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兩塔精餾精甲醇產品酸度的控制

2012-01-30 10:50:00胡文平袁志峰
化工設計通訊 2012年4期

胡文平,袁志峰

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

寧夏石化公司年產50kt聯醇裝置以天然氣為原料,采用低壓法合成粗甲醇,經兩塔精餾獲得精甲醇產品。粗甲醇的成分為甲醇、水以及溶解于甲醇中的CO2和合成反應過程生成的高級醇、丙酮等有機雜質。粗甲醇依次經過預精餾塔、主精餾塔處理,獲得精甲醇產品。其中,預精餾塔的作用是脫除CO2、甲酸甲酯、乙酸乙酯、二甲醚、丙酮等輕組分雜質(相同壓力下沸點較甲醇沸點低的組分),這些組分通過水封槽排至高位進行放空,主精餾塔主要是除去粗甲醇中的雜醇油、水分以及其他重組分,以獲得純度較高的精甲醇。該裝置自2012年開車以來,精甲醇采出點酸度一直在0.004 2%(質量分率)左右,送至精甲醇儲罐,酸度一直在0.003 0%(質量分率)左右,達不到優級品的標準(不超過0.001 5%)。針對以上問題,本課題通過分析兩塔精餾甲醇產品酸度超標的原因,提出控制甲醇酸度的措施,通過工藝參數的優化,使甲醇兩塔精餾產品質量達到了優級品的要求。

1 精甲醇產品酸度偏高的原因分析

1.1 催化劑運行后期粗甲醇中酸性物質增加

在甲醇合成過程中,合成氣中未反應完的CO2溶解于粗甲醇中。若甲醇合成反應控制不當,粗甲醇中CO2含量將偏高,水解后對粗甲醇的酸度影響很大。當合成氣中的水含量大時,易生成甲酸和乙酸。反應方程式為:

甲酸生成反應

乙酸主要由下列反應生成

在預精餾塔、主精餾塔的高溫環境中,粗甲醇中甲酸甲酯、乙酸乙酯等組分在NaOH參與條件下會發生水解,生成甲酸和乙酸,從而使預精餾塔后的粗甲醇組分變化,尤其在催化劑運行的后期,如果合成塔反應溫度、壓力、H/C控制不當,副反應增加,精甲醇的酸值就會受到影響。

1.2 精餾系統調整對酸值的影響

在精餾系統中,CO2、甲酸、乙酸等酸性物質在預精餾塔中(4119-C2塔)未能被徹底脫除。預精餾塔脫除輕組分等雜質的效果與預精餾塔精餾效果、堿的加入量、合成粗甲醇產品品質、預精餾塔塔頂輕組分組成等因素有關。若預精餾塔不凝氣溫度控制偏低,使得大量輕組分氣體被冷凝帶入主精餾塔,也會導致精甲醇酸度偏高。

1.3 精甲醇儲罐酸值低于采出點酸值的原因分析

該裝置自開車以來,精甲醇儲罐酸值一等品率達100%,優等品率53%左右,但精甲醇采出點酸值偏高,隨著靜置時間的增加,甲醇儲罐酸度逐漸下降。分析認為,造成甲醇產品酸度偏高的原因是易揮發的酸性氣體(如CO2)未被脫除干凈。隨著甲醇產品在儲罐中放置時間的增加,這些酸性氣體逐漸揮發,使得酸度下降。見圖1、2。

圖1 精甲醇采出點CA-19009酸值

圖2 精甲醇儲罐酸值

2 針對精甲醇酸度偏高的優化措施

2.1 甲醇合成反應的控制

2.1.1 提高合成塔反應溫度

自4月27日開始,逐漸提高合成塔反應溫度,見圖3,運行24h后,觀察精甲醇采出點酸值的變化。酸值整體有下降趨勢,但不明顯,見圖4。若繼續提溫,將直接影響催化劑的使用壽命。

圖3 甲醇合成塔提溫過程

圖4 合成塔提溫后酸值的變化

2.1.2 提高配氫量,抑制副反應

自5月1日開始,提高循環氣的氫氣含量,提高后酸值整體下降較明顯,見表1。通過反復實踐,將入塔氣氫含量控制在58%~63%之間,粗甲醇水含量下降,精甲醇采出點酸值相對較低,均達到合格品要求。

