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飼料廠自動配料系統(tǒng)的設(shè)計

2012-01-29 07:19:48劉艷榮
電子設(shè)計工程 2012年12期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)設(shè)計

劉艷榮

(新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 新疆 烏魯木齊 830021)

隨著我國飼料工業(yè)的飛速發(fā)展,飼料行業(yè)[1]的競爭也越來越激烈,雖然飼料配方的研制有了飛速的發(fā)展,但生產(chǎn)廠家卻無法快速準確的生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品,究其原因則是飼料企業(yè)所使用的配料生產(chǎn)系統(tǒng)過于落后,因此,改造現(xiàn)有落后的配料生產(chǎn)系統(tǒng),使之能精確、快速生產(chǎn)不同配方的飼料已迫在眉睫。

1 配料系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及硬件設(shè)計

原有的配料系統(tǒng)中存在很多問題[2-3]:1)大部分配料系統(tǒng)采用快慢速給料方式,多為單物料工作方式,不能實現(xiàn)連續(xù)配料,生產(chǎn)效率低。2)多采用傳統(tǒng)控制算法更本無法滿足高精度的配料要求。3)大部分配料現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣,強度大,粉塵大,對工人的身體造成很大的危害。基于以上要求,新的配料系統(tǒng)必須要滿足以下幾個要求:1)改善工人的工作環(huán)境,降低工人的勞動強度,提高生產(chǎn)效率。2)要適用于多種配方的配料以及連續(xù)配料,具備配方管理功能,可以隨時建立、修改、或刪除配方。3)要實時采集數(shù)據(jù),并具備記錄,打印,查詢等功能。4)可以實時監(jiān)控連續(xù)生產(chǎn)過程,隨時發(fā)現(xiàn)異常情況,發(fā)出報警。5)具備存儲功能,顯示歷史數(shù)據(jù)。

基于以上要求,制定出的飼料廠配料系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。

圖1 飼料廠配料系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖Fig.1 Block diagram of feed mill batching system

本系統(tǒng)采用兩級分布式微機配料控制系統(tǒng),上位機采用微型計算機,對生產(chǎn)線實現(xiàn)集中管理,通過上位機,可實現(xiàn)人機通訊,實時監(jiān)控生產(chǎn)過程,實時采集數(shù)據(jù),進行分類存儲,產(chǎn)生各種歷史報表。上位機與下位機采用 RS-232或RS-485串行總線進行通訊。下位機采用以PLC為核心的控制器,實現(xiàn)物料的定量給料。

如圖1中上位機采用工業(yè)研華工控機,主要完成以下任務(wù):1)人機交互及管理;2)實時監(jiān)控國;3)數(shù)據(jù)存儲及保密;4)報警;5)打印;6)通訊。

系統(tǒng)現(xiàn)場控制器采用S7-200 PLC控制:由它輸出控制量控制給料系統(tǒng)快慢速給料、給料器的起停、料倉門的開關(guān)等等相關(guān)控制開關(guān)的動作,另外要接受來自上位機發(fā)送的相關(guān)配料量,所以它是飼料配比系統(tǒng)的核心控制器件。

變頻器—異步機接受PLC發(fā)送的控制指令,調(diào)整電磁振動給料機的電機轉(zhuǎn)速,以實現(xiàn)變速給料。我們選用西門子公司的MM440變頻器。

給料器選用電磁振動給料機,根據(jù)頻率變化來控制料速度。

稱重傳感器用于實時測量稱量料斗中物料的重量,考慮到稱重的精度及稱重傳感器量程的選擇,采用3個BHR-4M應(yīng)變式荷重傳感器并聯(lián)組秤的方式。

稱重采樣接口用于將稱重傳感器的稱重信號濾波、放大、模數(shù)轉(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號在送入CPU。它主要包括濾波器、放大器、模/數(shù)轉(zhuǎn)換器及控制命令寄存器等。其中,放大器采用了超低漂移高精度運算放大器OP07。為了保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集精度,模/數(shù)轉(zhuǎn)換器采用美國MAXIM公司推出的模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器MAX111芯片,具有±14位的分辨率,不需要外加元件來解決溫漂和時漂的問題,采用內(nèi)部校準技術(shù);線性度為0.05%,性能較好,可適用于精度要求較高的場合。

