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石蠟成型脫模困難原因分析及對策研究

2011-08-15 00:52:53徐近林
科技傳播 2011年19期

徐近林

中國石油化工股份有限公司荊門分公司,湖北 荊門 448002

1 概述

目前,市場上所銷售的塊狀石蠟多數(shù)是通過鏈盤式連續(xù)成型機將液體石蠟冷凍成型生產(chǎn)出來的。其生產(chǎn)原理是將液體石蠟定量澆注到不銹鋼蠟盤,蠟盤在傳動鏈條帶動下進入冷室。經(jīng)過一定時間后,液體石蠟在冷室內(nèi)逐漸放熱而冷凍成蠟盤形狀的固體石蠟,并隨著傳動鏈條的帶動移出冷室,在石蠟脫模機構(gòu)作用下自動脫模(即脫離不銹鋼蠟盤),然后包裝碼垛入庫。其中,石蠟脫模是石蠟成型生產(chǎn)過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,石蠟脫模能否順利完成,對石蠟生產(chǎn)具有重要影響。

2008年8月份以來,中石化荊門分公司加工的石蠟經(jīng)冷凍成型后,很難自動脫模,對石蠟生產(chǎn)造成較大影響。筆者認為,造成石蠟成型脫模困難的主要原因包括生產(chǎn)原料性質(zhì)變化、生產(chǎn)工藝控制條件,以及設(shè)備狀況等幾方面的因素,并通過對癥解決后即可徹底改變石蠟成型脫模困難的不利局面。

2 造成石蠟成型脫模困難的主要原因

2.1 設(shè)備類原因

1)石蠟脫模機構(gòu)彈簧老化,造成脫模滾輪壓力減小,導(dǎo)致石蠟成型脫模困難。石蠟脫模時,蠟盤朝下,脫模滾輪通過杠桿作用借助脫模彈簧拉力緊壓在蠟盤背部滾動,促使石蠟從蠟盤內(nèi)脫落。由于荊門分公司石蠟成型機已經(jīng)運行了20多年,其脫模彈簧一直沒有更新,彈簧拉力降低甚至喪失,造成脫模滾輪在蠟盤背部滾動時壓力下降,從而造成石蠟無法順利自動脫模;

2)蠟盤受損,蠟盤內(nèi)易于石蠟脫模的樹脂涂層大面積破壞,蠟盤變形,造成石蠟脫模困難。

2.2 工藝操作類原因

1)液體石蠟澆注溫度過高。根據(jù)石蠟結(jié)晶理論,高溫下蠟液遇到急冷,高熔點的蠟首先析出,生成大量的結(jié)晶中心[1]。由于結(jié)晶中心過多,使最終形成的蠟結(jié)晶顆粒較小,這樣就形成了質(zhì)地比較致密的蠟結(jié)晶體,緊緊粘附在不銹鋼蠟盤上,造成脫模困難;

2)石蠟脫模溫度偏高。石蠟脫模溫度即石蠟冷凍成型后脫模時的溫度,石蠟冷室溫度低,石蠟冷凍時間長,則石蠟脫模溫度就較低。反之,石蠟脫模溫度就較高。實驗表明,石蠟脫模溫度在20℃以下時,脫模較為容易,20℃以上時,脫模較為困難,高于35℃時就很難脫模。所以石蠟脫模溫度偏高時,石蠟脫模會比較困難。

2.3 原料性質(zhì)類原因

石蠟原料中碳分布偏寬、大分子量組份和異構(gòu)烴含量偏多,導(dǎo)致石蠟成型脫模困難。碳分布偏寬,大分子量組份偏多的石蠟原料冷凍成型時,部分粘附性強的大分子量、高熔點的蠟組分首先結(jié)晶[2],形成致密的針狀晶體,造成脫模困難。而且據(jù)文獻資料[3],石蠟甲基百分含量與其歧化程度有關(guān),甲基含量越大,歧化度就越大。而石蠟的收縮率由又取決于其歧化度,歧化度越大,收縮率就越小。石蠟原料中異構(gòu)烴含量偏多,甲基含量相對較大,收縮率小,自然造成石蠟冷凍成型時脫模就比較困難。

