摘 要:在濕法石灰石脫硫系統(tǒng)出現了Cl-濃度過高現象,本文就Cl-濃度過高對脫硫系統(tǒng)存在哪些影響,Cl-濃度過高是如何產生的,如何解決此問題進行探討。
關鍵詞:脫硫 氯離子 濃度高
中圖分類號:X77文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)04(c)-0129-01
氯離子濃度高在很多電廠脫硫系統(tǒng)都存在,但是很多地方對氯離子給脫硫系統(tǒng)造成的影響認識不足,因此,我們對氯離子的影響進行了探討,以供參考。
1 脫硫工藝簡介
濕法石灰石脫硫系統(tǒng)工作原理以及工藝過程介紹一下。
第一步:脫硫吸收塔漿液吸收SO2氣體形成HSO3-,同時也吸收HCl。
SO2+H2O→HSO3-+2H+;HCl溶解于水形成Cl-和H+。
第二步:漿液中的亞硫酸和碳酸鈣反應生成亞硫酸鹽。
CaCO3+2H++HSO3-→Ca2++HSO3-+CO2↑+H2O
CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O
第三步:漿液中的亞硫酸鹽被氧化為硫酸鹽。
2Ca2++2HSO3-+O2→2CaSO4+2H+
第四步:氧化作用之后,則生成石膏晶體:結晶。
Ca2SO4+2H2O→CaSO4·2H2O
2 Cl-濃度過高對脫硫系統(tǒng)的影響
2.1 Cl-濃度過高對SO2吸收速度的影響
從脫硫工藝過程可以看出,在脫硫吸收塔中漿液吸收SO2時,在溶液中形成弱酸性,煙氣中HCl的增加則導致溶液中H+濃度的增加,從化學反應方程式:SO2+H2O →HSO3-+2H+,可以看到,H+濃度的增加將使SO2吸收減慢。
2.2 對CaSO3生成速度的影響
氯化物對石灰石的反應狀態(tài)存在不利影響。這種更普遍的說法要求更精確的分析,因為在各種試驗過程中添加各種氯化合物對石灰石溶解無影響。溶液中潛在的氫離子濃度(包括自由H+離子以及緩沖成分中的H+離子)高,在石灰石顆粒的近表面,根據反應式CaCO3+H+→Ca2++HCO3-,氫離子的消耗量與石灰石的溶解成比例。在確保除自由離子H+離子外,漿液還會按需要添加H+離子,這表明在顆粒界面層,要提供足夠的氫離子用于與石灰石發(fā)生溶解反應。所以,根據平衡反應方程式,氯化物離子對石灰石溶解的不利影響主要表現在對H+離子的束縛,Cl-+H+→HCl,Cl-濃度越高,束縛性就越大。
2.3 對CaSO3氧化速度的影響
眾所周知,所有鹽水溶液通常會引起泡沫,漿液中泡沫的存在影響氧氣在漿液中的流動混合,進而影響氧氣的溶解與CaSO3氧化;溶液中含有大量的Cl-,使溶液中CaCl2的濃度增大,甚至產生大量的CaCl2析出物,大量的CaCl2析出物的存在,降低了空氣運動速度,不能使氧氣和漿液充分混合,也降低氧化速度。
2.4 對反應生成物(石膏)的影響
高濃度的氯化物還對石膏的生成產生影響。對高Cl-濃度漿液而言,硫酸鹽和碳酸鹽的飽和濃度很低。隨著亞硫酸鹽生成之前二氧化硫SO2的脫除,溶液中相對過飽和石膏急劇增加,這對石膏晶體析出速度產生影響。特別值得一提的是:在這種情況下沉淀和結垢的危險性極大地增加了。而在實際過程中,陡河發(fā)電廠吸收塔下部石膏沉淀是非常嚴重的,每次停塔都要清理大量的沉淀物。而且在2008年7月份的#7吸收塔大修中發(fā)現結垢現象。
2.5 對吸收塔液位的影響
