張東偉
(齊齊哈爾軌道交通裝備有限公司鑄造公司,黑龍江 齊齊哈爾 161002)
鐵路貨車用沖擊座是鐵路貨車重要零部件,特別是組合了前從板座的一體式沖擊座,其位于牽引梁一端,部分暴露于貨車車體外部,需要承受來自車鉤及中梁的牽引和沖擊力,因此對鑄件的外觀和內部質量要求極其嚴格。我公司于2008年從無錫錫南鑄造機械設備有限公司引進了酯硬化水玻璃砂造型工藝生產線,用于生產鐵路貨車用沖擊座、后從板座等鑄鋼件系列產品,采用該工藝生產鑄件具有生產效率高、尺寸精度高、表面質量好等特點。
一體式沖擊座類鑄鋼件是車體牽引梁的重要組成部分,該類鑄鋼件均采用開放式箱形結構,是典型的薄壁箱形鑄鋼件。一體式沖擊座材質為TB/T2942-C級鋼(ZG25MnGrNiMo),保證產品機械性能指標;并通過劃線和樣板檢查,控制鑄件的尺寸,使其具有良好的加工、裝配和互換性能,保證毛坯加工定位精度及組裝精度;而且抽樣解剖沖擊座實物,檢查鑄件內部密實度情況,要求無縮孔、縮松及氣孔等缺陷。鑄件簡圖如圖1所示。
根據圖紙進行分析,該類產品結構復雜,壁厚不均,最薄處僅為16mm,而最厚處則達50mm以上,在結構工藝性和制造工藝性上存在突出特點,導致工藝上存在如下幾個難點需要解決:
1)一體式沖擊座皆為開放式箱形結構,兩個側面為厚度僅22mm(毛坯)的大平板,在兩個平板之間僅有一處或兩處相連,平板上還有矩形立板結構,并且平板上僅部分位置有拉筋抵消部分鑄造應力,在各種鑄造應力的作用下,必然產生復雜的變形。
2)沖擊座尾部借用后從板座的部分結構(如圖1),根據后從板座的具體生產實踐,此種結構在拉筋與側板和尾部筋板相交的根部易產生縮松缺陷,需要采用數值模擬對凝固過程進行分析,確定澆冒口工藝。

圖1 一體式沖擊座簡圖
3)沖擊座頭部為厚壁向薄壁過渡的結構,存在大小不一的熱節,易產生縮孔缺陷,特別一些一體式沖擊座頭部部分為實體結構,此處縮孔缺陷通過工藝措施很難消除,并且采用冒口過大將造成工藝出品率過低,需要對凝固過程進行分析改進。
4)沖擊座外形尺寸大,薄壁多,而為保證鑄件內腔尺寸精度,保證加工和組裝性能,砂芯采用整體芯,體積大,重量沉,使下芯不準確,易造成鑄件偏皮;并且因以上原因,砂芯發氣量大,如排氣不暢,易造成氣孔缺陷。
5)由于造型線的生產特點,鑄型平面與側面以及不同高度之間的砂型硬度存在差異,鑄型中心與靠近砂箱部分緊實程度不同,造成鑄件在凝固過程中兩面側板所受鑄造應力大小不同,將最終導致兩側板平面度不同,即內腔尺寸變化情況不同。
2.2.1 沖擊座網格劃分
為了保證計算精度和計算速度,對鑄件、澆注系統、冒口、砂型采用相同的網格尺寸,網格尺寸取5mm,最終劃分網格總數為:2499220。實體模型剖分結果如圖2所示。
2.2.2 鑄件的物性參數選擇
物性參數的選擇合理與否對模擬計算準確性有著決定性影響。沖擊座的材料選擇為C級鋼;砂型選用酯硬化水玻璃砂進行此次模擬。
澆注工藝:澆注溫度為1580℃,鑄型初始溫度為20℃。

圖2 沖擊座實體模型剖分
2.2.3 沖擊座澆注過程分析
流場是反映金屬液在鑄造型腔中的流動過程,也就是金屬液在型腔中的充填順序,同時可以看到充填過程中金屬液的溫度變化。根據充型過程流場的分析可以發現鑄件充型過程中產生的缺陷。充型液體流動場分析如圖3所示。
從流場計算結果可以看出,金屬液的流動狀態逐漸趨于穩定,金屬液的流動速度變化較小,液面穩定上升,因此從充型過程模擬結果來看,基本達到了順序充填,澆注系統設計基本合理。

圖3 沖擊座流場分析
2.2.4 沖擊座凝固過程分析
凝固過程的溫度場及液相分布場反映的是凝固過程中鑄件各部位的溫度變化及液相變化,通過對鑄件的凝固過程模擬,可以很好的判斷鑄件的凝固順序、最后凝固區域以及有無孤立凝固區,從而預測出鑄件缺陷產生的位置。
1)凝固過程液相分析
凝固過程液相分析如圖4所示。從模擬結果看,最后凝固的部分為冒口,基本達到了順序凝固。
2)凝固過程溫度分析
沖擊座凝固過程溫度分析結果如圖5所示。從模擬結果看,在凝固時間為611 s時其他部分已凝固,只有前面兩個大冒口處溫度還在1400℃左右,說明鑄件可得到充分補縮。

