谷同杰 谷紅波
中國石化中原油田分公司采油四廠(河南濮陽457176)
控制工藝材料質(zhì)量提高降壓增注效果
谷同杰 谷紅波
中國石化中原油田分公司采油四廠(河南濮陽457176)
文南油田因高溫、高壓、低滲等儲層物性特點(diǎn),注水井注水越來越困難,注水壓力在35MPa以上的井占20%,欠注的井越來越多,而降壓增注工藝是降低注水壓力提高注水量的重要手段,通過控制降壓增注所用材料質(zhì)量,使改造后有效率提高了90.9%;累計(jì)增水量104 810m3,平均單井增水量4 764m3,平均單井壓降6.0MPa;對應(yīng)油井31口,見效5口,累計(jì)增油1 105t。
工藝材料降壓增注注水井
文南油田因其復(fù)雜的儲層物性特點(diǎn),決定了水井增注工藝的必要性和難度。2008年針對長期困擾文南油田的注水井欠注問題,開展技術(shù)攻關(guān),取得了一定的增注效果,但無效井仍有一部分,未從根本上解決水井增注問題。
2009年我們從合理選擇酸液體系、加強(qiáng)入井用料監(jiān)控、提高現(xiàn)場施工質(zhì)量、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)模式等4個方面控制工藝材料質(zhì)量,提高了降壓增注實(shí)施效果。
一是對于酸敏地層酸化及地層深部垢物的清除,應(yīng)用砂巖緩速酸體系。砂巖油層處理劑為含氟絡(luò)合物,在水中僅能解離出微弱的活性HF,另外含氟絡(luò)合物水解釋放HF后的成分為一種硅沉積阻止劑,可有效控制反應(yīng)速度,延長反應(yīng)時間,達(dá)到擴(kuò)大處理半徑,防止二次沉淀。
二是對于泥漿污染、注水過程中有機(jī)物、機(jī)械雜質(zhì)、腐蝕產(chǎn)物等造成的近井地帶堵塞,以及儲層潤濕性反轉(zhuǎn)引起的傷害等,應(yīng)用土酸酸化體系。
三是對于高分子聚合物鉆井泥漿或壓裂液、細(xì)菌造成的油層污染的水井,應(yīng)用氧化深穿透體系。該體系中的ClO2用于降解高分子聚合物,使聚合物分子鏈變短,從而解除高聚物堵塞。
四是對于部分區(qū)塊因敏感黏土含量較高,深部污染、多次增注無效井,應(yīng)用無鈣沉淀緩速酸增注工藝。GTC緩速酸體系(無鈣沉淀緩速酸體系)是針對低滲透油藏增注時外界酸液傷害而開發(fā)的,主要由酸液添加劑、沉淀控制劑等多種助劑、室內(nèi)試驗(yàn)證實(shí)該酸液具有酸巖反應(yīng)無CaF2沉淀、可控制鹽酸反應(yīng)速度、可有效改善低滲儲層潤濕性,有效提高酸液穿透距離,并具有活性好,防膨效果顯著和低傷害等突出特點(diǎn)。
為了加強(qiáng)入井材料管理,制定了《酸化井入井用料管理規(guī)定》,嚴(yán)格控制入井產(chǎn)品質(zhì)量。具體措施為:措施井施工工序到位后由油化室向物資供應(yīng)站報(bào)入井用料計(jì)劃,工程技術(shù)監(jiān)督站組織工藝研究所、物資供應(yīng)站、相關(guān)采油區(qū)對供料單位進(jìn)行配液用料全過程監(jiān)督,對鹽酸、氫氟酸、緩速酸原液及活性劑、緩蝕劑、鐵離子穩(wěn)定劑、防膨劑等各種添加劑抽樣檢測,對于抽樣一次不合格單位,要求其限期整改,或責(zé)令其退出市場。2009年共查處不合格酸液3井次,杜絕了不合格酸液入井,減少無效施工井3井次,停止2個廠家在采油四廠的酸液供料資格,確保了措施效果。
現(xiàn)場施工人員全方位監(jiān)督,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求執(zhí)行,同時酸液的腐蝕速率、濃度等技術(shù)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求后方可施工;施工過程中專人協(xié)調(diào)組織監(jiān)督,確保施工按設(shè)計(jì)安全優(yōu)質(zhì)施工,合理控制泵壓與排量,施工后對注水效果進(jìn)行跟蹤;2009年使用工藝材料實(shí)施降壓增注22口,有效20口,有效率90.9%,酸化效果同期明顯好與2008年。
因工藝材料不考核措施效果,措施風(fēng)險(xiǎn)力度不夠,導(dǎo)致施工單位責(zé)任心不強(qiáng),造成部分井措施無效。2009年我們進(jìn)一步加大增注入井材料風(fēng)險(xiǎn)力度,制定《采油四廠降壓增注工藝材料管理辦法》,規(guī)范材料管理;實(shí)施推行工藝材料一體化風(fēng)險(xiǎn)施工,即把入井材料和措施效果相結(jié)合,提高風(fēng)險(xiǎn)力度;完善進(jìn)料程序、制定評分標(biāo)準(zhǔn),對措施無效的2口井所產(chǎn)生的費(fèi)用停止結(jié)算,對增水量達(dá)不到要求的井所發(fā)生的費(fèi)用按一定比例結(jié)算,為采油廠節(jié)約資金11.2萬元,通過實(shí)施工藝材料風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制,提高了增注效果,有力地維護(hù)了我廠的利益。