因為鹽水溶液會引起泡沫,當漿液中的氯化物含量較高(>15000mg/L)時,吸收塔內漿液會相應的產生泡沫。由于大量的泡沫的產生,對運行調整帶來了很大的困難,因為液位低于7m時,循環(huán)泵自動跳閘,但是,液位指示在7m時,泡沫和漿液的混合液體已經在10m液位處了,不得已將循環(huán)泵跳閘保護解鎖,勉強維持運行,但是含有泡沫的漿液對泵汽蝕相當嚴重,最后添加消泡劑后,才能維持正常運行。
2.6 對設備腐蝕的影響
脫硫系統(tǒng)漿液最佳pH值為5.5~5.7,在運行規(guī)程中PH值規(guī)定一般為5.0~6.0之間。正常運行過程中,漿液成酸性,漿液中含有大量的H+,SO42-,Cl-濃度增大后,相當于溶液中含有大量的稀硫酸和稀鹽酸的混合物。當稀硫酸混合稀鹽酸后具有促進酸性的作用,加重對金屬腐蝕性。陡河發(fā)電廠#7、8脫硫漿液循環(huán)泵平均每半年要大修一次,外圍小泵由于腐蝕,檢修頻率更高。潮州發(fā)電廠#1脫硫漿液循環(huán)泵由于腐蝕,剛投入半年就進行了葉輪更換。這兩個電廠當時都存在Cl-濃度過高的問題。可見Cl-濃度過高對設備的腐蝕明顯具有增強作用。
2.7 對環(huán)境的影響
氯鹽主要成分為CaCl2,即使除去硬度,以NaCl溶液的形式排放,在內陸地區(qū)排放到淡水,也容易使淡水咸化。在海邊,將廢水按照環(huán)保要求處理達標,除硬度后,將含有NaCl的廢水排放到大海后對環(huán)境影響并不大。
3 高Cl-濃度是如何產生的
脫硫系統(tǒng)中的Cl-主要來源由兩部分構成,工藝水和煙氣。第一種來源就是脫硫系統(tǒng)使用的工藝水,一般就是普通工業(yè)水,水中含有一定量的Cl-,有的電廠使用中水,中水本身Cl-含量已經很高,潮州電廠曾達到10000mg/L,這種情況更加加重了脫硫系統(tǒng)的Cl-含量;第二種來源就是煙氣,煙氣中的HCl氣體和灰塵中的氯化物,特別是灰塵顆粒中的氯化物占的比例又很大,有的電廠的除塵器效果不好,煙氣到達脫硫時,含塵量較大,進而有較多的氯化物進入漿液,溶解后產生Cl-。
即使這兩種Cl-的來源也不足以達到20000mg/L的限值,主要是因為廢水循環(huán)利用,Cl-一直保持在溶液中,不斷的積累,才形成如此高的濃度。
4 對高Cl-濃度的處理
4.1 對高Cl-濃度產生泡沫的處理
氯化物濃度不是唯一造成吸收塔漿液膨脹的唯一因素。這類膨脹可通過采用專用除沫劑簡單的加以控制,并取得良好的效果。但是這種處理方法產生的加藥量會發(fā)生一些費用。
4.2 對廢水中的Cl-徹底清理,降低漿液Cl-濃度
對于脫硫廢水對環(huán)境的影響主要來源于重金屬和弱酸性,所有廢水處理主要是保證重金屬含量和PH值達標。而Cl-對環(huán)境的影響并不大,與其費力處理Cl-,不如將廢水處理達標后直接排放。
陡河發(fā)電廠在廢水系統(tǒng)尚未安裝的情況下,暫時將廢水排入灰水系統(tǒng),灰水系統(tǒng)由于含有大量CaCO3,灰水曾弱堿性,除灰系統(tǒng)設備長期存在嚴重的結垢現象,每年都需要進行兩次酸洗。而脫硫廢水曾弱酸性,在進入除灰系統(tǒng)后,對灰水進行中和,使灰水堿性降低,同時也降低了除灰系統(tǒng)結垢速度。所以脫硫處理的廢水不直接回收,而是排入灰水系統(tǒng),進入除灰水循環(huán)系統(tǒng),由除灰系統(tǒng)進行回收利用,這樣既降低了脫硫系統(tǒng)的Cl-濃度,又能夠降低除灰系統(tǒng)的結垢速度,而且廢水仍然能夠回收利用。