李博 姜波 魏延華
(棗莊礦業集團蔣莊煤矸石熱電有限責任公司,河北棗莊,277519)
前言:冷卻水在循環系統中不斷循環使用,由于水溫升高,流速變化,水的蒸發,導致其中鈣離子、鎂離子、氯離子等不斷濃縮,會產生嚴重的沉積物附著、設備腐蝕和微生物的大量滋生,以及由此形成的黏泥污垢堵塞管道等問題,致使凝汽器極易發生結垢、腐蝕現象。污垢的存在不僅減少了流體的流通面積,使熱交換設備的流體阻力增加,導致動力消耗增加,嚴重妨礙換熱設備的正常運行,還會因垢類腐蝕導致管材穿孔,造成設備腐蝕泄漏,縮短設備的使用壽命等,嚴重影響了火力發電廠的發電效率,威脅和破壞電廠長周期地安全生產。
高礦化度礦井水中含有SO42-、Cl-、Na+、Ca2+、K+、Mg2+等離子,礦化度無機鹽總含量>2000mg/L,硬度相對較高,水質多數偏堿,帶苦澀味,因此有必要通過凈化或軟化工藝處理后使其成為工業用水。但由于運行成本過高,一般不予采用。通常采用添加濃硫酸來降低水中堿度和PH值運行的方法來進行處理,但是添加硫酸具有一定的負面效應:①操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。②濃硫酸具有助燃性,強腐蝕性、強刺激性,可致人體皮膚灼傷:輕者出現紅斑,重者形成潰瘍,濺入眼內甚至可造成角膜穿孔、全眼炎乃至失明。③對水體和土壤會造成環境污染。④增加繁瑣的安監檢查。
蔣莊熱電公司位于棗莊礦業集團蔣莊煤礦工廣區內,屬于典型的坑口電廠,涼水塔的循環冷卻水約4000m3/h,使用的是礦井污水站處理后的中水,保有水量為4000m3,系統主要材質為銅、碳鋼、不銹鋼。補水水質如下:PH=8.0;電導率=3710us/cm;濁度=10.6mg/L;總堿度(以CaCO3計)=458mg/L;總硬度(以CaCO3計)=1152mg/L;Ca2+(以CaCO3計)=701mg/L;Cl-=191mg/L。由此可見,該水質有兩大特點:一是離子濃度特別高,進入循環水系統后容易在填料上附著、沉積,并在凝汽器管內結垢;二是電導率很高,極易造成腐蝕。
根據朗格利爾飽和指數及帕拉茲結垢指數分別判定在濃縮倍數1.5、1.6、1.7倍時,此水質呈較易結垢、容易結垢、極易結垢趨勢。
為了解決水中離子濃度增加所導致的結垢和設備腐蝕等問題,蔣莊熱電公司經多方研究,進行了以下調整試驗:控制濃縮倍率≤1.70,不加酸同時添加ZKSW-H型阻垢緩蝕劑進行循環水處理。
結合2012年3、4月份循環水水質的化驗數據,蔣莊熱電公司氯離子的濃縮倍數始終控制在1.65-1.70之間,而總硬度的濃縮倍數也在1.65-1.70之間,根本無鈣離子、鎂離子的析出,阻垢率維持在90%以上。根據現場旁路檢測換熱器的檢測數據,循環水系統的最大污垢熱阻為0.74×10-4m2.K/W,碳鋼的最大腐蝕率為0.032mm/a,不銹鋼的最大腐蝕率為0.0008mm/a,銅的最大腐蝕率為0.0012mm/a,均遠遠低于國家標準。在對循環水系統進行檢修時,拆開換熱器后發現,換熱器表面無蝕、無垢;經過對凝汽器及銅管進行檢查,發現銅管內干凈無雜物,充分證明了此種方法對循環水的處理效果。
磷是菌類繁殖生長的主要營養源,蔣莊熱電公司的循環水總磷指標一直控制在4.0左右,屬于典型的低磷標準,從營養源頭上限制了菌類的生長,從而降低了殺菌滅藻劑和粘泥剝離劑的用量。
當濃縮倍數在1.50~1.70的條件下,通過對循環冷卻水量為4000m3/h的計算得出其不同濃縮倍數下系統的補水量和排污量關系(計算條件:氣溫25℃,k值選用0.0015/℃):隨著濃縮倍數的增加,補充水量呈減少趨勢,排污量也呈減少趨勢。濃縮倍數控制1.70倍時比控制1.50倍時,每月可節約用水24686m3,年可減少排污水量302400m3。因此適當提高濃縮倍數將其控制在合理上限,循環冷卻水的節水效果顯著,所帶來的環保效益是不可估量的。
通過優化調整試驗,蔣莊熱電公司合理地將循環水濃縮倍率控制在上限范圍,采用ZKSW-H型阻垢緩蝕劑處理,不需要另行添加硫酸,從根本上解決了添加硫酸處理循環水所帶來的負面效應(增加人力資本、安全隱患、環境污染等)。
結論:蔣莊熱電公司的循環水使用礦井污水站處理后的中水,是全國罕見的高硬度水、高堿度水,添加硫酸雖然是降低堿度的有效辦法,但是具有一定的環境影響和安全隱患;通過優化試驗合理調整,探索出了高礦化水用作電廠循環水補水的合理處理途徑。