黃長勝,李成鋒,王曉亞,周春艷
(1.山東兗礦國際焦化有限公司,山東兗州 272100;2.兗礦國宏化工有限公司,山東鄒城 273500)
作為焦化煤氣凈化的一種,AS流程以其操作費用低,所需換熱設備少,對于不需要精脫的焦爐煤氣用戶是較好的選擇。我們公司的焦爐煤氣凈化就選用了初冷器加電捕、鼓風機、AS法脫除硫化氫和氨,然后串脫苯的凈化工藝。在具體的生產實踐中,由于氣體質量無法滿足焦爐氣制甲醇的需要,后來增加了栲膠常壓脫硫裝置。作為AS流程的重要組成部分,脫酸蒸氨后的酸性氣體處理也至關重要。這里介紹一種克勞斯硫回收系統,也是系統的配套環保設施。在運行初期由于酸性氣質量不合格等原因,存在運行不穩定,設備腐蝕大,開停車多等問題。我們通過摸索,進行優化和強化操作,較好地控制系統腐蝕,達到穩定運行,提高硫磺回收率和尾氣質量的目的,這是我們實際生產經驗的總結。
由脫酸蒸氨裝置來含氨及H2S的混合氣,經壓力調節后進入克勞斯爐,采用部分氧化法,H2S與燃燒生成的SO2進行克勞斯反應,生成元素硫,整個反應為放熱反應,爐內高溫主要依靠化學反應熱來維持,當混合氣中H2S含量較低,放出的熱量不足以維持反應所需的溫度時,尚需向克勞斯爐通入少量煤氣,以維持反應所需的溫度。
由克勞斯爐排出的高溫過程氣,經廢熱鍋爐對其余熱進行回收利用后,連續進入兩級克勞斯反應器,重復進行克勞斯反應,生成元素硫,硫的回收率約為96%;再經硫冷凝器(31W07/08)、硫分離器(31F01-04)分出液硫,尾氣送入荒煤氣管道。
(1)克勞斯爐正常操作時,燃燒室的空氣與煤氣的流量調節,在一般操作溫度壓力條件下,以尾氣CO可測出,O2不可測出為依據進行調節,并通過調節煤氣量使克勞斯爐催化床溫度在1 000~1 100℃。克勞斯爐控制系統的比例自調及需氧分析儀目前不能正常工作,在實際生產中摸索酸氣與熱空氣、煤氣與冷空氣的最佳反應比例。