2.2 甲醇精餾系統的控制

2.2.1 預精餾塔參數的優化

在兩塔精餾流程中,預精餾塔的主要作用是脫除二甲醚、甲醛、甲酸甲酯等輕組分。這些低沸點物質在預精餾塔中以氣液兩相共存,并且有些物質極易溶于水,與水形成較穩定的酸性溶液;有些物質溶于水后會發生水解,如甲酸甲酯、乙酸乙酯,溶于水后生成甲酸、乙酸。因此,不凝氣溫度的高低,決定著輕組分脫除的效果,繼而影響到主精餾塔精甲醇的酸度。在原始設計中,不凝氣的溫度設計值為不超過38℃,實際上在此溫度下,有些酸性物質難以脫除干凈。如果不凝氣溫度過高,則粗甲醇的物料損失較大,且排出的不凝氣易造成大氣或環境污染。根據本次調整的經驗,預精餾塔不凝氣溫度控制在40℃左右。提高預精餾塔回流溫度和塔釜的溫度,精甲醇采出點酸值下降明顯(表2),但溫度過高會浪費部分甲醇,同時水封槽易滿液,造成安全環保事件。為保證產品的酸度,將預塔回流槽溫度控制在59~62℃之間,塔釜溫度控制在77~79℃之間。

表1 循環氣氫含量與精甲醇酸值變化

表2 預塔回流槽溫度、塔釜溫度與酸值的關系

2.2.2 調整預精餾塔堿的加入量

粗甲醇中含有一些酸性物質。在精餾系統,這些酸性物質不僅會腐蝕塔的內件,降低塔的使用壽命,而且易造成精甲醇的酸度超標。為了避免酸性物質腐蝕精餾塔內件和降低精甲醇的酸度,需加入質量分數為1%~3%的稀燒堿溶液,所發生的中和反應主要為:

堿液的加入量由預精餾塔底部的pH值來決定,pH值一般控制在7~9。為使預精餾塔后甲醇呈弱堿性,pH值嚴格控制在8。pH值過高,會導致精餾后的精甲醇產品堿度超標,增加產品損失;pH值過低,會導致產品的酸度超標。通過反復實踐,堿的加入量控制在0.05~0.07m3/h,有利于對甲醇酸值的控制。堿的加入量與酸度的關系見表3。

表3 堿的加入量與產品酸度的關系

2.2.3 嚴格控制好主精餾塔的操作

甲酸的沸點為100.5℃(1.013×105Pa下),乙酸的沸點為118℃(1.013×105Pa下),都屬于重組分,且不與甲醇形成共沸(但和水會形成共沸)。所以,在正常的壓力、溫度和回流比的條件下,是可以把甲酸和乙酸分離出來的。如果主精餾塔溫度控制過高,塔頂壓力高,回流比過小,不但會破壞塔的平衡,而且重組分被蒸餾,導致重組分上移,不僅精甲醇中的水含量會超標,也會造成酸度超標。主精餾塔回流槽溫度設定過低,使得部分在預塔中未脫除干凈的輕組分被再次冷凝,也將影響精甲醇的酸度。通過實踐,主精餾塔回流槽溫度控制在60℃,有利于整個主精餾塔平衡和酸度的控制。主塔回流量與酸值的關系見圖5。

圖5 主塔回流量與酸值的關系

3 結 論

在優化控制和精心操作下,精甲醇的酸度得到控制,精甲醇優等品率連續控制在90%以上。通過實踐,總結出以下幾點結論。

(1)預精餾塔堿的加入量、塔釜溫度、不凝氣溫度、回流槽溫度等參數直接影響甲醇產品的酸度,在生產中應進行優化。

(2)控制主精餾塔的回流比與壓力,防止主精餾塔出現負壓,降低甲醇合成各類副反應和減少水的生成,降低粗甲醇閃蒸槽壓力,是控制甲醇產品酸度的有效手段。

(3)不凝氣放空量是否滿足條件也是影響精甲醇產品酸度的重要因素之一。

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