全 金
(廣西鹿寨化肥有限責任公司,廣西鹿寨 545624)
我公司合成氨廠設計年產量為60kt,凈化、合成系統具備80kt/a生產能力。裝置2000年投產,現有φ3.2m爐5臺,中氮流程,單爐設燃燒室、廢熱鍋爐、洗氣箱。2003年以來,煤氣爐一直用貴州普通塊煤,單爐日產液氨約55t,入爐煤耗偏高,噸氨耗煤歷年平均1.61t左右。為提高合成氨裝置產能,降低液氨生產成本,自2008年12月開始,造氣爐試燒貴州優質金沙水洗煤。現將燒用金沙優質煤和普通貴州煤情況作對比小結,供同行參考。
(1)金沙水洗煤主要性質特點
灰分 12%~19%,加權平均14.5%
固定碳 76%~80%,加權平均78.25%
全硫 絕大部分在1%以下,少量在1%~2%范圍,加權平均0.825%
揮發分 加權平均4.9%
熱穩定性 TS+6大于90.9%
灰熔點 T1≥1 250℃
粒度 均勻,大部分為25~45mm,上料出粉小于10mm的占10.5%左右,機械強度好,有較為規則的物理結構。
(2)原燒用的貴州普通煤主要性質特點
灰分 16%~30%,加權平均22%左右
固定碳 65%~75%,加權平均71%左右
全硫 不穩定,加權平均1.2%左右
揮發分 加權平均4.6%
熱穩定性 TS+6大于85%
灰熔點 T1≥1 200℃
粒度不均勻,在12~300mm波動,小于10mm的粉率占34%左右,機械強度一般,煤矸石多。
兩者對比,金沙煤在固定碳、灰熔點、熱穩定性、機械強度、含硫等方面均明顯優于原貴州煤。
根據金沙煤粒度均勻、灰分低、灰熔點高、機械強度、熱穩定性好的特點,制定了高風量(適度提高氣汽比)、低爐條轉速的制氣工藝,煤氣爐時間分配如表1。

表1 煤氣爐制氣時間分配
(1)一次風量較原貴州煤平均提高2km3/h。
(2)同等風量下蒸汽用量較原貴州煤減少0.3t/h左右。
(3)爐條轉速小于300r/min。
(4)爐上溫度≤420℃(原指標為≤500℃),爐下溫度150~250℃(原指標為≤300℃)。
(5)下吹時間較原來增加1~2s,汽氣比較原來低0.5左右。
(1)爐面溫度 中塊煤爐控制在380~420℃,小塊煤爐控制在300~400℃,較燒普通貴州煤平均下降了50~80℃。
(2)爐下溫度 控制在150~260℃,較燒普通貴州煤平均下降了40~100℃。
(3)高負荷運行爐況較為穩定,操作彈性大,極少出現爐面吹翻等爐況惡化現象。
(4)產氣量明顯增加,平均在12 000m3/h(濕氣),單爐平均增加3 000m3/h左右。
(5)半水煤氣質量較好,總CO2平均值控制在7.0%左右,較燒普通貴州煤平均下降1%左右。
(6)灰渣量較燒普通貴州煤少了四成,爐條轉速正常時為100~250r/min,燒普通貴州煤正常轉速為300~500r/min,減慢50%。
(7)殘碳下降,平均為15.55%。
主要消耗指標見表2。

表2 試燒金沙水洗煤生產數據分析表
2.3.1 噸氨實物煤、蒸汽耗對比
2009年1月26日~2月1日全燒金沙煤,噸氨實物煤耗為1.25t,外供過熱蒸汽單耗為1.22t。
我公司近幾年燒原普通貴州煤,噸氨實物煤耗平均為1.61t,外供過熱蒸汽單耗為1.72t,燒貴州金沙煤比燒原普通煤實物煤單耗、外供蒸汽單耗分別降低了0.36t和0.50t。
2.3.2 噸氨入爐煤、蒸汽成本對比
燒金沙水洗煤成本 按金沙煤1 600元/t,平均含粉率為10.52%,金沙粉煤1 100元/t計,則入爐金沙煤價為(1 600-0.105 2×1 100)÷0.894 8=1 658元,燒金沙煤噸氨入爐煤耗成本為1 658×1.25=2 073元。
外供蒸汽按120元/t計算,噸氨燒金沙煤蒸汽成本為120×1.22=146元。
燒貴州普通煤成本 按貴州普通煤1 100元/t,平均含粉率33.47%,粉煤價900元/t計算,入爐貴州普通煤價為(1 200-0.334 7×900)÷0.665 3=1 350元,則燒普通貴州煤噸氨入爐煤耗成本為1 350×1.61=2 175元。
外供蒸汽按120元/t計算,噸氨蒸汽成本為120×1.72=206元。
噸氨燒金沙煤比燒普通貴州煤成本下降

金沙煤灰分低,在試燒過程中由于負荷大(高風量),操作沒有很好適應這種變化,爐條轉速把握不好(減得不夠狠),導致出現因灰渣層薄漏炭事件(特別是小煤爐容易漏炭)。
解決措施 爐條轉速控制在100~250r/min,可適當降低爐下溫度提高灰渣層厚度,下灰時間由每班兩次改為每班一次。
燒用金沙煤后,爐況穩定,煤氣爐產氣量提高約25%,單爐日產氨達到80t水平,煤、汽等消耗明顯下降,能達到四爐保四機,在不增加煤氣爐的情況下現有裝置完全可以實現年產液氨80kt以上,合成氨成本將大幅下降,經濟效益明顯。