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甲醇凈化裝置越冬防凍總結

2012-04-10 22:59:07
化工設計通訊 2012年1期
關鍵詞:閥門催化劑

劉 波

(黑龍江北大荒農業股份有限公司浩良河化肥分公司,黑龍江伊春 153103)

我公司甲醇裝置于2006年11月投產,設計產能為100kt/a。投產半年后,裝置運行即趨于穩定,2008年10月月產甲醇超萬噸,標志著甲醇裝置達到了設計產能。然而,2008年末,由于市場低迷,甲醇價格迅速滑至谷地,系統面臨停車。由于當時正值隆冬,滴水成冰,甲醇裝置保安全、保防凍成為一項重點工作。本文就甲醇裝置越冬防凍方案選擇、制定、組織實施,停車期間的日常維護,以及恢復開車的情況作一介紹。

1 防凍的原則

裝置停車后,既要考慮防凍的問題,更要考慮日后系統恢復開車的問題。由于黑龍江地處祖國的最北方,因而甲醇裝置停車后,系統防凍就成為當務之急,如果放在夏季做還相對容易些,有足夠的時間處理;冬季做防凍就要考慮周全,才不容易出紕漏,減少設備、管道、閥門被凍壞的幾率,最大限度地提高防凍的效率。為日后系統的重新開車打下基礎。

在做防凍處理過程中,要求各物料不能互串,已處理的工序、設備、管道要避免被二次污染,避免不必要的重復工作。結合生產實際和氣候狀況,本次防凍制定的原則如下:

(1)保證催化劑安全可靠,不受損害;

(2)把溶液貯存起來,避免浪費;

(3)不凍壞設備、管道、閥門;

(4)各物料之間不能互串;

(5)該加盲板的地方不要漏項,并掛好盲板標志牌;

(6)防凍要有序進行,做好記錄臺帳;

(7)防凍期間所有工作要按計劃進行,要有專人負責,完成一項,檢查確認一項;

(8)一旦時機成熟,裝置能夠很快恢復開車。

2 防凍的重點和難點

我公司甲醇凈化裝置采用中溫耐硫變換、中溫水解轉化、濕法脫硫脫碳以及常溫水解轉化后配合氧化鋅精脫硫的流程。該流程具有調整氣體組分范圍較寬、調節方便、毒物成分去除徹底、與后續工序甲醇裝置相匹配,結合連貫的特點。

從流程即可看出,耐硫變換催化劑、中溫水解轉化劑、常溫水解轉化劑、氧化鋅脫硫劑的處理過程是重點。這些催化劑不僅要處理好,更要保護好,為日后甲醇裝置恢復開車時各種催化劑仍能保持高活性,裝置順利開車打基礎。

停車時處于冬季,因而本次停車防凍過程中,介質為水和溶液的設備和管道處理起來需從速、謹慎、徹底。防凍方案的編制也是圍繞防凍的重點和難點而展開,其中的難點有以下:

(1)脫硫、脫碳系統溶液的處理;

(2)各種鍋爐給水排空及防凍處理;

(3)各水冷器、換熱器的防凍處理;

(4)各種補水管道內水的清除和管道的防凍處理;

(5)各分離器冷凝液排出管道的防凍處理;

(6)外送蒸汽管道的截斷和防凍處理;

(7)運轉設備的處理。

3 防凍處理措施

3.1 各種催化劑的處理

系統停車以后,裝置內各爐催化劑的處理隨即展開。首先用N2將全系統置換合格,然后導通中溫變換爐、中溫水解槽、常溫水解槽、氧化鋅脫硫槽熱氮盲板,用氮氣加熱爐依次對各爐催化劑進行烘干處理,去除催化劑中的水分,以保持催化劑的高活性。在烘干過程中,要在出口處取樣分析,以三次水含量小于0.5g/m3為合格。烘干結束以后,要對各爐催化劑進行封爐處理,尤其中變為耐硫變換催化劑,其活性較高,如不慎竄入空氣,易引起催化劑燒結,從而使催化劑失去活性,遭到損壞。因此,變換爐爐頭和爐底以及激冷副線等處共計加盲板4塊,使催化劑與空氣隔絕。其他各爐催化劑則不需加盲板,但也要在烘干合格后將氣體出入口閥門關閉。