2.4 其它原因

1)蠟盤上殘留較多蠟?zāi)斐墒灻撃]^為困難。據(jù)分析研究表明,石蠟脫模時,會有少量異構(gòu)烴和大分子量組份蠟?zāi)瓪埩粼谙灡P上,如不及時進行清除,就會造成石蠟脫模較為困難;

2)原油開采、輸送過程中加入的各種添加劑,對石蠟成型脫模也會造成一定影響[4]。對脫模困難的石蠟進行實驗室白土補充精制試驗,發(fā)現(xiàn)經(jīng)白土補充精制后的石蠟脫模比較容易,這說明石蠟成型脫模困難與其中含有的極性、活性物質(zhì)有一定關(guān)系,如原油生產(chǎn)、運輸中加入的助采劑、清蠟劑、流動性改進劑等。

3 改善石蠟脫模困難狀況的主要對策

1)更換石蠟脫模彈簧,恢復(fù)石蠟脫模滾輪對蠟盤的壓力。根據(jù)分析,石蠟脫模滾輪壓力不足,是造成石蠟脫模困難的原因之一。對石蠟脫模彈簧更換后,可改善石蠟脫模狀況;

2)更換部分受損蠟盤。石蠟蠟盤內(nèi)樹脂涂層脫落,以及蠟盤變形是造成石蠟脫模困難的重要原因之一。根據(jù)實際情況,分期分批對部分受損蠟盤進行更新,可以較好地改善了石蠟脫模困難狀況;

3)控制石蠟澆注溫度在靠近工藝卡片要求的下限范圍內(nèi)。試驗結(jié)果表明,蠟在適宜的溫度下結(jié)晶,易生成纖維狀結(jié)構(gòu)和分散的片狀結(jié)構(gòu),結(jié)晶體之間有較大的空隙,蠟塊容易脫模。所以,通過控制石蠟澆注溫度在靠近工藝卡片要求的下限范圍內(nèi)(即高于熔點8℃~10℃),石蠟脫模狀況將得以明顯改善;

4)降低石蠟脫模溫度。實踐表明,脫模溫度對脫模難易有明顯的影響,控制脫模溫度在20℃以下,脫模狀況有明顯好轉(zhuǎn);

5)調(diào)整加工方案,減少石蠟原料中的異構(gòu)烴及C40以上含量。通過調(diào)整上游生產(chǎn)裝置加工方案,適當降低滑料的干點,減少石蠟原料中的異構(gòu)烴及C40以上含量,石蠟脫模困難的狀況將會得到徹底改變;

6)及時清除蠟盤上殘留的蠟?zāi)Mㄟ^定期用蒸汽對殘留在蠟盤上的蠟?zāi)M行清除,可以較好地改善石蠟脫模的困難局面;

7)通過白土補充精制裝置對石蠟原料進行精制,脫除石蠟原料中含有的極性、活性物質(zhì)后再冷凍成型,也可解決石蠟成型脫模困難的現(xiàn)象。

4 結(jié)論

1)石蠟原料中異構(gòu)烴含量和高分子含量增加是導(dǎo)致石蠟成型脫模困難的主要原因。通過選擇有利生產(chǎn)方案,控制好石蠟原料性質(zhì),適當降低滑料的干點,減少石蠟原料中的異構(gòu)烴及C40以上含量,可從根本上解決石蠟成型脫模困難的難題;

2)加強生產(chǎn)工藝過程控制。一是控制石蠟澆注溫度高于熔點8℃~10℃;二是控制脫模溫度不高于20℃,為有效改善石蠟脫模困難的不利局面;

3)加強設(shè)備維護,一是要定期檢測石蠟脫模彈簧,發(fā)現(xiàn)拉力降低時及時更新;二是發(fā)現(xiàn)受損蠟盤及時更換;三是定期用蒸汽清除殘留在蠟盤上的蠟?zāi)?/p>

[1]溫慧穎,等.高分子結(jié)晶理論的新概念與新進展[J].高分子學(xué)報,2008(2):7-10.

[2][匈]弗羅因德.M.Freund,等.石蠟成品的性質(zhì)、生產(chǎn)及應(yīng)用[M].北京:烴加工出版社,1988.

[3]徐堅,瞿金平,薛忠民.高分子材料與工程[M].科學(xué)出版社,2008,1.

[4]陸士慶.煉油工藝學(xué)[M].石化出版社,2007,4.

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