楊大兵,陳 萱
(武漢科技大學冶金礦產資源高效利用與造塊湖北省重點實驗室,湖北武漢,430081)
隨著我國鋼鐵工業的飛速發展,對鋼鐵生產過程中所產生的高爐除塵灰提出開發利用的需求,所以近年來對高爐除塵灰的回收與利用已成為業內研究的熱點[1-4]。當前高爐除塵灰的利用僅限于磁選提鐵或浮選提碳,利用價值不高。由于高爐除塵灰的常規選別研究已有報道,為此,本文基于選冶聯合工藝,對某廠排放的高爐除塵灰進行綜合回收鐵、鋅、碳的試驗研究,以期為選冶聯合工藝處理高爐除塵灰提供依據。
本試驗所用原料為某廠排放的高爐除塵灰,先將高爐除塵灰進行混勻、溜分后,提取試樣。試樣的化學成分如表1所示,試樣的粒度篩析結果如表2所示。

表1 試樣的化學成分(wB/%)Table 1 Chemical compositions of the sample

表2 試樣的粒度分布和元素含量Table 2 Particle size distribution and element contents of the sample
由表2可看出,試樣粒度組成較細,-0.074 mm含量為7 0.6%,其中鐵和鋅主要分布于-0.0 7 4 mm粒級,分布率分別為8 2.5 1%和84.97%;碳主要分布于-0.065+0.045 mm范圍,分布率為27.39%,在其他粒級中則分布較為平均。
本試驗采用常規浮選和磁選法分別回收碳和鐵,采用酸浸-除雜-電積流程回收鋅。所用儀器設備主要有XMQ-67φ240×90型錐形球磨機、XFD-63型單槽式浮選機和CXG-99型磁選管。所用藥劑主要有煤油、2號油、硅酸鈉、硫酸、黃鉀鐵礬、過氧化氫和鋅粉,藥劑均為工業級。
采用Pb-Ag合金板為陽極,純鋁板為陰極,以酸性硫酸鋅水溶液作為電積液,溶液pH值為5~5.5。當通以直流電時,在陰極上發生鋅的析出,在陽極上放出氧氣,得到金屬鋅產品。電積試驗前,酸浸液用黃鉀鐵礬初步除去溶液中的鐵,過濾分離黃鉀鐵礬,控制溫度為80~85℃,pH為3~4,再加H2O2深度氧化除鐵,除鐵率可達99%以上,溶液中最終鐵離子濃度低于0.5 mg/L。
影響選礦分選指標的因素主要有磨礦細度、浮選藥劑用量、磁選場強等。根據條件試驗結果,選擇試樣-0.074 mm占76.4%、硅酸鈉用量為150 g/t、煤油用量為300 g/t、2號油用量為80 g/t、磁感應強度為400 m T為試驗工藝條件,其結果如表3和表4所示。

表3 浮選-磁選試驗結果Table 3 Results of flotation-magnetic separation test

表4 浮選-磁選后尾礦化學成分(wB/%)Table 4 Chemical compositions of tail for flotation-magnetic separation tests
由表3和表4可看出,通過此工藝處理可以獲得碳品位為86.52%、回收率為92.80%的碳精礦,可以作為優質的煤粉加以利用;可以獲得鐵品位為54.16%、回收率為45.47%的鐵精礦,可作為普通的鐵精礦利用。而兩種精礦中鋅含量較低,鋅基本富集在尾礦中,含量達到22.55%,應進一步回收。
2.2.1 硫酸濃度對鋅浸出率的影響
試驗在液固比為6、酸浸溫度為80℃、酸浸時間為2 h的條件下進行,分析不同硫酸濃度對鋅浸出率的影響,其結果如圖1所示。由圖1可看出,隨著硫酸濃度的升高,鋅浸出率提高,但當硫酸濃度超過120 g/L時,鋅浸出率隨硫酸濃度升高變化不明顯。綜合考慮,選擇硫酸濃度分選指標為120 g/L。

圖1 硫酸濃度對鋅浸出率的影響Fig.1 Effect of concentration of sulfuric acid on zinc leaching rate
2.2.2 酸浸溫度對鋅浸出率的影響
硫酸濃度為120 g/L、液固比為6、酸浸時間為2 h時,分析不同酸浸溫度對鋅浸出率的影響,其結果如圖2所示。由圖2可看出,當酸浸溫度低于80℃時,鋅浸出率隨溫度升高而增大,但當溫度超過80℃時,鋅浸出率反而有所降低。這是因為隨著溫度的升高,硫酸與鋅的礦物反應速率加快,但溫度過高,反而會降低反應速率。因此,酸浸溫度以80℃為宜。