通過控制工藝材料質(zhì)量、實(shí)施材料風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制等4個方面,確保了酸液質(zhì)量,提高了降壓增注效果。從表1可看出的2009年有效率90.9%;累計(jì)增水量104 810m3,平均單井增水量4 764m3,平均單井壓降6.0MPa;對應(yīng)油井31口,見效5口,累計(jì)增液2 115 m3,累計(jì)增油1 105t,動液面上升231m。與2008年同期相比,有效率提高9.1%,累計(jì)增水量增加24 349m3,平均單井增水量增加1 107m3,平均單井日增水增加12m3,平均單井壓降提高1.7MPa,效果較2008年有明顯提高。

表1 2009年增注措施效果與2008年同期對比表

表2 9口井吸水剖面資料對比表
措施前平均單井注水壓力37MPa,措施后平均單井注水壓力31MPa,前后對比平均單井壓降6.0MPa;措施前平均單井日注水量15m3/d,措施后平均單井日注水量61m3/d,前后對比平均單井日注水量增加46m3/d,措施效果較好。
通過對9口井的吸水剖面資料對比,從表2可以看出措施后水井剖面得到較好改善,啟動了新層13層,增加了吸水厚度39.3m。
見效前平均單井日產(chǎn)液量14.7m3/d,見效后平均單井日產(chǎn)液量19.8m3/d,見效前后對比平均單井日產(chǎn)液量增加5.1m3/d;見效前平均單井日產(chǎn)油量3.6t/d,見效后平均單井日產(chǎn)油量5.6t/d,見效前后對比平均單井日產(chǎn)油量增加2t/d,措施效果顯著。
見效前平均單井動液面1 654m,見效后平均單井動液面1 423m,見效前后對比平均單井動液面上升231m,供液能力顯著提高。
2009年共實(shí)施工藝材料水井增注22口,有效20口,有效率90.9%;累計(jì)增水量104 810m3,平均單井增水量4 764m3,平均單井壓降6.0MPa;對應(yīng)油井31口,見效5口,累增油1 105t,效果明顯。
投入費(fèi)用:22井次×5.5萬元/井次=121萬元;
產(chǎn)出創(chuàng)效:1 105t×3 000元/t=332萬元;
創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益:332-121=211萬元;
投入產(chǎn)出比:1∶2.7。
(1)文南油田2009年酸化增注工作取得了較好的措施效果,酸化增注工作是提高文南油田水驅(qū)控制和水驅(qū)動用程度,實(shí)現(xiàn)油田增產(chǎn)、上產(chǎn)必不可少的工藝技術(shù)手段。工藝材料質(zhì)量是確保措施有效的關(guān)鍵。
(2)控制好酸液及各種添加劑質(zhì)量,是保證入井酸化復(fù)配液質(zhì)量的前提。
(3)實(shí)施全方位監(jiān)督,制定合理對策,控制了工藝材料質(zhì)量,提高了降壓增注效果。
Because of reservoir physical properties like high temperature,high pressure and low permeability in Wennan oilfields,water injection into water injection wells have become more and more difficult.Wells with water injection pressure over 35MPa account for 20%,and wells with the lack of water injection have been increased gradually.However,the technology of reducing pressure and increasing injection is one important means to lower the injection pressure and raise water injection amount.Therefore,by controlling the quality of technical materials,the effective rate after the improvement is raised by 90.9%,together with the total increase of water amount 104 810m3.The increase of water amount for average single well is 4 764m3,while the decrease of the pressure for average single well is 6.0MPa.Among the involved 31 wells,the obvious effect is achieved at 5 wells,increasing 1 105t totally.
technological materials;reducing pressure and increasing injection;water injection wells
2010-11-12▎
谷同杰(1976-),男,工程師,主要從事油田質(zhì)量管理工作。