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對一例因設備選擇不當引起并聯電容器事故的分析

2012-04-12 00:00:00孟令愷
消費電子 2012年9期

摘要:筆者結合一例因設備選擇不當而引起的三起并聯電容器爆炸事故,對事故的原因分析與處理進行了總結,具有一定的借鑒意義。

關鍵詞:并聯電容器選擇爆炸

中圖分類號:TM53 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2012) 10-0212-01

一、引言

某站投入第1組10kV,8016kvar(每相8臺)的并聯電容器,采用接線形式為單星形,且為框架圍欄式結構、戶外半露天。該組電容器在投產運行后的兩個多月內連續產生3起爆炸事故,累計損毀4臺電容器。炸碎的瓷套管碎片打壞了一只硬鋁排戶外支柱絕緣子、一只放電線圈套管和照明日光燈管,另外還導致一回10kV出線跳斷路器。經過深入分析,確定為該事故是因設備選擇不當而引起的,下面,筆者即對事故的處理進行總結,以期為廣大現場技術人員提供借鑒。

二、事故現場情況

(一)第一次事故過程

電容器組在安裝完畢后經調試合格投入運行,其主變壓器的高壓分接頭設置在第12檔位,即為107.25kV檔,母線電壓高壓114kV,低壓11.1kV,電容器電流450A。某日19:10時在巡檢過程中發現,B相的第4號和5號電容器保險脫落,保護沒有反應。于是調度命令將其退出運行,然而在19:15時的人工分閘過程中,戶外的電容器產生劇烈爆炸,經詳細檢查發現第2號和5號的保險跌落,油箱鼓肚脹裂,變壓器油噴灑滿地。2號電容器有兩只瓷套管被炸壞,飛出的碎片將A相硬鋁排的一個戶外支柱絕緣子擊壞,另外網欄外房頂的日光燈管也被炸碎。

事故時有一回10kV出線,速斷保護動作跳閘。事故后進行檢查,發現接地保護BY-4晶體管繼電器并未接通電源,安裝后也沒有按照規定做整組模擬試驗,亦即相當于沒有投入該項保護。

安裝的MOA避雷器由于并未裝設放電記錄器,因此對其是否動作不能做出準確判斷。跳閘的10kV線路長3.5km,末端針式絕緣子擊穿造成相間短路,出線速斷跳斷路器。檢查其他無異常,更換兩只損壞電容器后投入運行。

(二)第二次事故過程

投運三日后,主變壓器高壓分接頭放置額定10kV檔,運行母線高壓117kV、低壓11.4kV,電容器三相電流為480、485、480A,正常退出電容器,分閘過程中C相4號電容器發生爆炸,保險熔斷,油箱鼓肚破裂流油。A相MOA避雷器發生爆炸,一只放電線圈瓷套被電容器瓷套管的碎片炸壞。

事故后證實,在安裝過程中誤將A相氧化鋅避雷器壓力釋放裝置當作接地極,在拆裝后發現錯誤又將其裝回,使得出廠密封破壞從而導致運行中受潮,故而發生過電壓爆炸事故。

在發生第二次爆炸后查看開關設備說明書,ZN4-10G/630-12.5真空開關額定電流630A,另外開合單個電容器組400A實際電容器電流為480A,是允許值的1.2倍。把8016kvar(每相8臺)改為7014kvar(每相7臺);MOA避雷器加裝放電紀錄器。在將放電線圈處理好之后投切6次正常投運。

(三)第三次事故過程

兩個月后,當時雷雨天氣,主變壓器高壓分接頭放置(第15檔)103.125kV檔,運行母線高壓115kV,低壓11.2kV,7014kvar電容電流為410A。同樣為正常退出時,電容器的分閘過程中A相1號電容器發生爆炸事故。事故發生后經過詳細的現場檢查發現,A、B兩相避雷器的放電記錄器在之前一天的2走到3時,C相依舊是0。

另外,除了以上3例分閘所引起的電容器爆炸事故外,還有一例為正常運行過程中,電容器的開關沒有保護信號從而跳開斷路器,同時有一回10kV出線長1.2km線6#電弧爐變壓器C相高壓套管爆炸,引線也被燒斷,B相套管燒傷,并使BC發生相間短路,出線跳開斷路器,事故后經過詳細檢查,電容器三相對地絕緣電阻經2500V搖表依舊是200MΩ,供電正常;保護掉牌正常。

三、事故原因分析

(一)斷路器選擇錯誤

由于斷路器的容量相對較小,并且是上一代被淘汰的型號,因此,按照其設計技術的相關要求,該電容器裝置應當選擇合閘不彈跳、分閘不重燃的真空斷路器,其額定電流應>1.35倍的電容器最大工作電流。因設計過程中對于電容器型號的選擇并沒有參考開關使用說明書,也沒有會同開關設備廠家一同進行校核,其所配的ZN4-10G/630-12.5型開關因不了解開合單個電容器組電流400A,而誤做為630A;另外原來的電容器設計7014kvar,后廠家說所裝空心電抗器450kvar,電容器可為8016kvar,并未進行開關設備容量的驗算;最后,該設計過程中未能對諧波放大電流影響加以考慮,即電流的實際值要比計算工頻額定值增大因素,所以導致分閘操作過程中,三次電容器損壞事故的頻繁發生。

(二)電容器本身缺陷

電容器在投運不不長時間后就發生事故。在MOA(氧化鋅避雷器)動作以及熔斷器熔斷的情形下,導致電容器的損毀,這是跟其制造工藝有缺陷或者不良有著一個關系。絕緣相對比較薄弱,特別是在高壓引出線端邊緣有毛刺、不平、尖端、彎折嚴重,以及擊穿放電、產生電暈并使油分解為氣體,導致其內部壓力上升等,逐漸形成了惡性循環,使得瓷套管炸斷、油箱炸裂。

(三)系統高次諧波對電容器的影響

該變壓器10kV主要供結晶硅電爐變壓器,負荷15000kW,還有公用電35kV硅整流電解負荷7500kW,非線性負荷向系統注入高次諧波電流。測試顯示10kV母線相電壓波形為平頂,明顯發生畸變,遂令其退出硅整流電解負荷,波形正常為接近正弦。投入8016(或7014)kvar容量,三次諧波放大倍數小,其所引起的諧波對母線的影響相對小。而實際運行母線為11.1kV,容量為8016kvar電容器電流450A(按銘牌額定電流420A),當母線電壓為11.4kV電容器三相電流為480、485、480A,試驗在電容器運行中,將硅整流非線性負荷退出,電容器電流無變化。

四、防止措施

經過三起事故后,將電容器組容量由8016kvar改為7014kvar,與斷路器切斷電容器組400A相適應;淘汰有缺陷的電容器,健全完好的電容器應經受允許電壓的考驗;有關設備按額定銘牌使用正常。經過上述處理后,電網運行條件無變化情況下至今運行正常。

參考文獻:

[1]楊福才,張繁,李洪衛.一起電容器爆炸的原因分析及防范措施[J].電工技術,2010

[2]佟穎.電容器運行問題解析[J].科技資訊,2007

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