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步進(jìn)梁式加熱爐的優(yōu)化改造

2011-09-16 05:52:42呂同軍陳建磊
中國設(shè)備工程 2011年7期

呂同軍,陳建磊

(山東萊鋼股份有限公司,山東 萊蕪 271104)

山東萊鋼股份有限公司棒材廠中小型車間的步進(jìn)梁式三段連續(xù)加熱爐是從意大利DANIELI公司全套引進(jìn)的設(shè)備,于1995年投產(chǎn)。額定生產(chǎn)能力為120t/h,額定燃耗為1.0GJ/t,加熱溫度小于1 300℃,燃料采用高焦?fàn)t混合煤氣,爐膛尺寸為24.5m×10.8m,爐膛有效尺寸為22.8m×10.08m。該加熱爐的主體框架采用雙層框架結(jié)構(gòu),共有四根步進(jìn)梁,四根固定梁(均熱段五根)。燃燒系統(tǒng)的主要燒嘴:頂部為平焰燒嘴,下均熱為調(diào)焰燒嘴,下加熱為長焰燒嘴。配有行程為1.55m可調(diào)的緩沖擋板,氣密性能好,具有很好的保溫特性,能夠加熱多類鋼種,尤其在軋制高溫鋼時(shí),具有其他爐子所不能比擬的優(yōu)點(diǎn)。出料系統(tǒng)采用入出爐輥道,入爐側(cè)配有額定推力為20kN的對齊推鋼機(jī)一臺(tái)。

一、運(yùn)行現(xiàn)狀及存在的問題

1.換熱器使用壽命短,尤其是空氣換熱器,大約1年就會(huì)出現(xiàn)鋼管腐蝕和積灰嚴(yán)重的現(xiàn)象,并由此造成爐壓不穩(wěn)定和溫度波動(dòng)大,風(fēng)壓原設(shè)計(jì)為10kPa,但實(shí)際只能達(dá)到7~8kPa。

2.下加熱空煤氣管道為方箱形狀,設(shè)計(jì)不合理,提供燃料壓力不足,而且檢修不方便。

3.滑塊耐磨損能力差,特別是出料端滑塊易磨損變形,并因此造成出鋼過程中步進(jìn)梁升至高位時(shí)容易翻鋼,并對出爐輥道造成損壞。而且翻鋼后易造成步距不穩(wěn)、鋼坯連出,打亂正常的軋制節(jié)奏,導(dǎo)致軋線堆鋼,增加了中間軋廢情況的發(fā)生。

4.刮渣板抗磨損能力低,容易脫落,并造成水封槽堵塞,擠壓下加熱空煤氣管道,影響步進(jìn)梁動(dòng)作。

5.水封槽加水緩慢,水壓比較小,沖刷氧化鐵皮不徹底。

二、優(yōu)化改造方案

1.更換換熱器材質(zhì)。將空氣換熱器熱風(fēng)端前六排材質(zhì)由原來的普通鋼管更換為Cr25Ni20材質(zhì),其余四排管子材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,冷風(fēng)端管子材質(zhì)為20鋼滲鋁。由于Cr25Ni20材質(zhì)耐熱溫度達(dá)到850℃,抗拉強(qiáng)度為580MPa,延伸率為54%,具有抗高溫、耐腐蝕、傳熱系數(shù)大、換熱效果好的特點(diǎn),使用壽命為普通材質(zhì)的2~3倍,用在熱風(fēng)端能充分發(fā)揮其優(yōu)勢。這種部分改進(jìn)設(shè)計(jì),既考慮了換熱器的工作特性,又使換熱器的整體造價(jià)不至過高。

2.更換下加熱的空煤氣方箱。原有下加熱煤氣管道設(shè)計(jì)形狀為方形管道,提供燃料壓力不足,特別是在停爐吹掃過程中吹掃不方便、不徹底。經(jīng)過改造,將原有下加熱空煤氣管道的形狀由方箱改為圓管,其優(yōu)點(diǎn)有:焊接方便可靠,易于安裝和維修;節(jié)省空間,便于日常設(shè)備點(diǎn)檢;提供燃料壓力充足,可以很好地保證煤氣的燃燒,提高加熱能力。

3.更換滑塊材質(zhì)。在入出料兩端,將滑塊的材質(zhì)由原來的Co20更換為Co50,使耐高溫特性提升一倍,并有較強(qiáng)的耐磨損特性,使用壽命為Co20的兩倍。由于滑塊的材質(zhì)中含Cr和Ni的成分較高,與梁頭焊接容易產(chǎn)生熱裂紋,因此對滑塊的焊接需要采取特殊焊接工藝,應(yīng)使用A407焊條,采用直流、短弧焊接,焊接電流為130~135A,焊前不預(yù)熱,盡可能用較小的線能量進(jìn)行焊接,層間溫度控制在150℃以下,焊接時(shí)水梁內(nèi)要通水,一般母材的熔化量應(yīng)控制在整個(gè)焊縫斷面面積的35%以下。

4.改變刮渣板的焊接方式。主要是改變刮渣板的焊接位置和結(jié)構(gòu),在每兩個(gè)密封箱之間增加四根立筋與爐底框架連接,同時(shí)立筋之間加焊橫筋,使原有刮渣板緊靠密封箱焊接,適當(dāng)減少刮渣板的寬度,距密封箱焊接留有5~10mm的空間,避免步進(jìn)梁在動(dòng)作過程中,因刮渣板脫落而擠壓密封箱,造成爐內(nèi)壓力過高。經(jīng)過改造后的刮渣板,焊接牢固,抗磨損能力顯著提高,刮氧化鐵皮比較徹底。

5.改變水封槽加水供水方式。原水封槽加水、供水方式為中部供水,水壓比較小,對氧化鐵皮沖刷不徹底(見圖1)。經(jīng)過改造,將水封槽供水方式由原來的底部供水改為頂部加彎頭供水,加大對氧化鐵皮的沖力,同時(shí)在排水段將四根水封槽加一個(gè)橫管,分別由一個(gè)DN150閘閥控制底部排水,橫管平時(shí)始終控制一定流量開啟,讓水流循環(huán)對氧化鐵皮沖刷更徹底。圖2為水封槽加水方式改進(jìn)后的示意圖。

三、改造效果

經(jīng)過上述改造后,該加熱爐運(yùn)行穩(wěn)定,燃燒條件和加熱效果得到顯著的改善和提高,爐壓穩(wěn)定,爐溫易于控制,而且出料順暢,滑塊無變形,爐底水封槽刮渣板運(yùn)行10個(gè)月也無脫落,氧化鐵皮清理更徹底,無堵塞現(xiàn)象,這些有利的綜合因素最終也促使加熱爐的生產(chǎn)效率顯著提高,使產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升。同時(shí),由于加熱質(zhì)量的提升,使煤氣消耗由原來的1.05GJ/t降低到0.99GJ/t,同時(shí)排煙溫度的降低對改善環(huán)境也起到了積極作用。

圖1 改進(jìn)前水封槽加水示意圖

圖2 改進(jìn)后水封槽加水示意圖

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