3.2 脫硫、脫碳溶液的處理

3.2.1 脫硫溶液的處理

我公司脫硫溶液為含Na2CO3的堿液,其冰點要比純水低,但如果不做處理,擱置較長時間,也會結冰,導致管道和閥門損壞,甚至威脅設備的安全。脫硫系統為全循環的封閉系統,脫硫溶液共約400m3,裝置內有兩個脫硫溶液循環槽,可盛裝溶液450m3左右,完全可以把所有的脫硫溶液放入循環槽內,并且槽內設有加熱器,開通后即可起到防凍作用。經過35h的連續作業,脫硫溶液被全部導入脫硫溶液循環槽。設備、管道內溶液通過導淋排至地下池后打入脫硫溶液循環槽。由于處理及時,人員跟班作業,脫硫溶液沒有出現損失和結凍的情況。

3.2.2 脫碳溶液的處理

我公司脫碳溶液為含K2CO3水溶液,約有270m3,其處理方式與脫硫溶液類似。所不同的是,脫碳貯槽不參與循環,脫碳泵出口管在室外;管道內溶液需及時吹掃干凈;但溶液可通過脫碳泵處理。因而其倒液速度較快,只半小時即完成。管道內溶液通過脫碳塔蓄壓后吹掃至脫碳地下池后,再用潛水泵打入脫碳貯槽。在處理過程中,管道內溶液吹掃是關鍵,需多次吹掃,確認無溶液積存后,才可停止。

由于我公司脫碳貯槽內原設計沒有加熱器,因而新配置加熱器,定期開啟,加熱溶液。

3.3 鍋爐給水的處理

我公司送入本裝置的鍋爐給水有低壓鍋爐給水和高壓鍋爐給水兩種。可以采取送入系統保持流通,然后排出的方式防凍,能夠起到防凍作用,但是幾個月下來,會造成很大的浪費。出于節能的考慮,我公司決定采取措施,其中高壓鍋爐給水的處理方式為,在與高壓鍋爐給水相連接的設備中溫水解槽內蓄壓,然后關閉在熱電廠廠房內的出工段閥門,把閥后法蘭解開,打開本裝置內的入口閥門,進行吹掃,反復幾次,直至吹掃干凈后,在鍋爐的出工段閥后加盲板。

與高壓鍋爐給水的處理類似,低壓鍋爐給水則在與其相連接中變廢鍋內蓄壓,進行吹掃處理。最后在低壓鍋爐給水出工段閥后加盲板。

3.4 各水冷器、換熱器的防凍處理

3.4.1 水冷器的處理

凈化系統共有水冷器5臺,本裝置的水冷器都是冷卻工藝氣和二氧化碳氣體的。其循環水(一般為管程)的處理相對容易些,逐漸關小上水閥門,使水量控制在最小,保證有水通過即可。既保證了防凍,同時節省水量和動力消耗。對于殼程的處理,我公司則考慮較多,首先是打開殼程排凈口,排干凈冷凝液后,在排凈口加閥。定期開閥檢查,這是基于一旦水冷器循環水泄漏,通過這種方式可以及時發現。

3.4.2 換熱器的處理

凈化系統換熱器較多,需要及時處理的就有6臺。凈化系統的換熱器管程和殼程均為工藝氣,一旦系統停下來,氣體被外界冷卻后其冷凝液容易結冰凍壞設備。因此需在置換完成后,打開管程和殼程排凈口排放冷凝液,有的排放不及時,已有結凍現象,遇到這種情況用蒸汽加熱一下,就可排出換熱器內部積存的冷凝液。

3.5 補水管道的處理

脫硫和脫碳系統的補水管道均有很大一部分在室外,需做防凍處理。處理時,首先在室內低點處法蘭斷口,排出管內積存的大部分積水,然后在管道導淋處接入氮氣進行吹掃,吹掃時采取一人控制氮氣閥門,一人在法蘭斷口處監視的方式。互相用對講機聯系,待法蘭處無水噴出后,先關閉氮氣閥門,稍停一會再重復吹掃一次,確認管內無水后,補水管道處理才算完畢。

