摘要:本文對劈裂灌漿在大堤防滲加固中的應用進行了分析,提出了自己的一些看法,可供同行參考學習。
關鍵詞:劈裂灌漿 大堤 防滲加固
中圖分類號: TV543 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2011)04(a)-0000-00
1 工程概況
某大堤位于廣東省梅縣境內,由于施工土質差,碾壓不密實,為確保大堤防洪安全,2001年對該堤段施行黏土高壓充填式灌漿處理,2003年、2005年又對該堤段進行了復灌處理,堤身空隙得到初步填塞,密實度有所改善。但當充填灌注的泥漿析水固結后,堤內仍留有空隙,特別是單孔灌漿量大的堤段尤為明顯。為徹底消除工程隱患,2008年6~10月,利用水位較低的時機實施劈裂式帷幕灌漿對大堤進行防滲加固處理。
2 劈裂灌漿的加固原理和特點
堤體劈裂灌漿的理論基礎是水力劈裂原理,即向土體內的孔內壓水或灌漿時,作用在孔壁上的徑向壓力引起孔的擴張,使孔壁土體受劈裂擠應力,而當這些應力超過土體的抗拉強度時,就會在土體內產生一些裂縫,這種裂縫的產生過程稱之為水力劈裂。水利上的堤壩是人工堆筑成的長條形土料建筑物,為梯形斷面,由于受多種自然因素的影響,常出現一些不穩定現象。如果向不穩定的堤段造孔并向堤體孔內壓注漿液,加上漿液自重因素,使堤體沿軸線方向形成一道或數道粘土帷幕,則可達到消險固堤的作用。這種施工過程我們稱之為劈裂灌漿。劈裂灌漿技術在土壩壩體除險加固中具有投資小、見效快、設備和技術簡單、操作方便等優點,已經被廣泛地運用。但在具體操作中應注意施工工藝,保證灌漿的質量,才能達到預期的效果。
3 灌漿方法的選用
高壓填充式灌漿法主要用于堤基基礎灌漿,適合治理因基礎不良而引起的管涌。大堤就曾采用此種方法進行防滲加固處理,但實際效果并不理想。低壓速凝式灌漿法則一般用于高危水位下搶險堵塞管涌。劈裂式帷幕灌漿法對于加固堤身,防止堤身滲漏有較好效果,比較適合施工土質差,碾壓不密實的堤防防滲加固,鑒于大堤隱患的實際情況采用此法較好。其做法是根據堤壩曲直不同情況,用淺孔輕便鉆機或更簡單的鉆具,分別采用梅花形布孔和直線布孔方式,沿堤壩軸線從堤頂離堤外肩1.5m處鉆孔,一般孔距5m左右,孔深根據堤身情況分別以鉆透堤身填土或穿過堤身鉆入基礎1~2m為宜。灌漿時由下而上,少灌多復;泥漿由稀到稠,循序漸進;壓力由大到小,靈活掌握。這樣,可較好地處理灌漿中出現的冒漿、串漿、滑坡、局部隆起等問題,使灌入的泥漿沿堤的軸向形成一道帷幕,達到改善堤身質量、防止滲漏的目的。
4 灌漿設計
考慮到大堤質量普遍較差,填土不密實,因而采用水泥黏土劈裂灌漿,在壩體內部形成一道水泥黏土防滲帷幕,堵塞漏洞、裂縫,切斷軟弱層,提高壩體的防滲能力,同時通過漿、壩互壓和濕陷,使壩體內部應力重新分布,提高壩體變形穩定性。
(1)灌漿孔布置。劈裂灌漿孔在離上游堤肩2m處,平行大堤縱軸線布置一排,采用2序孔,第一序孔距10m第二序后成孔距為5m,孔深9m。共需布置劈裂孔250個。
(2)漿液配比。為加速泥漿硬化,漿液采用水泥黏土漿,水泥含量約為10%。灌漿開始采用稀漿,比重為1.2左右,當壩體被劈開后,采用稠漿,漿液比重為1.5左右。水泥與黏土按重量比例配制好并拌合均勻后,再投放制漿筒內加水制漿,不允許將水泥直接倒入制漿筒,以防水泥與黏土混合不勻造成堵管、堵孔事故,影響灌漿質量。
(3)孔口壓力計算。
劈裂灌漿孔口壓力如下:
Δρ=α-1kγ1h1+бe+бt-10-3γh
