中圖分類號:U469.1 文獻標志碼:E 文章編號:1005-2550(2012)01-0067-03
1 方向盤擺振
現象:客車在時速40 km/h時,方向盤擺振,且伴有輕微的向一側跑偏。
特征:客車時速高于50 km/h時,方向盤穩定。
處理:
1)檢查測量前束,其值2 mm為正常。
2)檢查測量左右側軸距未發現異常。
3)檢查前輪軸承預緊度正常,軸向、徑向間隙正常。進一步拆檢軸承,未發現燒蝕及剝落等,且運轉自如。
4)目測、目視前軸和前輪,未發現有碰撞及變形。
5)檢查懸架,其左右前鋼板彈簧配合良好,鋼板銷與座配合良好。目測發現左側減振器有碰撞痕跡,將其拆檢測試,發現減振效能失效。
結果:經更換左側失效減振器后,該故障徹底排除。
分析:減振器能使車身的振動迅速衰減,縮短振動時間,有效地改善車輪和道路的接觸情況,防止車輪的激烈跳動,起到阻尼減震。因此當左側減振器失效時,將會加劇左側振抖,并傳遞給方向盤,由此向該側跑偏。
2 車后部異響且振動
現象:客車在坡道或平坦道路上行駛、空載(無負荷)、車速均速加速到70 km/h時,車輛后部振抖,且有后橋配合不良異響。
特征:車速在70 km/h時,松開加速踏板滑行,故障異響稍減弱;若空擋滑行,異響較前再次減弱。據此又再進行加載行駛做對比實驗,發現重載后,隨著重量加大,車后部振抖和異響逐漸消失。
處理:
1)由于其振抖、異響來源于車后部,所以首先檢查車后橋,后橋主、被動錐齒輪游動間隙,軸承預緊度未見異常。路試后測試其后橋各部溫度,也未見異常。由于使用環境氣溫高,且超載,因此將后橋油(原車使用GL-5 85W/90)更換為GL-5 90W/140級。也未能見效。經上各項分析檢查,癥結可能不在后橋。
2)分析故障應在傳動系內。檢查變速器、二軸軸向間隙,徑向間隙未見異常。檢查變速器潤滑油,也未見異常。
3)檢查傳動軸中間支承軸承,軸向、徑向間隙未見異常。檢查傳動軸伸縮節配合狀況,也未見異常。檢查傳動軸、十字軸及軸承也未見異常。并對傳動軸各部加注2#極壓復合鋰基潤滑脂。
4)在分析檢查上述各部件時,發現用戶為了多載快跑,私自改裝后鋼板彈簧,更換為加厚鋼板。由此變速器、傳動軸、驅動橋三者相互空間、幾何位置改變,傳動軸夾角增大,因此影響配合關系。
結果:將其鋼板彈簧更換回原廠標準件,故障消除。而其他同類型車更換后鋼板未產生該故障。考慮是否為各部零部件制造公差累積,超過允許值所為。
分析:由于該車是客車,客車車廂將客車底盤籠罩起來,因此即使是微弱的異響,在其車廂籠罩下,也會增大異響。同樣振抖也直接由車廂底板與座椅傳給乘客,影響舒適性。
在使用中要合理使用,不要人為破壞客車廠原有的技術參數,導致故障的產生。
由于更換鋼板彈簧,所以改變傳動軸與驅動橋相互配合關系,因此空載與重載時異響和振抖有所不同。
綜上所述傳動系所產生的異響比較復雜,而且經常綜合爆發,在檢查過程可以分段排查,逐一分析解決。
具體方法如下:
a)客車停穩后,變速器置于空擋位,拉緊手制動器,踏下離合器踏板,若此時異響消除,說明來源于變速器內部。
b)若踏下離合器踏板后,出現異響,或異響加重,抬起踏板異響消失,說明來源于離合器。
c)若是原地發動無異響,而在路試時,隨著客車時速的提高,異響愈重,但脫擋滑行異響消失或減弱;客車轉彎行駛異響嚴重,此時應考慮驅動橋內產生故障。
d)若客車行駛中所產生異響與變速器擋位明顯相關,應著重考慮變速器故障,如是各擋行駛時,變速器均有雜亂異響,車速越高聲越大,多是中間軸、二軸軸承配合不良。
e)若客車速度越高,異響加重,脫擋滑行異響更清晰,起步時出現撞擊聲,或伴隨車速提高產生振抖,方向盤有抖動,此考慮是傳動軸工作不良。
f)若是50 km/h以上高速行駛,突然脫擋滑行明顯,同時隨著客車載重量的增加,其異響隨著變化,則應考慮客車變速器、傳動軸、驅動橋的夾角不良產生異響,此時應首先檢查后鋼板U型螺栓是否松動;二是可能因忽略鋼板下斜型楔墊作用,將其隨意減去;或是檢修時將其裝反;更換為加厚鋼板;破壞了變速器與傳動軸后橋間的夾角,使其產生夾角變化,而產生異響。但由于異響發生于后橋,因此常誤認為后橋異響。所以在分析時應區別對待。
3 客車振抖