電源電路用于將交流電轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的、并符合一定要求的直流電,它是整個系統(tǒng)的能量來源。

在自動配料系統(tǒng)中,上、下位機之間的通信方式采用RS-485。

在飼料生產(chǎn)現(xiàn)場,各種干擾問題十分突出.本系統(tǒng)在硬件方面采取了以下幾點抗干擾措施.電容濾波、屏蔽傳輸、光電耦合、稱斗排氣、互鎖控制。所有硬件的設(shè)計在滿足系統(tǒng)的必要要求時還必須兼顧到軟件的設(shè)計,使得軟硬件的設(shè)計讓整個系統(tǒng)取得最好的性價比。

2 軟件設(shè)計

系統(tǒng)軟件包括上位機軟件設(shè)計和下位機軟件的設(shè)計。上位機軟件包括系統(tǒng)監(jiān)控軟件和控制界面的設(shè)計,下位機包括PLC編程、數(shù)據(jù)采集、軟件濾波等軟件抗干擾技術(shù)的應(yīng)用。整個系統(tǒng)軟件設(shè)計采用模塊化設(shè)計,方便使用、維護,從而提高整個控制系統(tǒng)的控制及管理性能。

下位機軟件設(shè)計主要考慮稱重信號的實時采集、傳輸、處理,各種開關(guān)量信號、控制量及時準確地傳送。所以軟件設(shè)計要考慮PLC控制程序的編寫,數(shù)據(jù)采集以及相應(yīng)的軟件抗干擾技術(shù)。由于篇幅有限下面主要給出整個配料軟件流程圖如圖2所示。

上位機操作系統(tǒng)選用windows xp,數(shù)據(jù)庫選用access 2003,監(jiān)控軟件采用組態(tài)王(KingView),對現(xiàn)場進行實時監(jiān)控。包括主監(jiān)控畫面設(shè)計、用戶加密設(shè)置、生產(chǎn)批次設(shè)置等,并通過組態(tài)軟件實現(xiàn)上下位機的通信。采用VB6.0實現(xiàn)控制軟件設(shè)計,以良好的人機界面形式主要完成配方管理、配料批次設(shè)置、配料秤管理以及其他設(shè)備管理。

3 提高配比精度的控制算法

圖2 配料軟件整體流程圖Fig.2 Flow chart of batching software overall

該配料系統(tǒng)采用變頻器控制電磁振動給料器的給料速度,物料通過給料器采用進料式倒入稱重料斗中,當給料設(shè)備停止動作后的一瞬間,空中還有一部分物料沒有落入稱量料斗,這部分物料成為落差,落差的大小隨物料的特性不同而不同,這就造成最終的測量重量與設(shè)定值不符,這也是配料誤差產(chǎn)生的最主的原因也是最難消除的。通過對配料系統(tǒng)分析建立數(shù)學模型如下:

上式中,G為物料重量,n為給料器頻率,K為采樣次數(shù),T為采樣的周期。

模型中涉及到的參數(shù)比如料斗的直徑、高度、給料器的參數(shù)都可實測,但物料的容重中即空中料柱單位體積的重量則無法確定,會隨溫度、濕度及物料的不同而不同,故采用傳統(tǒng)PID控制無法達到高精度的要求,文中采用在PID控制的基礎(chǔ)上引入蟻群算法[5],蟻群算法是根據(jù)仿生進化算法提出的一種源于大自然生物世界的仿生類算法,在很多尋優(yōu)問題上得到很好的結(jié)果,具有良好的魯棒性,算法靈活,很容易應(yīng)用于其他能被表達為在圖表上尋優(yōu)的問題上,故可將PID控制的3個參數(shù)KP、Ti及Td用圖表的形式表示,通過蟻群算法尋優(yōu)來動態(tài)調(diào)節(jié)控制參數(shù),步驟如下:

1)先要將KP、Ti及Td這3個有待優(yōu)化的參數(shù)用圖表的形式表示,用5位有效數(shù)字去表示每一個參數(shù),其中小數(shù)點后有4位,小數(shù)點前有一位,最簡單的圖表形式就是用坐標軸來表示,為每只螞蟻設(shè)一個數(shù)組,該數(shù)組有15個元素,代表該螞蟻走過的縱坐標的數(shù)值。令時間t=0和迭代次數(shù)N=0,τ0=0。

