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新陽礦新107工作面CO超限治理技術措施研究①

2011-12-26 06:21:50許榮寬李虎康懷宇
華北科技學院學報 2011年3期

許榮寬 李虎 康懷宇

(1.山西汾西新陽煤業有限責任公司,山西孝義 032306;2華北科技學院安全工程學院,北京東燕郊 101601)

新陽礦新107工作面CO超限治理技術措施研究①

許榮寬1②李虎2康懷宇3

(1.山西汾西新陽煤業有限責任公司,山西孝義 032306;2華北科技學院安全工程學院,北京東燕郊 101601)

CO是礦井空氣中常見的有害氣體之一,對井下工作人員的生命安全和身體健康危害極大,必須引起高度重視,《規程》規定礦井內的空氣中CO濃度不得超過0.0024%(24ppm)。本文對汾西礦業集團(有限)公司新陽煤業治理CO超限技術方法進行闡述,這些措施現場應用效果良好,為今后的安全生產提供可借鑒的經驗。

CO超限;治理;技術措施。

0 引言

新陽煤礦是國有大型煤炭企業,瓦斯相對涌出量為0.17 m3/t,絕對涌出量為1.33 m3/min。開采煤層的煤塵具有爆炸性。2007年核定礦井生產能力5.30Mt/a。通風方式為混合式,通風方法為抽出式。進風井有主立井、副立井、主斜井、副斜井和角盤進風井。回風井有東風井、角盤風井和南風井。

1 新107工作面基本情況

1.1 工作面概況

新107工作面位于南采區北翼,西鄰南風井保安煤柱,南至南回風、南皮帶保安煤柱,東鄰新105工作面(已回采),北到高陽河床保安煤柱。該工作面開采太原組9#-10#-11#煤,煤層總厚平均9.59m,煤層傾角4°~8°,平均傾角6°,硬度系數f=1~2,韌性指標9~10,走向1005m,傾向長度210m,工作面沿11號煤底板掘進,埋藏深約300m,煤種為瘦煤,穩定可采,煤層產狀簡單,但結構復雜,屬復雜結構煤層。本工作面煤層2009年鑒定為Ⅱ自然煤層,2010年三帶研究鑒定其最短發火期為70天,采用綜放采煤工藝,一次采高3m,放頂煤6m。

1.2 工作面“一通三防”系統情況

1)通風系統:該工作面采用“U”型全風壓通風系統,材料巷進風風量為950 m3/min,風速為1.64 m/s(斷面為9.67 m2),運輸巷回風風量為965m3/min,風速為1.23 m/s(斷面為13.07m2)。風流方向:新一采區軌道巷——新107材料巷——新107工作面——新107運輸巷——新一采區回風巷——南總回風巷——南風井

2)防塵系統:材料巷和運輸巷均安裝Φ89mm鋼管供工作面采煤機、支架噴霧、各轉載點、凈化水幕、沖洗巷道灑水等防塵用水。各防塵設施均安裝到位,使用正常。煤層注水工作正常開展。

3)瓦斯監控系統:在上隅角及回風流安裝一氧化碳、溫度、甲烷傳感器,工作面安裝甲烷、溫度傳感器。一氧化碳及溫度報警值均按照《煤礦安全規程》設置,甲烷傳感器報警、斷電、復電值均按汾西要求在規程的基礎上下調0.2%。各傳感器均按規定進行標校、斷電試驗。

4)防滅火束管監測系統:在上隅角、回風流均安設取樣頭,并按要求進行取樣分析。

5)氣體情況:CH4為0~0.02%,CO2在0.1%~0.4%,溫度17℃~21℃,在此次超限前CO均為0。

2 CO超限經過

5月13日16時,當班瓦檢員在進行瓦斯巡回檢查時發現新107運輸巷(回風巷)出現CO氣體,當快行進至上隅角附近時,聽到傳感器報警聲,經檢測上隅角CO為25ppm,CH4為0.02% CO2為0.1%,溫度19°。由于當時礦沒有2* 45kW以上大功率局扇,于5月14日對該工作面采取半均壓通風措施,同時對采空區進行注氮,此后上隅角CO雖上升速度放慢,但仍在繼續上升,到5月16日10時,上隅角CO氣體上升至72.5ppm。5月17日四點班,將新107面人員全部撤出,由汾西救護隊監護,對新107面調整為全均壓通風系統。在調整過程中由于系統不穩定,上隅角CO傳感器顯示數據急劇上升,最高達到476.25ppm,但經現場救護隊人員檢測上隅角CO氣體濃度為180~190ppm,回風流中的CO氣體濃度最高為70ppm。到19時左右,上隅角CO氣體濃度開始逐漸下降。5月18日8∶00測定新107工作面各種氣體情況如下:

表1 新107工作面各種氣體情況表

從5月18日到26日,新107各點的CO均穩定在10 ppm以下。到5月27日上隅角、回風側、工作面已監測不到CO,其它氣體及溫度正常。

在CO超限及治理的整個過程中,CH4均在0~0.02%,CO2均在0.2%~0.4%,溫度均在17℃~23℃。

3 CO氣體超限原因分析

從5月13日16時,新107工作面出現CO氣體以來,上隅角、回風流中CO氣體濃度呈上升趨勢,表明工作面采空區浮煤已從緩慢氧化發展到劇烈氧化,其理由如下:

1)新107工作面四周沒有小窯相通,與相鄰新109采空區之間有南總回風巷,總回的負壓大于新109采空區和新107工作面,這兩個地方的滲漏氣體只能進入總回,而不可能互相滲漏,并且經檢測,南總回風巷沒有漏風現象。

2)工作面所采煤層為自然發火煤層,其最短自然發火期為70天。

3)工作面為放頂煤開采,采空區勻有20%的浮煤。

4)放頂煤工作面采空區浮煤呈立體分布,采空區雖然有水,但均順底板流動,上部浮煤不能淋水。

5)工作面前幾個月推進度較慢,使采空區浮煤在氧化帶氧化時間長,從而氧化發熱,產生較高濃度CO氣體。

4 新107工作面CO氣體治理措施

4.1 治理方案

4.1.1 采用半均壓通風

在工作面運巷安裝2*15kW風機,用600mm風筒送到工作面上隅角,運巷中部安設風障三道增加工作面回風側風壓。此措施為全均壓通風采取前實行的方案。

4.1.2 采空區埋管注氮

在工作面進風順槽安設主管Φ108 mm,采空區埋設Φ89mm的無縫鋼管兩趟,隨著工作面的推進,鋼管被埋入采空區進風側,兩趟管路交替注氮,每隔一定距離卡斷一趟管路,讓采空區氧化帶永遠有一趟管路埋入。為了防止采空區的積水涌入埋管,將埋管出口端做成45°的彎頭,氮氣出口端高于采空區底板0.5m。埋管注氮時,必須保證采空區內30~80m范圍一直有注氮埋管,保證將氮氣注入采空區氧化帶,因此每隔30 m就應埋管一趟。注氮流量取為1000 m3/h,氮氣純度98%;注氮時間實行3班制連續注氮。

4.1.3 采用工作面全均壓通風

新107材料巷安設型號FBDNO7.1.0/2× 45kW礦用隔爆式風機2臺、FBDNO6.3/2× 30kW礦用隔爆式風機2臺,選用Φ800mm風筒延接至工作面下隅角前150m處。

新107運輸巷新增加FBDNO6.0/2×15kw礦用隔爆式風機2臺,選用Φ600 mm風筒,延接至工作面上隅角。

新107材料巷三叉口以里打設臨時風門3道,風門開啟方向要面向工作面方向,風門板閉必須摸面,盡量減少板閉漏風。

新107運輸巷回風出口處利用原有的2道風門設置2道調節風窗,在風窗上設置水柱計,將水柱計壓力保持在40mm水柱左右。

4.1.4 工作面上、下隅角堵漏和加快工作面推進度

每個圓班在工作面上、下隅角分別用編織袋裝碎煤進行封堵嚴實,每小班均應將工作面上、下隅角巷道的錨桿螺帽缷下,便于頂板及時垮落,如果工作面上、下隅角不冒落,則可采用強制放頂的辦法進行堵塞漏風通道。