3.1 時速60 km/h
現象:客車行駛時速至60 km/h時,車輛振抖激烈,方向難于控制。
特征:客車行駛時速高于70 km/h或行駛時速低于60 km/h時逐漸減弱并消失。
處理:根據故障現象和特征分析,這是否為平衡不良,產生共振現象。說明客車某一運動件與客車該車速的振抖疊合。與車速直接相關的即是高速旋轉的車輪和路面,及客車上旋轉運動件等。
1)檢查車輪定位的前束值,發現其正常。
2)檢查前懸掛各總成(前鋼板彈簧、前減振器),均未見異常。
3)檢查車輪靜平衡為正常,其端面擺差在允許值。
4)將前輪進行動平衡。
結果:將擺差大的車輪進行動平衡,再次裝車故障排除。
分析:在車輪保養和輪胎換位時,不應隨意改變原廠輪胎的裝配與平衡位置(輪胎螺栓端部和車輪側方用顏色標示),并盡可能不要將前輪調至其他位置,否則易造成前輪的動平衡超差。
3.2 時速40 km/h
現象:客車低速段時,即時速40 km/h振抖。
特征:高速時不明顯,振抖在前部,且有方向不穩。
處理:根據故障的現象和特征分析,故障發生在低速段,由于前輪是引導輪,因此分析考慮與客車引導輪相關部件,出現配合不良。
1)檢查前輪前束,其值正常。
2)車停于平直水平路面,目視或用氣泡水準儀測車輪定位,未發現異常。
3)檢查轉向器與車架固定狀況,緊固良好無松動。
4)檢查前輪轂軸承間隙,正常,無松曠。
5)檢查鋼板彈簧減震器,也未見明顯異常。鋼板U型螺栓緊固良好。
經上分析,未查出原因。再次進行路試,經重載和空載對比,發現重載表現的明顯一些。
結果:在前左右鋼板上第二片各添加一片,故障排除。
分析:客車經長期使用,行駛在凹凸的路面上,前鋼板彈簧撓度不良,客車重載負荷后壓平或向下彎,這樣即改變客車的前輪定位(主銷后傾),由于是重車時左右兩側鋼板同時變形,因此不易察覺其變形量。
在排除此故障時,應注意鋼板彈簧撓度;鋼板彈簧U型螺栓緊固狀況;鋼板彈簧中心螺栓與前軸配合狀況;鋼板彈簧下楔型墊板是否裝配到位,及前軸與轉向節的配合狀況,和前軸是否有碰撞變形,這些都與前輪定位密切相關。
4 客車異響
現象:客車高速時速70 km/h時產生異響。
特征:客車的異響隨車速增高而增大。聲響在車中后部。
處理:客車高速異響明顯,隨車速的降低,響聲逐漸減弱。分析考慮是客車高速旋轉部件產生,因此檢查萬向傳動裝置(傳動軸)。
1)傳動軸十字軸與十字軸軸承配合狀況(間隙0.02~0.09 mm),傳動軸十字軸軸承與傳動軸凸緣的配合狀況(過渡-0.035~+0.018 mm)均未見異常。其傳動軸凸緣和凸緣叉轉動靈活,無阻滯。并加注潤滑脂潤滑(2#極壓鋰基潤滑脂)。
2)檢查傳動軸中間支承軸承與軸的配合狀況,中間支承減震膠,軸承座與軸承配合狀況,各部配合良好。并加注潤滑脂潤滑(2#極壓鋰基潤滑脂)。
3)檢查傳動軸伸縮節,滑動花鍵副配合狀況(0.025~0.020 mm)良好。
結果:將傳動軸校正(徑向跳動﹤0.75 mm)并進行動平衡,考慮使用后客車各部件的磨損,間隙加大,公差累積,因此維修中,每端剩余不平衡量為50 g·cm(原廠標準是每端剩余不平衡量為100 g·cm),故障排除。
分析:客車行駛中,傳動軸碰撞到異物,傳動軸變形,及平衡片脫落(此現象較少)等致傳動軸不平衡。在其高速運動中將會產生異響,隨著客車車速的提高,傳動軸轉速也隨之增大,離心力也隨著增大,其平衡性要求也愈高,因此車速高響聲大。
萬向傳動裝置(傳動軸)的異響比較復雜、多樣,應區別處理:
a)在使用中每萬公里應對其加注潤滑脂,否則缺油或磨損,會引起客車行駛中產生異響和抖動,且隨著車速的提高而增大,在車速突然變化時更明顯。
b)客車起步和收油門減速時,聽到好似“格啦、格啦”的撞擊聲,主要是傳動軸各部松曠引起。十字軸與滾針軸承配合間隙超限;傳動軸伸縮節滑動花鍵配合間隙超限;變速器第二軸與凸緣,后橋主動錐齒輪與凸緣配合超限。
c)車速愈高響聲愈大,嚴重時還會使車發抖,方向發麻(抖動),主要是傳動軸彎曲或修理時傳動軸凸緣和軸管焊接不正、不平衡引起。
d)客車起步時, 發出“咯噔、咯噔”響聲,傳動軸中間支承跳動引起。行駛中,發出“嗚嗚”的響聲,傳動軸中間支承裝配過緊或缺少潤滑,軸承磨損過甚而引起的。