止出料口難開(kāi)。④提前4小時(shí),進(jìn)行重力除塵器氮?dú)庵脫Q,提前3小時(shí)開(kāi)高爐軟水泵提水壓至正常水壓,提前2小時(shí)開(kāi)風(fēng)口增壓泵至正常水壓,提前1小時(shí)聯(lián)系風(fēng)機(jī)將風(fēng)送至放風(fēng)閥。⑤17點(diǎn),開(kāi)爐候蒸汽,開(kāi)倒流休風(fēng)閥,組織爐前工捅開(kāi)不堵磚風(fēng)口的堵泥,重新打緊吹管拉絲,防止跑風(fēng)。⑥17:56通知煤粉送冷風(fēng)。

3.2 送風(fēng)制度

由于風(fēng)口平臺(tái)受出料口除塵管道位置影響,不能均勻堵風(fēng)口,以能順利開(kāi)風(fēng)口為原則,東南西北四個(gè)方向上各堵3個(gè),共計(jì)12個(gè)風(fēng)口序號(hào)為,1,2,8,9,10,16,17,18,24,25,26,32,風(fēng)口面積為,料制,料線(xiàn),爐料結(jié)構(gòu)都與休風(fēng)前一樣,不變,送風(fēng)前料線(xiàn)7.2/7.9,補(bǔ)加5罐礦物燃料,共計(jì)112.5t,25噸礦石,料線(xiàn)升至4.3/4.1。

3.3 送風(fēng)

接到通知,18點(diǎn)開(kāi)1號(hào)熱風(fēng)爐冷,熱風(fēng)閥,關(guān)放風(fēng)閥送風(fēng),18:06全引可燃?xì)怏w,開(kāi)始加風(fēng),加風(fēng)順利,但為保證廢渣順利熔化,盡快提升爐缸熱量,加風(fēng)速度控制較慢,21:47風(fēng)量加至3700,廢渣流動(dòng)性良好,分別捅開(kāi)16,32號(hào),風(fēng)口,風(fēng)量加至4000,2,4點(diǎn)變送礦物燃料負(fù)荷,焦批減至20.5,礦批加至76,全焦比503,早8點(diǎn)風(fēng)口剩個(gè),風(fēng)量加之5000,礦物燃料比60kg/t,10點(diǎn)風(fēng)量加到5500,11點(diǎn)開(kāi)始富氧5000,12點(diǎn)風(fēng)口剩一個(gè)風(fēng)量5700,氧5000,加礦批至79,115點(diǎn)風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)量加至5800,氧氣5000,爐況基本恢復(fù)正常,后期不斷加負(fù)荷,加氧氣強(qiáng)化冶煉,3日全天產(chǎn)出金屬制品達(dá)7300t,爐況恢復(fù)正常。

19:59打開(kāi)1號(hào)出料口,深度正常,出料口好開(kāi),目測(cè)金屬水亮度正常,流動(dòng)性正常,開(kāi)口30分鐘后來(lái)渣,爐渣流動(dòng)性較差,但水渣沖渣尚可,無(wú)需出火渣,第一次出料130分鐘,為保證渣溝安全,1號(hào)出料口連出一次,第二次出料,硅素有所降低,出料量分析硅素0.8%,金屬水物力熱1430℃,為保證渣溝安全,1號(hào)出料口連出兩次,第二次出料60分鐘,金屬水物力熱1450℃,廢渣流動(dòng)性良好,2日4點(diǎn)11分打開(kāi)3號(hào)出料口出料,廢渣流動(dòng)性良好,出渣出料順利,溫度達(dá)到正常水平,出料后期加風(fēng)順利。

4 結(jié)語(yǔ)

冶金高爐第一次悶爐5天的操作,由于準(zhǔn)備工作到位,負(fù)荷料計(jì)算科學(xué),實(shí)現(xiàn)了安全悶爐,快速達(dá)產(chǎn)的好成績(jī)。

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