摘要:針對(duì)濟(jì)鋼燃?xì)獍l(fā)電煤氣壓縮機(jī)主電機(jī)自耗電量高制約上網(wǎng)負(fù)荷提升的問題,以單臺(tái)煤壓機(jī)為實(shí)驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行降低出口壓力及入口流量的針對(duì)性調(diào)試,最終在保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行情況下大幅降低了機(jī)組自耗電量,相應(yīng)提高同樣的上網(wǎng)電量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:燃?xì)獍l(fā)電;煤氣壓縮機(jī);降低自耗電;實(shí)驗(yàn)研究
中圖分類號(hào):TH45 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2011)24-0150-01
濟(jì)鋼煤氣壓縮機(jī)作為整個(gè)燃?xì)獍l(fā)電系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)為燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)提供符合要求出口壓力2.35土0.05MPa,出口溫度215土10℃的氣體燃料,確保燃?xì)廨啓C(jī)組的技術(shù)要求。
煤壓機(jī)主電機(jī)自耗電量約占燃機(jī)正常負(fù)荷的45%左右,更是占整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)廠用電的95%以上,極大程度制約了上網(wǎng)負(fù)荷的提升。在目前發(fā)電量不會(huì)大幅增加的情況下如何保證燃?xì)獍l(fā)電系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,探索優(yōu)化最佳煤氣壓力和回流運(yùn)行參數(shù),以降低煤壓機(jī)自耗電量成為緊迫課題。
以5#煤壓機(jī)系統(tǒng)為對(duì)象進(jìn)行降低煤壓機(jī)出口壓力及人口流量的針對(duì)性調(diào)試,最終在保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定情況下大幅降低了機(jī)組自耗電量,相應(yīng)提高同樣的上網(wǎng)電量。該試驗(yàn)在其它煤壓機(jī)系統(tǒng)推廣應(yīng)用,效果良好。
1 煤壓機(jī)工藝流程
濟(jì)鋼煤氣壓縮機(jī)為雙缸(DMCL706+2MCL707)三段10級(jí)離心壓縮機(jī),主要由主電動(dòng)機(jī),增速箱、高壓缸、低壓缸及氣體冷卻器、潤(rùn)滑油站等輔助設(shè)備組成,拖動(dòng)方式采用同步電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),變頻軟起動(dòng)方式。工藝流程如圖1所示。
混合后的低溫低壓煤氣,由雙進(jìn)氣人口導(dǎo)葉進(jìn)入低壓缸,經(jīng)一段三級(jí)壓縮后冷卻除水與三段回流部分共同進(jìn)入高壓缸二段,在二段三級(jí)壓縮后冷卻脫水再進(jìn)入高壓缸三段,在第三段四級(jí)壓縮后從分成三路:一路經(jīng)高壓缸防喘三回二閥回到一段出口;一路由低壓缸回流三回一閥及旁通閥和經(jīng)二回一閥回來的煤氣共同回到一段入口;主要一路進(jìn)入到燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)作為燃料供應(yīng),必要時(shí)通過放散閥緊急放散。
2 實(shí)驗(yàn)過程
熟悉煤壓機(jī)燃機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行工藝,對(duì)系統(tǒng)各參數(shù)值及時(shí)準(zhǔn)確解讀。
①確認(rèn)KFPAGOLL由2.079MPa變?yōu)?.8MPa,燃機(jī)KFPAGOLL修訂為260,F(xiàn)RAG_BIAS修訂為50,保持燃機(jī)負(fù)荷穩(wěn)定。
②保持混合站煤氣熱值穩(wěn)定,煤壓機(jī)工控機(jī)HMI進(jìn)入出口壓力設(shè)定值畫面。
③聯(lián)系煤壓機(jī)以0.05MPa的幅度,降低煤氣壓力設(shè)定值,逐步將煤壓機(jī)出口壓力設(shè)定值降為2.05MPa,期間密切關(guān)注機(jī)組振動(dòng)情況及調(diào)壓閥跟蹤情況避免出現(xiàn)大幅波動(dòng),當(dāng)入口煤氣壓力波動(dòng)小于0.05MPa后,進(jìn)行下一步操作。
④以每次3°/5min的幅度關(guān)小煤壓機(jī)人口導(dǎo)葉,每次關(guān)小后間隔10min,至煤壓機(jī)流量波動(dòng)值小于,期間重點(diǎn)監(jiān)控機(jī)組防喘振快開線位置。
⑤保持煤壓機(jī)流量以上,調(diào)壓閥閥位在3%-8%范圍內(nèi),監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行參數(shù),保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。
⑥實(shí)驗(yàn)過程中,密切關(guān)注機(jī)組運(yùn)行情況,每改變一次操作穩(wěn)定后,記錄煤壓機(jī)軸功率和三回一開度,混合站煤氣流量和熱值,燃機(jī)速比閥開度、功率和排煙溫度。
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
本次試驗(yàn)部分相關(guān)數(shù)據(jù)如表1所示。
通過試驗(yàn)共降低煤壓機(jī)主電機(jī)功率500 kW/臺(tái)左右;由于煤壓機(jī)出口壓力的降低及人口流量的變化對(duì)三回一閥位有一定變化,適當(dāng)范圍內(nèi)可進(jìn)一步降低回流量;隨氣溫變化,燃機(jī)排煙溫度有一定程度變化,給后序汽機(jī)負(fù)荷提升提供條件;整個(gè)試驗(yàn)過程機(jī)組工況穩(wěn)定:煤壓機(jī)出口壓力運(yùn)行較平穩(wěn),煤壓機(jī)調(diào)壓閥跟蹤及時(shí),未影響燃機(jī)正常運(yùn)行。
由圖2可以看出隨著出口壓力下降,電機(jī)功率顯著減小;圖3反映了人口流量與電機(jī)功率的正比關(guān)系。
4 結(jié)論
①降低煤壓機(jī)出口壓力可較顯著地降低電機(jī)功耗,降低煤壓機(jī)入口流量可降低煤壓機(jī)電機(jī)功耗。
②煤壓機(jī)出口壓力的降低及入口流量的降低對(duì)三回一閥位有一定影響。
③經(jīng)濟(jì)效益:按每上網(wǎng)1 kwh財(cái)務(wù)處計(jì)算成本0.35元計(jì)算,單臺(tái)機(jī)單月增加的上網(wǎng)電量可降低成本500kW×0.35元/kW·h×24h×30d=12.6萬元,臺(tái)·月,按正常運(yùn)行期間發(fā)電二期運(yùn)行5套煤壓機(jī)(最多時(shí)運(yùn)行6套)計(jì)算平均每月降成本12.6×5=63萬元。