式中:Δρ為錐探鉆孔起劈壓力kg/cm2;α為錐探孔應力集中系數,取α=2.25;k為側壓力系數,?。耄?.4;γ1為濕土容重,取γ1=1.85g/cm3;h1為錐探孔深度,取h1=9m;бe=為擠壓鉆孔孔壁回彈應力,取бe=0.3kg/cm2;6t為孔壁的單軸抗拉強度,取бt=0.2kg/cm2;γ為水泥與黏土漿容重,取γ=1.5g/cm3;h為泥漿柱高度?。瑁剑梗怼?br/> 取值代入后計算結果為Δρ=1.23kg/cm2,即劈裂灌漿孔底起劈的孔口控制壓力。施灌中,若孔口壓力達到設計壓力值時仍未劈裂,可經現場技術人員研究同意后,提高孔口壓力,但最高值不得超過2kg/cm2。
5 灌漿施工
(1)灌漿機械的選擇。造孔機械采用錐探機,造孔孔徑為35mm,灌漿機械采用泥漿泵。灌漿主要機械設備有:土鉆機1臺,BW200/40型雙缸泥漿泵2臺,D-07單桶打漿機1臺,潛水泵1臺,195柴油發電機1臺,295柴油機2臺,195柴油機1臺,摩擦桿、輸漿管若干。(2)造孔。首先按設計要求布孔,然后按序進行造孔,造孔應保證鉛直,偏斜不得大于20cm。造孔應采用干法,不得用清水循環鉆進。為不影響交通及施工方便,由施工方提議,經研究并報上級主管部門同意,灌漿孔更改為距上游肩1.5m(原設計2.0m),單排布置。(3)制漿。采用泥漿攪拌機制漿。在迎水坡坡肩處挖一個泥漿過濾池、一個泥漿池,用D-07單桶打漿機制備純黏土漿及黏土水泥漿,制成漿液經2mm網篩過濾后流入泥漿池。制漿的土料塑性指數IP>12,是由上級主管部門指定地點并經檢驗合格后確定使用的。(4)灌漿。灌漿采用孔底注漿全孔灌注的方法。灌漿開始采用稀漿,經過3~5min后加大泥漿稠度;在灌漿中,應先對第一序孔輪灌,采用“少灌多復”的方法,待第一序孔灌漿結束后,再進行第二序孔灌漿,每次最大灌漿量應按7m3左右控制,每孔灌漿5次,每次間隔5d;灌漿過程中,壩頂裂縫小于2cm,壩肩處橫向水平位移小于3cm。(5)灌漿結束標準及封孔。當堤頂裂縫連續2次冒漿,堤頂裂縫又基本連成一線時,即可認為灌漿結束。灌漿結束后,將注漿管拔出,注滿容重大于1.5t/m3的稠泥漿,如果漿面下降,可繼續灌注稠漿,直至漿面升至壩頂不再下降為止。
6 灌漿過程中遇到的問題及分析處理
(1)在灌漿過程中,堤身轉彎處及工程中間偏北部分出現異常裂縫(斜、橫向裂縫),經分析,是由于堤身原施工質量差,堤身局部應力復雜,尚未形成主應力。出現異常裂縫后立即停灌,待堤身應力得到一定程度調整,過一段時間后再灌。第二次復灌時基本沒有出現此現象。
(2)灌漿過程中,迎水坡冒漿情況較多,與該處堤身原施工質量差有關。冒漿全部出現在護坡石縫處,經采取剔縫并拌和水泥封堵的方法處理后不再冒漿。
(3)一序孔平均單孔吃漿量在18m3左右,部分孔吃漿量為35~70m3。一序#114孔的單孔吃漿量達141.2m3,在灌漿過程中,孔口壓力與周邊孔基本正常,但裂縫長達13m,經核實,該處堤身構筑時系為兩個鄉的施工交界處,均未碾壓到位,造成堤身極不密實,故吃漿量很大。
7 結論
劈裂灌漿完成以后,經過一段時間,等粘土漿完全析水固結后,各孔終止灌漿均達到標準,封孔、灌漿中出現的問題及其處理,基本上符合設計要求,灌漿效果較好,灌漿后堤身形成一道防滲帷幕。灌漿結束一年后,在2009年汛前高水位時的驗收鉆探測定分析,大堤的滲漏窨潮現象消失由此可見劈裂式帷幕灌漿法滿足設計要求,在大堤滲漏加固中應用效果良好。