摘要:在2010年,神寧集團梅花井煤礦116101工作面運輸巷采用一次成巷,即巷道掘進、永久支護、噴漿、地坪、安設永久管路等五個分部工程視為一個整體,前后連貫地、最大限度地同時施工,一次做成巷道,不留收尾工程。實踐證明:116101工作面運輸巷在頂板破碎、工序復雜的環境下具有作業安全、施工速度快、施工質量好、節約材料成本、施工計劃管理可靠等優點,2010年在神華集團董事長張喜武視察時給出了高度評價:116101工作面運輸巷的成功經驗要向全神華集團推廣。
關鍵詞:一次成巷 效果顯著 優越性
1 工作面概況
神寧集團梅花井煤礦116101工作面運輸巷設計長度4357m,6及6-1煤層層厚度變化范圍在1.75~5.07m之間,平均厚度4.2m,平均有益煤厚4.2m;6煤及6-1為黑色,暗淡型,瀝青光澤,參差狀斷口,沉積穩定,煤層結構簡單;6煤普氏系數為1.8。煤層直接頂為粉砂巖,老頂為細砂巖,直接底為粉砂巖,老底為細砂巖。工作面正常涌水量為3.0~6.0m3/h,最大涌水量為10m3/h。116101工作面運輸巷綜掘工作面巷道斷面形狀為直墻半圓拱形,巷道掘進寬度5400mm,高度3800mm,掘進斷面積17.4m2,永久支護采用錨、網、索、帶+噴聯合支護,全斷面一次成巷。錨桿選用左旋無縱肋金屬螺紋鋼樹脂錨桿,頂部錨桿規格為φ20×2500mm,幫部錨桿規格為φ20×2200mm,頂、幫部錨桿均使用兩節樹脂藥卷;錨桿間、排距800×800mm,“矩形”布置,每根錨桿充填Z2370的樹脂藥卷2節,全長錨固;拱部及幫部錨桿配套的鐵托板規格120×120×10mm;幫部錨桿外加木托板,規格為400×200×50mm,安裝時,幫部鐵托板安裝在木托板上面,木托板短邊垂直于巷道底板。拱部掛鋼筋網,幫部掛塑料網。鋼筋網由φ6.5鋼筋加工而成,規格為8700×800mm,網孔規格為150×150mm,幫部塑料網,塑料網規格為10000mm×1200mm,要求金屬網長邊對接,金屬網短邊與塑料網搭接100mm,使用14#鉛絲扣扣相連;鋼帶選用Φ16圓鋼焊接,規格為7280×80mm。采用錨索桁架進行加強支護,錨索桁架有兩套錨索及2.4m的14號熱軋輕型槽鋼梁組合形成,錨索規格為φ17.8×5500mm,沿巷道方向三列布設,錨索間、排距2200×2000mm,每根錨索填充Z2370的樹脂藥卷3節及1個鋼托板錨固。噴射砂漿厚度為50mm,砂漿強度為M7.5。地坪設計厚度100mm,水溝規格400×300mm,地坪、水溝混凝土強度為C20。
施工方法為116101工作面運輸巷采用激光定向,EBZ-150型掘進機截割,掘進機轉載機、膠帶輸送機配合出渣,輔助運輸方式為無軌膠輪車運輸。使用液壓錨桿鉆機和煤電鉆打設錨桿,錨索采用風動錨桿機打設錨索,全斷面一次成巷的施工方法進行掘進。
2 施工方案的比較
在梅花井煤礦組建綜掘隊伍后施工的114202工作面運輸巷,設計沒有噴漿、地坪及管路延接的施工,導致巷道在施工中出現了很多問題:
2.1 巷道頂板風化,遇到淋水段頂板泥化,巷道變形嚴重,頂板下沉、脫層,后期維護量很大,挑頂、重新進行二次支護。
2.2 運輸條件差
2.2.1 物料運輸