為盡快將工作面采空區高溫點甩入采空區內注氮后的窒息帶,采取加快工作面推進度,保證每個圓班推進度大于4m。

4.2 采取措施后工作面風量、壓力參數測定

新107材巷風筒段風量是261 m3/min,風速是0.44 m/s(斷面為9.67 m2);工作面風量591 m3/min;運輸巷風量838.8 m3/min,風速1.07 m/s(斷面為13.07 m2)。材料巷風門前后壓力45mm水柱,運輸巷風門前后壓力35mm水柱。

4.3 治超安全技術措施

1)安排專人負責注氮機的運行,確保注氮機全天24小時連續運轉,并每隔1個小時對制氮機的流量計、氮氣純度、空氣罐壓力、排出氮氣壓力,并作記錄。

2)局扇安裝雙風機雙電源自動切換裝置,實行“三專兩閉鎖”。并每天由所屬隊組對雙風機雙電源自動切換裝置進行一次切換試驗,確保其可靠運行,試驗留有記錄存檔備查。

3)主、備風機都實行掛牌管理,至少每旬對采用局扇供風地點的全風壓供風量、局扇吸風量、風筒出口風量進行一次全面測定,將測定數據填在局扇管理牌板上,注明測定日期,并將測定結果納入測風報表上報內容。

4)瓦檢隊在運回聯巷回風側設置柵欄,禁止人員進入。

5)在實施均壓通風時,保持均壓系統的穩定性,通風隊派專人看守均壓風門、均壓局扇和水柱計壓力,嚴禁過人或行車時將兩道風門同時打開,均壓風門有損壞時,通風隊要及時進行維護。

6)機電區安排專職電工,保證新107材運兩巷風機正常運轉,一旦發生停電等事故造成風機只要有一臺不能正常運轉時,及時撤出工作面人員,待隱患處理,瓦檢員監測氣體安全后,方可恢復生產。

7)在出現風機停風等事故時,通風隊看守人員要及時將新107材巷三道臨時風門及運回聯巷風門打開,恢復全風壓通風;工作面人員在得到撤退命令后,依序從材料巷撤出。

8)救護隊要對新107工作面實施氣體監測,監測內容為CO、O2、溫度。監測位置為四處:新107運輸巷下風側后3m、據頂300mm處,工作面上隅角距切頂線1m、距頂300mm處,工作面下隅角距切頂線1m、距頂300mm處,工作面中部后立柱處,監測數據每兩小時匯報一次,(如遇特殊情況,如氣體異常時,立即匯報調度)。

9)發現CO涌出異常時,由救護隊組織撤出全部受威脅地區的人員,所有工人必須聽從救護隊的指揮。

10)在安全前提下礦積極組織新107工作面生產,加快推進速度。

5 結語

通過采取安全措施后,該工作面上隅角、回風流中CO濃度迅速下降,并于5月27日消除。從發現CO到消除共14天,杜絕了事故,確保了礦井的安全生產,得到以下結論:

1)通過注氮將采空區內的氧氣不斷置換而降低采空區的氧含量,使采空區煤的氧化速度迅速降低最終達到火區窒息的效果。

2)工作面采用均壓通風,有效控制了采空區有害氣體向工作面涌出,保證了工作面生產環境的安全,為快速工作面推進提供了保障。

3)工作面上下隅角堵漏有效控制了進入采空區含氧空氣,切斷采空區火區的氧氣來源,同時縮短了采空區氧化帶的長度,為快速甩脫采空區氧化升溫帶提供了保障。

[1]王德明.礦井通風與安全[M].北京.中國礦業大學出版社,2007

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Study onManagement CO Overrunning Technology Method in New 107 Coal Face in XinYang Coal Mine

XU Rongkuan1,LI Hu2,KANG Huaiyu2

(1.XinYang coal mine of Shanxi FenXi mining group,Xiaoyi Shanxi032306; 2.North China Institute of Science and Technology,Yanjiao Beijing-East101601)

CO is one of harmful gas in the mine air,hazard of the staff's life and body health.It must be great attention.The concentration of CO must be not exceeding 0.0024%(24 PPM)inside of mine in"rules".In this paper,the management CO o verrunning technology method is expounded in XinYang coal mine of FenXi mining group.The application of the measures is good and it provides experience for safety production in future.

CO overrunning;management;technology method

TD711+.41

A

1672-7169(2011)03-0019-03

2011-05-12

許榮寬(1966-),男,山西介休人,大學畢業,工程師,山西汾西新陽煤業有限責任公司生產礦長。

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