表1 硫回收系統技術指標
(2)如果克勞斯爐催化床溫度低于900℃,改為預熱生產,酸性氣退出,要增加入爐煤氣量,與此同時空氣通過比例調節器與煤氣按一定比例相應增加,直到爐溫正常。當爐溫達到1 050℃時改為混合或余氣生產,為防止積炭,混合生產時間盡可能短。
(3)進克勞斯爐酸氣中的H2S含量正常控制在10%以上(質量百分比)。
(1)中控室每小時檢查調節各處溫度、壓力、流量、液位,使之符合技術規定值,需調節的應及時與現場聯系,高低壓廢鍋液位自調必須投入正常使用,嚴禁出現高液位運行。
(2)現場定時檢查設備潤滑運行情況,發現漏點及時處理。
(3)廢熱鍋爐每班排污一次。
(4)定時檢查各管線有無堵塞,硫管出硫狀況是否正常。
(5)定時定量向鍋爐供水處理槽投藥。
(6)定期測試硫回收系統阻力。(工藝技術員安排,班組人員配合。)
(7)認真、準確填寫各項記錄。
(8)如果出現高低壓給水不足且短時不能恢復的情況,開底部應急蒸汽,防止設備損壞。
(1)與調度室取得聯系,得到開工指令方可開工。
(2)認真檢查管道閥門開閉狀態是否正確,管道是否暢通,各設備是否達到投運條件。
(3)各儀表投入運行,確認聯鎖報警裝置是否可靠及正確。
(4)如爐膛溫度不低于800℃,則克勞斯系統可投運。
(5)蒸汽夾套管送入蒸汽,保證管道的正常加熱。
(1)得到開工指令后,由現場操作工打開克勞斯爐空氣、煤氣手閥,打開克勞斯反應器前放散閥,克勞斯尾氣并尾氣總管閥關閉。打開各排硫管閥門及各夾套管道蒸汽保溫。
(2)按規定步驟啟動煤氣增壓機、空氣鼓風機并調節煤氣壓力、空氣壓力至規定值,開空氣預熱器,將預熱后空氣溫度調至規定值,按規定步驟啟動鍋爐給水泵,將鍋爐液位、硫冷凝器液位調至規定值。
(3)克勞斯爐點火升溫,爐溫調至規定值。
(4)現場打開切斷閥,從酸氣管導淋排盡酸氣管內積水后開酸氣三組閥,酸氣進入克勞斯爐,關閉酸氣旁通閥。
(5)將各處溫度、壓力、流量、液位調至規定值,待工況穩定后,力爭轉入自控狀態。
(6)將克勞斯過程氣導入克勞斯反應器及硫冷凝器,開克勞斯尾氣并尾氣總管閥門,關閉器后放散閥。
(7)需氧分析儀投入運行并校正,檢查各排硫管,保證暢通。
(1)得到停工指令后,開脫酸蒸氨頂部放空閥,及酸氣旁通閥,保證脫酸蒸氨運行穩定,關入克勞斯爐酸氣三組閥,并調節爐溫至規定值。
(2)若短時間停工,則得到開工指令后,酸氣重新入爐。
(3)若長時間停工,按規定的趕硫操作步驟趕硫16h以上,確認各硫管無硫磺流出,停需氧分析儀。
(4)趕硫結束后,開器前放散閥,關閉克勞斯尾氣并尾氣總管閥門,切斷空氣、煤氣、三組閥并關閉現場手閥,根據實際情況決定是否停空氣鼓風機、煤氣增壓機。
(5)將廢熱鍋爐、硫冷凝器內存水放空,關閉蒸汽采氣閥,視具體情況停夾套蒸汽。
(1)若為短期停爐,不需開爐卸催化劑,可切斷原料氣,加入激冷蒸汽,使催化劑床層溫度低于600℃。
(2)克勞斯爐停爐時,應先在正常操作溫度下用盡可能大的煙氣吹掃,直至爐內不含硫,方可逐漸減少加熱煤氣,逐步降溫。
(1)嚴禁超溫運行,催化劑床層溫度不能大于1 250℃。
(2)克勞斯爐內催化床層溫度應保持穩定,盡可能避免忽高忽低,應嚴格控制在1 000~1 100℃。
(3)當催化床層溫度低于900℃時,應避免長期操作,否則容易出現積炭。
(4)在開、停爐過程中,當催化劑床層溫度低于600℃時,應避免長期操作,否則容易出現積炭。
涉及的分析項目見表2~5。
由于高壓鍋爐給水泵屬于德國利舊設備,為多級泵,級數多,軸長且細,多次出現因軸彎造成泵超電流跳車,影響鍋爐供水而停爐的事故。找出問題癥結后我們采取了兩步走的措施,一是重新根據鍋爐水的參數進行了泵的選型和設計,二是在泵到廠前利用鍋爐給水穩定的優勢,從鍋爐房鍋爐泵引水供應克勞斯爐。上述兩個方案實施后,鍋爐泵給水穩定,幾乎沒有再出現因鍋爐液位聯鎖跳車的事故。新泵到廠后安裝調試正常,目前這兩種方法互為補充,保證了鍋爐給水穩定。

表2 酸性氣成分(兩天一次)

表3 出克勞斯爐進克勞斯反應器過程氣成分

表4 克勞斯尾氣成分

表5 鍋爐爐水分析
由于原設計的煤氣成分好,一臺300m3/h煤氣羅茨風機即可滿足使用。我們由于煤氣中氮氣含量高且有焦油,影響了羅茨風機的打氣量,多次因煤氣量不足影響酸性氣的投入。后來根據實際情況,選擇了兩臺560m3/h的羅茨風機,可以滿足克勞斯爐的正常需要。另外,為了增加煤氣供應的可靠性,我們將甲醇加熱爐的煤氣專門引出一路直接供應克勞斯爐,羅茨風機作為備用,這樣,煤氣供應得到了保證,克勞斯爐的運行穩定,酸性氣實現了全部接收。
通過操作規定的明確和上述改造,影響克勞斯爐運行的內外部問題基本解決,克勞斯爐在2010年實現了較長周期的穩定運行。由于克勞斯爐的特殊條件,還需要在今后的運行中更好地總結經驗,開好用好這個環保設施。