由于巷道底板沒有硬化,巷道底板遇水泥化,膠輪車無法進入,只能把材料運至巷口的材料碼放處,全部由人力扛運至掘進工作面,每班需4—6人進行扛運物料。
2.2.2 人力運輸
每班上下班工人坐膠輪車至114202工作面運輸巷巷口,所有施工人員全部行走至工作面或從工作面走至巷口。
在運輸環節上,浪費了大量的人力及物力。
2.3 排水系統不暢通、巷道淋水大時巷道底板泥濘,文明生產差。
2.4 掘進速度慢
由于巷道頂板破碎,運輸條件差,導致了掘進速度緩慢。
2.5 生產環境存在安全隱患
巷道底板泥濘,頂板掉包,存在很大的安全隱患,給安全生產帶來了威脅。
針對以上問題,總結后得知以上問題的存在主要原因是:
2.5.1 由于地坪未及時施工,導致物料、大型設備無法直接到達工作面。
2.5.2 未及時噴漿封閉圍巖,導致頂板下沉嚴重、巷道變形、后期維護量加大。
2.5.3 排水管路未及時延接,導致巷道內的積水無法排出。
在116101工作面運輸巷施工前針對上述問題,逐一進行優化:
①增加巷道寬度,確保運輸空間。
②及時施工地坪,確保物料及人員能直接進入到工作面。
③及時噴漿封閉圍巖,確保頂板完整。
④各種管路延接至工作面,確保工作面的供風、供水、排水的便利。
⑤行車反光牌與地坪進度一致。
3 施工組織
116101工作面運輸巷采用“三·八”制作業方式,中、夜班掘進,早班檢修、延接管路,并且在中、夜班平行施工錨索、噴漿(地坪),噴漿班噴漿施工2天,地坪施工1天,根據現場實際經驗,這種施工組織既能滿足116101工作面運輸巷一次成巷的要求,又能保證巷道的快速掘進。
4 施工技術要求
4.1 錨索滯后掘進工作面不得超過40m。
4.2 地坪、噴漿滯后工作面不得超過100m。
4.3 供水管、壓風管滯后工作面不得超過50m,排水管滯后工作面不得超過100m。
4.4 頂板穩定、無淋水、條件好時,最大控頂距1800mm,最小控頂距200mm,頂板破碎時,最大控頂距1000mm,最小控頂距200mm。
4.5 頂部錨桿緊跟工作面,幫部錨桿滯后工作面不超過10m。
4.6 巷道每隔50m設置一組ZKBY-IIA型頂板離層觀測指示儀,每七天觀測一次,若發現深部位移超過30mm,淺部位移超過50mm,位移速度超過3mm/d,及時采取措施進行控制巷道變形。
5 施工效果分析
5.1 巷道掘進速度快
回采巷道采取一次成巷后,116101工作面運輸巷(機掘)正常情況下每月進尺在450m以上,最高月進尺520m,為116101綜采工作面提前安裝及原煤生產創造了有力條件,屬于集團公司大斷面回采巷道掘進速度處于領先的行列。
5.2 支護效果顯著
一次成巷后,巷道圍巖封閉,不風化,巷道頂板穩定,116101工作面運輸巷目前已投入116101綜采工作面生產原煤,根據現場使用情況,頂板完整、穩定,根據頂板離層指示儀顯示巷道最大下沉量為45mm,其他大部分處于30mm以下,無需進行二次維護。
5.3 經濟節約效果顯著
116101工作面運輸巷一次成巷主要是減少了后期的巷道維護量,節約了運輸物料的人工費用,加快了工作面掘進速度,相對來說,節約了很大一部分費用。
5.4 巷道衛生清潔,施工環境安全
116101工作面運輸巷采用一次成巷后,巷道衛生清潔,行人、行車安全可靠,工作面物料、設備歸類碼放,擺放井然有序,現場施工環境安全可靠。