3.6 各分離器冷凝液排出管道的防凍處理

各分離器的冷凝液在正常生產中都靠壓力的作用排至下游設備。一旦停車,冷凝液就排不出去,必須及時處理掉,否則將凍壞管道。處理方法為,首先給各分離器蓄壓,然后在冷凝液用戶的進戶閥前法蘭處解口,接下來迅速打開冷凝液排出閥門,吹掃管內積存的冷凝液,如此反復兩次,確保冷凝液吹掃干凈。

3.7 外送蒸汽管道的截斷和防凍處理

中變廢鍋產生的蒸汽送入統一的蒸汽管網。裝置停車以后蒸汽不再產生,外送蒸汽管道需要斷開,以保證管道的安全。處理時采取在與蒸汽管網連接處的根部斷口,并加堵板,使裝置內蒸汽管道與管網徹底隔離開。之所以在管網根部處理,是考慮如果與管網太遠則有可能管內積存冷凝液,最后產生結凍,出現不良后果。

3.8 運轉設備的處理

裝置內共有大型運轉設備5臺,雖然都在室內,但也要采取處理措施,以保證其性能安全可靠。處理時,首先關閉泵入口和出口閥門,用水把機械密封處結垢沖洗干凈,然后排凈泵內存液,解除電機熱備。

4 裝置停車期間的日常維護

本次裝置防凍工作歷經18天,停車防凍順利處理完畢。但這僅僅是防凍的開始,在再次開車之前,裝置的日常維護,及時發現問題尤其重要。裝置日常維護主要內容有以下。

(1)在裝置停車期間,每班至少巡回檢查兩次,發現異常情況及時匯報。

(2)各系統氮封處理。用N2給各個系統沖壓,使各系統保持正壓,使靜止設備免受腐蝕。

(3)系統內運轉設備的維護。運轉設備每天盤車一次,油箱定期加油,確保其轉動自如。

(4)現場的閥門在閥桿處定期涂抹防腐的潤滑脂。

(5)各分離器冷凝液排液閥門和蒸汽閥門均保持一定開度,防止閥門處因積液或積水而產生結冰現象,損害閥門。

(6)每班要打開水冷器殼程排凈口閥,檢查水冷器循環水是否泄漏,如無泄漏則可關閉。

(7)中控崗位要注意各爐催化劑床層的溫度變化,如有異常及時匯報。

(8)停車期間公司各部門定期對裝置自身情況進行評估,發現問題及時整改。

5 裝置開車

2009年7月,由于我公司合成氨系統催化劑還原的需要,甲醇裝置要進入開車程序,檢驗防凍是否成功、是否高效的時候到了。開車前的準備工作在7月初即開始啟動,逐一抽加盲板、管道連接、系統置換、催化劑升溫、溶液制備、溶液循環、導通各工序氣路閥門。經過20多天的緊張忙碌,于7月27日具備了接氣的條件,并用12h順利打通全系統,一次開車成功!

6 經驗總結和存在不足

裝置防凍無疑是一項全新的工作,也是一種挑戰,需慎之又慎。我公司甲醇裝置停車防凍雖然是有計劃的,但在停車時仍不放過任何一個細節。停車時所做的工作有詳細的記錄,停車期間裝置的日常維護毫不松懈。

本次裝置防凍不足之處是,裝置開車后,放空時發現中變放空總管有漏氣現象,經檢查發現管道上有一10mm長裂紋。分析認為因此處位置較低,氣體中的冷凝液在此積存,結冰以后,體積膨脹,使管道出現了裂紋。在以后的防凍過程中,我們把中變放空總管低點處的法蘭斷口,使冷凝液能夠及時排出,沒有再出現類似現象。

7 結 語

細節決定成敗。由于我公司在裝置防凍過程中準備充分,對每一個環節都經過反復的研究,確定最佳處理措施,處理時嚴格按照方案執行,裝置日常維護細致全面,保證了催化劑等介質的安全可靠,保證了設備的安全,記錄臺帳細致完整,在再次開車時有章可循,使裝置在恢復開車時能夠順利一次開車成功。

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