安陽鋼鐵股份有限公司 韓 礦 趙 榮
焦爐上升管直管、底座的工藝改造
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安陽鋼鐵股份有限公司焦化廠3#、4#焦爐分別投建于1994年和1990年,由于爐齡較長,上升管系統長期處于高溫工作狀態,腐蝕較為嚴重。爐頂上的底座已經不同程度地崩裂,經常出現冒煙現象。且由于爐體向上膨脹,直接導致上升管位置提升,使上升管的橋管承插口部位插入水封閥插套的距離減少,水封水位降低,達不到密封荒煤氣的作用。插口經常出現冒煙,甚至冒火現象,處理方法基本上是用石棉繩塞緊,泥料抹嚴,但僅能維持一個多月,后又出現冒煙、冒火現象,給環境帶來很大污染。而且,密封不嚴也容易對爐體造成損壞,有的損壞嚴重的已經斷裂,危及到生產。本文,筆者對底座及其材質、水封閥水封位差低等問題進行了深入細致的分析,并對上升管底座進行了改造,且在改造中節省了上升管直管,解決了水封閥水封位差低和底座崩裂導致的冒煙、冒火等現象,保證了生產的安全穩定進行。
1.底座材質改造。3#、4#焦爐上升管底座位于焦爐爐頂兩側,上部與直管相連,下部嵌入爐頂區與炭化室相連。原上升管底座材質為灰口鑄鐵,內部(襯有黏土磚)流通炭化室出來的荒煤氣(溫度在750℃),外部暴露在空氣中,由于受到溫度、雨雪等天氣變化的長期影響,特別是暴雨時,內外部溫差加大,容易使底座崩裂,荒煤氣從底座內泄露,導致冒煙、冒火現象,惡化操作環境,污染大氣。……