圖2 酸浸溫度對鋅浸出率的影響Fig.2 Effect of acid leaching temperature on zinc leaching rate
2.2.3 酸浸時間對鋅浸出率的影響
試驗控制硫酸濃度為120 g/L、液固比為6、酸浸溫度為80℃,分析不同酸浸時間對鋅浸出率的影響,其結果如圖3所示。由圖3可看出,隨著酸浸時間的延長,鋅浸出率升高,但酸浸時間超過2 h后,鋅浸出率變化不太明顯,所以酸浸時間以2 h為宜。
2.2.4 液固比對鋅浸出率的影響
試驗控制硫酸濃度為120 g/L、酸浸溫度為80℃、酸浸時間為2 h,分析不同液固比對鋅浸出率的影響,其結果如圖4所示。由圖4可看出,鋅浸出率隨液固比的增大而提高,液固比增大,固液接觸機會增多,反應速率提高,因而鋅浸出率提高。但液固比超過7后,鋅浸出率變化不明顯,因此酸浸過程中總液固比以6為宜。

圖3 酸浸時間對鋅浸出率的影響Fig.3 Effect of acid leaching time on zinc leaching rate

圖4 液固比對鋅浸出率的影響Fig.4 Effect of liquid-solid ratio on zinc leaching rate
經酸性浸出,可獲得鋅的浸出率為97.7%,總回收率為94.63%。剩余殘渣的元素分析結果如表5所示。由表5可知,浸出渣的主要成分為二氧化硅,但鉛的品位也比較高,有回收利用的價值。

表5 浸出渣成分分析(wB/%)Table 5 Chemical compositions of leach residue
2.3.1 Zn2+初始濃度對電積鋅的影響
電積法制備金屬的關鍵在于控制陰極過電位必須在濃差擴散范圍內,因為此區間內金屬離子的擴散為控制步驟,從而導致在電沉積過程中,金屬離子不能及時補充,在陰極表面將會形成金屬粉而不會形成連續的鍍層,因此,Zn2+的濃度是制備鋅粉的一個重要指標。表6為電積回收鋅的試驗結果。由表6可看出,隨著Zn2+濃度的增大,鋅粉的純度和回收率逐漸增加,電流效率也越高。這是因為當陰極表面的Zn2+被還原后,溶液中Zn2+的濃度越大,就能夠越迅速地進行補充,有效地抑制析氫等副反應,從而提高電流效率。同樣由于Zn2+源源不斷的補充,促成鋅晶核不斷長大,使鋅粉的粒徑增大。當Zn2+的初始濃度高于60 g/L時,鋅的純度雖然隨Zn2+濃度繼續增加,但鋅的回收率下降較明顯。而電流效率仍繼續增大,造成鋅粉粒徑過大,使鋅粉團聚嚴重。因此,Zn2+的濃度用量以60 g/L為宜。

表6 Zn2+的濃度和回收效果Table 6 Concentration of Zn2+and recovery efficiency
2.3.2 陰極電流密度對電積鋅的影響
陰極電流密度主要影響金屬離子的成核難易程度以及成核數量。一般而言,陰極電流密度越大,過電位就越高(負),金屬離子越容易被還原形成晶核,且晶核數量越多,形成金屬粉體的粒徑就越小。
表7為陰極電流密度對鋅電積效果的影響。由表7可看出,當陰極電流密度小于4 A/dm2時,隨著陰極電流密度的增大,鋅的純度和回收率不斷增加,鋅粉粒徑不斷減小,此時Zn2+能夠得到及時補充,促進鋅晶核長大,因此可以形成平整致密的鍍鋅層;當陰極電流密度大于4 A/dm2時,鋅晶核數量明顯增加,而粉體粒徑變化不大,而過高的電位使得析氫等副反應更為劇烈,導致電流效率下降,鋅純度和回收率也隨之下降。因此,陰極電流密度應以4 A/dm2左右為宜,此時鋅純度為95.2%,作業回收率為92.6%,總回收率達到87%以上。

表7 陰極電流密度對鋅回收效果的影響Table 7 Effect of cathode current density on zinc recovery efficiency
鋅產品純度僅達到95.2%,其原因可能是鋅浸出液除雜不夠、電流密度過大或者電積液中Zn2+濃度偏低等。而在大規模連續生產實踐中,保持電積液組成的恒定是保證生產穩定和產品指標的前提條件,通過電積液的循環,不斷向電積槽中加入新電積液和放出廢液,廢液返回浸出工序,則可得到純度在99%以上的鋅產品。
(1)在高爐除塵灰-0.0 7 4 mm粒級占76.4%、硅酸鈉用量為150 g/t、煤油用量為300 g/t、2號油用量為80 g/t、磁感應強度為400 m T的條件下,可獲得碳品位為8 6.5 2%、回收率為92.80%的碳精礦和鐵品位為54.16%、回收率為45.47%的鐵精礦。
(2)在硫酸濃度為120 g/L、酸浸溫度為80℃、酸浸時間為2 h、液固比為6、Zn2+濃度為60 g/L、陰極電流密度為4 A/dm2的條件下,可獲得純度為95.2%的鋅產品,鋅總回收率達到87%以上。
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