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蒸汽發(fā)生器進口接管修復工藝

2011-09-26 00:43:04楊曉禹劉凱泉許四海
大型鑄鍛件 2011年1期
關(guān)鍵詞:工藝

楊曉禹 劉凱泉 許四海

(1.天津重型裝備工程研究有限公司,天津300457;2.中國一重水壓機鍛造分廠,黑龍江161042)

兩件蒸汽發(fā)生器進口接管在鍛造成形并空冷后,交檢查站進行尺寸檢查時,發(fā)現(xiàn)這兩件進口接管均在距冒口端450 mm的內(nèi)孔壁處有折疊缺陷:A進口接管為半周折疊深約60 mm缺陷;B進口接管為半周折疊深約50 mm缺陷。由于這兩件進口接管的折疊缺陷都較深,使得鍛件粗加工尺寸不夠,所以需要熱返修。兩件進口接管的鍛件尺寸圖和經(jīng)檢查站測量獲得的實際尺寸及缺陷位置分別見圖1和圖2。

A進口接管 B進口接管圖1 進口接管鍛件圖Figure 1 Forging draw of inlet nozzle

A進口接管 B進口接管圖2 進口接管實際測量形狀尺寸Figure 2 Actual dimension of the inlet nozzle

1 制定返修工藝

兩件進口接管的返修過程都在60 MN水壓機上進行,主要附具有回轉(zhuǎn)臺、寬600 mm上平砧。返修工藝根據(jù)水壓機的能力,以及其它附具的配備情況制定。

1.1 A進口接管的返修工藝

A進口接管返修原因為:鍛件冒口端向里450 mm處有半周折疊60 mm深。據(jù)此制定鍛件返修工藝為:

①水口朝下,在回轉(zhuǎn)臺上用上平砧,將鍛件旋轉(zhuǎn)鐓粗至H=1 400 mm;

②用?450 mm芯棒拔長鍛件至L=1 790 mm;

③馬杠擴孔至成品尺寸,并保證?內(nèi)≤600 mm。

1.2 B進口接管返修工藝

B進口接管返修原因為:鍛件冒口端內(nèi)徑最大負偏差為100 mm,水口端內(nèi)徑負偏差為80 mm。整個鍛件兩端呈喇叭口狀,水口端為小頭。從冒口端向里450 mm處,半周折疊50 mm深。返修工藝為:

①水口端朝下,鐓粗至H=1 360 mm;

②將鍛件掉頭,冒口端朝下,鐓粗至H=1 160 mm;

③用?450 mm芯棒拔長至L=1 760 mm;

④馬杠擴孔至成品尺寸,并保證?內(nèi)≤600 mm。

1.3 返修加熱曲線

根據(jù)兩件進口接管鍛件材料(16MND5)、形狀尺寸以及它們處于室溫的狀態(tài),我們制定的加熱曲線見圖3。

圖3 進口接管返修加熱曲線Figure 3 Heat curve of inlet nozzle repairing

2 實際返修過程

2.1 A進口接管的返修

按工藝要求在車間返修A進口接管。當冒口端旋轉(zhuǎn)鐓粗至工藝要求H=1 400 mm后,檢測鍛件內(nèi)徑

由于選用的馬杠直徑較小,并且是高溫鍛造,所以在鍛造過程中,明顯看到馬杠在擴孔時彎曲變形量較大。這樣每一錘的壓下量就要控制得較小,尤其隨著鍛件溫度的降低,壓下量就要更小。這樣返爐3次,才完成擴孔尺寸。而每返爐加熱保溫一次,鍛件重量就要減小1.5%左右,這樣鍛件壁厚尺寸就很難保證了。在本次返修過程結(jié)束后測量鍛件的內(nèi)外徑尺寸剛好在誤差范圍內(nèi),加工余量很小。

2.2 B進口接管的返修

B進口接管在返修時吸取了A進口接管返修經(jīng)驗教訓,沒有按上述原工藝進行修復。而是采取了以下工藝措施:

①鍛件出爐后首先采用吹氧的方法,徹底清除折疊,吹氧時火焰與裂紋方向垂直,吹氧清除折疊完畢后鍛件返爐,在爐溫升至鍛造溫度后保溫1 h;

②鍛件出爐后,用?550 mm馬杠進行擴孔,將坯料擴孔至?內(nèi)1 000 mm后返爐;

③利用?600 mm芯棒、下圓弧砧、上平砧對鍛件進行減徑鍛造工藝,至鍛件要求尺寸。

在執(zhí)行過程中可以看到,當擴孔結(jié)束時進口接管內(nèi)吹氧時產(chǎn)生的凹坑已經(jīng)完全消除,整個鍛件內(nèi)外表面質(zhì)量良好,經(jīng)過減徑工藝后測量尺寸,其余量完全符合要求。

鍛件空冷后,檢查站對兩件返修后的進口接管的鍛造質(zhì)量進行檢查。檢查結(jié)果顯示:A鍛件加工余量很小,但可以滿足粗加工尺寸要求;B鍛件加工余量較大,鍛件表面質(zhì)量好,達到了一級鍛件質(zhì)量要求。

3 分析與總結(jié)

A進口接管在制定返修工藝時計劃3個火次完成返修,但實際上僅在擴孔過程中就用了3個火次,總共用了5火次才完成返修。這樣鍛件坯料的燒損嚴重,幾乎將該鍛件報廢。同時第一火次由于選用馬杠直徑尺寸過小,被壓斷的危險很大。所以這個工藝從整個執(zhí)行過程看,是不可取的。B進口接管的返修過程,無論從總火次還是附具的情況看都優(yōu)于原工藝方案。

通過對兩件進口接管采取的不同返修工藝,總結(jié)出以下經(jīng)驗:小內(nèi)徑的接管鍛件,在進行內(nèi)部折疊缺陷的修復時,宜先采用吹氧的方法清除折疊,然后進行擴孔。擴孔以將吹氧形成的凹坑消除為準,也可結(jié)合考慮附具的情況定最終擴孔尺寸。然后進行減徑工藝,獲得要求尺寸的鍛件。

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