皖北煤電集團安全環保部 趙宏飛
上覆層采空區瓦斯涌出的治理研究
皖北煤電集團安全環保部 趙宏飛
瓦斯治理是煤礦工作面安全回采的重要保障。工作面周期來壓時,會帶出大量上覆層老空區瓦斯,如治理不及時,會造成瓦斯積聚、瓦斯超限、瓦斯爆炸等事故,嚴重威脅井下人員的生命和礦井的生產安全。對采空區提前進行瓦斯抽放是解決瓦斯涌出的最有效辦法,為了提高抽放效果,需要掌握老空區瓦斯量和回采工作面的瓦斯涌出量等參數,從而確定抽放設計。
任樓煤礦是皖北煤電集團大型骨干礦井,礦井自1997年投產,2009年鑒定為突出礦井,礦井年生產能力2 800 000t,其主采煤層為5、7、8煤層,7、8煤層為突出煤層,礦井一水平-520以上7、8煤層為無突出危險區。
8246工作面位于礦井中四采區,標高為-520,回采的8煤層為突出煤層,該工作面位于非突出區域。工作面走向長1 050m,傾向上225m,煤層厚3m,儲量880 000t,采用綜合機械化回采。工作面上覆的7244、7246、7344、7346工作面均已回采完畢,72煤層、73煤層、82煤層間距分別是5m和8m,頂板均采用自由垮落法管理。
據鉆孔資料,該工作面平均瓦斯含量為(CH4)1.32cm3/g。由于受F16斷層影響,加之伴次生小構造及裂隙發育,游離瓦斯賦存豐富,并易于釋放,且上覆采空區,預測局部存在瓦斯相對聚集區。預計該工作面生產時絕對瓦斯涌出量為5.1 m3/min,周期來壓時絕對瓦斯涌出量最大時可達10.5m3/min。
該工作面設計風量為900m3/min,風排瓦斯量最大4.5m3/min,需抽放量為6m3/min,因此瓦斯是影響該工作面正常回采的主要因素,僅僅用通風方式無法完全解決瓦斯問題,必須進行抽放。
1. 抽放系統的布置。通過流量和沿程阻力的計算,決定采用直徑200mm的PVC抽放管。8246風巷敷設兩路抽放管路,經過8246風巷、8246回風聯巷,到達中四回風上山與永久抽放管路聯結,利用地面抽放系統進行集中抽放。
2. 抽放方法及工藝。
(1)上隅角埋管抽放。采空區采用埋站管的方式。站管用φ159mm鐵管加工而成,長1.8m,管上加工有直徑20mm、間距60mm(中對中)的小孔。將抽放站管直立預埋在上隅角采空區位置,距風巷上幫200 mm。埋站管循環間距為8m,風巷共長1 050m,共需埋站管131根。為了提高抽放效果,預埋的站管用厚度不小于50mm的木板掩蓋,以便防渣、防堵和防砸。上隅角用抗靜電阻燃編織袋構筑隔離墻,將上隅角封堵嚴實,并且,隔離墻的厚度不得小于0.6m(圖1)。

圖1 上隅角埋管布置示意
(2)上覆層采空區抽放。針對8246工作面回采時,周期來壓后,由于72、73、82煤層采空區連通,致使大量采空區瓦斯向工作面涌出,影響工作面的生產安全,故采取提前預抽上覆層采空區瓦斯的治理措施,即由8246風巷,向上覆層采空區施工穿層鉆孔,抽放鉆孔設計為每20m一組,每組2個,由于上覆7、8煤層錯位開采,故鉆孔分別向7244、7344采空區,7246、7346采空區施工,分源抽放瓦斯。本次施工共抽放鉆孔52組,104個鉆孔,鉆孔設計長度分別為22m和28m,采用直徑108鉆頭鉆進,鉆孔全程下套管,終孔采用花管抽放,防止采空區破碎巖石堵實鉆孔(圖2)。

圖2 抽放鉆孔布置剖面
通過上隅角埋管抽放和上覆層采空區抽放結合,實現預期效果。抽放瓦斯8.3 m3/min,回風瓦斯穩定控制在0.3% ,周期來壓期間最大瓦斯涌出量為15.5 m3/min,抽放瓦斯量為10.4 m3/min,回風瓦斯濃度穩定在0.42%,抽采率達67% ,回采期間未出現瓦斯大量涌出和瓦斯超限事故,確保了8246工作面的安全回采。