2)將m個螞蟻置于各自的初始化區(qū)域,并將該點放至tabuk中,每個螞蟻按照式(2)所示轉(zhuǎn)移概率移動。

3)tabuk是否滿,是繼續(xù)往下,否轉(zhuǎn)第(2)步

4)記錄各螞蟻的目標函數(shù) JK(j=1,2……m),并記錄 P ID控制器最優(yōu)解。

5)按式(3)所給出的螞蟻信息素更新規(guī)則進行更新。

6)循環(huán)次數(shù) Ni+1。

7)若Ni小于預(yù)定迭代次數(shù)則轉(zhuǎn)向第2步。

8)輸出PID控制最優(yōu)解。

其中,目標函數(shù)JK要能體現(xiàn)被控系統(tǒng)的性能,控制系統(tǒng)的性能好壞體現(xiàn)在穩(wěn)、準、快上,所以在著我們就用系統(tǒng)單位階躍響應(yīng)時的穩(wěn)態(tài)誤差ess,上升時間tr以及調(diào)整時間ts,作為衡量標準,構(gòu)建目標函數(shù),根據(jù)譚冠政等人在2004年的相關(guān)研究結(jié)果[2],目標函數(shù)為式(4):

上式中,κ0、κr、κs為各項指標的加權(quán)系數(shù),通常可為 0.5、0.1、0.3,ess0、tr0、tr0為采用Z-N 法得到的系統(tǒng)性能指標。

4 系統(tǒng)仿真結(jié)果

我們采用MATLAB軟件工具箱 Simulink,根據(jù)式(8)對配料系統(tǒng)進行仿真后按上述步驟尋優(yōu)在實驗中,蟻群算法的參數(shù)選擇是非常重要的,根據(jù)相關(guān)研究取參數(shù)[6]α=2,ρ在0.5~0.9之間,m=5,Q=100,尋優(yōu)終止條件為兩次最優(yōu)結(jié)果小于0.001,初始信息素τ0=0,為驗證蟻群算法的適應(yīng)性,采用不同的物料容重進行測試:

1)取參數(shù) α=2,ρ=0.8,m=5,Q=100,ψ=200 kg/m3,設(shè)定值為100 kg時,迭代次數(shù)為7,實際值與給定值相差0.02 kg,達到很高的控制精度。如圖3中曲線(1)所示。

2)但當比重增大10%即ψ=220 kg/m3時,迭代次數(shù)增大為10,實際值與給定值相差0.03,控制精度仍然很高,但迭代次數(shù)增加了3次,配料速度有所降低,如圖3中曲線(2)所示。

3)而當比重增大50%時,迭代次數(shù)需要20次,控制精度略有下降但仍然在允許范圍內(nèi),只是系統(tǒng)快速性及實時性得不到保證,這也證明了蟻群算法具有適應(yīng)性,即螞蟻在覓食過程中如果途中出現(xiàn)障礙物也能重新找到最優(yōu)路徑,只是尋優(yōu)時間會增長,如圖3中曲線(3)所示。

4)當取 α=3,ρ=0.6,迭代次數(shù)為 10 時,配料精度可以控制在±0.2 kg以內(nèi),達到配方要求。此時算法具有較好的適應(yīng)性,能在比重發(fā)生變化的情況下找到最優(yōu)解。如圖3中曲線(4)所示。

圖3 仿真結(jié)果Fig.3 Simulation results

5 結(jié) 論

該設(shè)計目前已順利通過測試并投產(chǎn)使用,運行數(shù)月來配料過程中稱量誤差最大為0.2 kg,最小為0,達到預(yù)期效果,該廠自從改造后,不僅配料精度得到提高,產(chǎn)量亦提高了80%,整個配料系統(tǒng)人員由原來的8人減少為2人,降低了生產(chǎn)成本,工人也不用長時間工作在噪聲大、粉塵大的生產(chǎn)現(xiàn)場。該系統(tǒng)設(shè)計雖然針對飼料的配比,但其自動稱重過程適用于多種配料場合,比如冶金、陶瓷、醫(yī)藥、建材等等,也可以適用于各種包裝生產(chǎn)線上,均可達到較好的控制效果。

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