圖4 沖擊座凝固過程液相分析

圖5 沖擊座凝固過程溫度分析
3)定量縮孔分析
凝固過程的定量縮孔分析反映了鑄件各部位在凝固過程中液相分布情況,據此可判斷出在凝固過程中液相溫度的變化及鑄件各孤立區最后凝固的部位,這些往往也是鑄件易出現縮孔、縮松的部位。沖擊座定量縮孔分析結果如圖6所示。從圖6可以看出凝固時間為402 s時鑄件部分已全部凝固,只有澆冒口還處于液相,611 s時,已全部凝固,縮松位置留在了澆口和冒口的上部。

圖6 沖擊座定量縮孔分析
從上述分析結果可以看出,上述澆冒口系統設置基本合理,可以進行工藝設計及驗證。
我公司所引進的酯硬化造型生產線具有自動完成震實、硬化、翻箱等各項工序過程,它的主要性能指標見表1。
針對沖擊座類鑄件的結構特點和質量要求,采用一箱兩件、水平分型、水平澆注;在模型和砂芯設計時,收縮率采用2%,下箱須設積砂槽,為保證尺寸精度和定位準確,大砂芯設計成整體芯,并采用大芯頭;芯盒全部采用脫落式芯盒,其具體工藝參數和工藝布局如下。

表1 酯硬化水玻璃砂造型線主要性能指標
1)拔模斜度
由于該類鑄件尺寸精度較高,拔模斜度的選取對尺寸精度影響很大,為此拔模斜度定為45',加工面處為正拔,其余為正負拔。
2)澆冒口的布置

圖7 一體式沖擊座工藝分析簡圖
澆注系統采用“中間注入式開放式”使澆注平穩,同時澆口碗、直澆道采用耐火制品,使澆注系統有足夠的耐火度和強度,避免沖砂和夾砂缺陷。為保證鑄件的“密實度”,在沖擊座頭部及尾部加設冒口,并在冒口外設保溫冒口套,便于補縮、集渣和排氣,如圖7所示。
3)合箱及合箱至澆注時間的確定
酯硬化自硬砂造型,鑄型表面強度易“回潮”,24 h鑄型強度會有明顯的下降,易導致沖砂砂眼缺陷,故造型至合箱時間確定為4 h以內。為避免合箱后砂芯“吸潮”強度降低,合箱至澆注時間確定為4 h以內。
4)為避免砂眼缺陷,造型時面砂、背砂均采用連續式混砂機混制的酯硬化水玻璃砂,提高砂型的強度。
5)芯砂種類
為保證砂芯強度,砂芯亦采用酯硬化水玻璃砂打制,并在表面涂刷醇基鋯英粉涂料,改善砂芯的耐火度及出砂性。同時酯硬化水玻璃發氣量較小,可以減少氣孔缺陷。但砂芯重量加大,增加下芯難度。
6)鋼水澆注溫度為:1580℃~1620℃.
7)防止變形的措施
根據結構特點,設置拉筋,如圖7所示,將開放性結構改變為封閉結構,并加設一定的反變形量消除剩余鑄造應力的影響。
在生產過程中,由于沖擊座類鑄件為箱形結構,且采用整體砂芯,體積過大,發氣量很大,在澆注過程中氣體排不出去,導致鑄件產生氣孔和澆不足的缺陷。對此采取如下工藝措施:
1)按照產品工藝特點,在沖擊座砂芯制造過程中,在砂芯中放置焦炭以提高透氣性,并且焦炭在澆鑄過程中不產生氣體,也可降低氣體來源;在沖擊座芯盒上設計十字形組合掏空,效果更顯著。并且降低了砂芯重量。
3)在砂型與砂芯芯頭相接處設置排氣道,加快排氣速度。
4)合箱后,手工扎排氣孔,增加澆注過程中的排氣能力。
在試制過程中發現,在沖擊座頭部存在補縮不足或縮孔,而在沖擊座拉筋根部有縮松存在。為此將冷鐵和冒口進行了調整
1)在沖擊座頭部冒口上加設保溫冒口套,同時加設冒口圈,提高金屬液體壓頭高度,增加液態金屬補縮量;并增大沖擊座冒口根部圓角,延長補縮時間,增大補縮范圍。
2)沖擊座頭部厚壁處設置成形冷鐵,加快厚壁處鋼水冷卻速度,配合冒口使用,增加冒口補縮距離,提高冒口補縮效率。
由于沖擊座類鑄件為類箱形、開放式結構,凝固狀態復雜,導致各處鑄造應力不同,使內腔外脹,尺寸超差;對此采取的工藝措施如下。
1)在沖擊座整體芯兩個平板上設置球形的反變形量,最高處為3mm,抵消鑄造應力的影響。
2)根據沖擊座結構特點,在各位置設置不同尺寸的矩形拉筋,將開放性結構改變為封閉結構,并通過控制拉筋尺寸,調整拉筋所起的作用。
3)調整沖擊座各部位尺寸,抵消鑄造應力對收縮率的影響。
通過反復的工藝改進和試制,一體式沖擊座在酯硬化造型線上投產獲得成功,通過各項檢測,滿足使用要求,并批量生產,裝車使用。上述工藝驗證表明上述一體式沖擊座的生產工藝合理,可以作為典型工藝生產同類產品。
[1]華中理工大學.鑄造工藝學[M].北京:機械工業出版社.
[2]哈爾濱工業大學.鑄件形成理論[M].北京:機械工業出版社.