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某亞臨界鍋爐墻式輻射再熱器技術(shù)改造

2012-04-13 03:15:16唐勇李嘉康潘豐季益冰
電力工程技術(shù) 2012年3期

唐勇,李嘉康,潘豐,季益冰

(1.河北大唐國(guó)際張家口熱電有限責(zé)任公司,河北張家口075000;2.江蘇駿辰能源科技有限公司,江蘇張家港215627)

某熱電廠有2臺(tái)亞臨界HG-1025/17.5-YM33鍋爐,機(jī)組分別于2009年11、12月投產(chǎn)運(yùn)行。鍋爐設(shè)計(jì)為一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用單爐膛平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式,設(shè)計(jì)燃料河北煙煤。鍋爐以最大連續(xù)負(fù)荷為設(shè)計(jì)參數(shù),最大電負(fù)荷為333MW;機(jī)組額定電負(fù)荷為300MW時(shí)鍋爐的額定蒸發(fā)量為960 t/h;再熱蒸汽進(jìn)口壓力3.42 MPa,出口3.58 MPa;再熱器溫度出口541℃,進(jìn)口324℃;給水溫度為275.4℃。該鍋爐自投運(yùn)以來(lái),存在再熱蒸汽欠溫、屏式過(guò)熱器壁溫度超溫和過(guò)熱器減溫水量大等問(wèn)題,影響機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性。

1 鍋爐投運(yùn)后出現(xiàn)的問(wèn)題

(1)再熱器蒸汽欠溫。在運(yùn)行燃燒調(diào)整時(shí),為提高再熱器蒸汽溫度,向上擺動(dòng)燃燒器噴嘴時(shí)還會(huì)發(fā)生后屏過(guò)熱器金屬壁溫超溫,容易爆管,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全;由于后屏過(guò)熱器金屬壁溫的限制給燃燒調(diào)整帶來(lái)很大的局限性,為保證后屏過(guò)熱器不超溫,只有降低擺動(dòng)火嘴角度,在150MW低負(fù)荷情況下再熱蒸汽欠溫可達(dá)30℃以上,分析是鍋爐再熱器吸熱量不足導(dǎo)致。因此,必須調(diào)整再熱器受熱面,使高溫?zé)煔鉄崃勘M量被有效利用,降低后屏升溫壓力和排煙溫度。

(2)再熱器兩側(cè)溫度偏差大。2臺(tái)爐再熱器蒸汽溫度兩側(cè)偏差都大,最高可達(dá)30℃,可能是熱量分布吸收不均勻所致。究竟是管路堵塞造成流量下降影響局部傳熱效果,還是計(jì)算誤差導(dǎo)致分布熱量偏差,需要重新核算。

(3)過(guò)熱器減溫水量大,煤耗增加。某日4個(gè)運(yùn)行班鍋爐減溫水量為35.6~57.5 t/h,2臺(tái)鍋爐實(shí)際減溫水量高出設(shè)計(jì)值20~37 t,將增大發(fā)電煤耗。再熱器減溫水量對(duì)經(jīng)濟(jì)性的影響可按以下方法簡(jiǎn)單計(jì)算:300MW機(jī)組每100 t/h再熱器減溫水增加5 g/(kW·h)的發(fā)電煤耗,上述減溫水量約增加1.5~2.5 g/(kW·h)的發(fā)電煤耗,單臺(tái)機(jī)按年運(yùn)行6000h、250MW負(fù)荷計(jì)算,共增加標(biāo)煤消耗3000t。鍋爐改造前某一時(shí)刻實(shí)際有關(guān)運(yùn)行參數(shù)如表1所示,300MW負(fù)荷下再熱器出口溫度比設(shè)計(jì)值低6.7℃。

2 墻式輻射再熱器改造方案

針對(duì)以上問(wèn)題,作者對(duì)鍋爐整體受熱面結(jié)構(gòu)進(jìn)行了校核計(jì)算[1],發(fā)現(xiàn)再熱器系統(tǒng)的受熱面積偏小,采用增加墻式輻射再熱器的換熱面積試圖改善再熱汽欠溫的問(wèn)題。該型鍋爐的再熱器系統(tǒng)分為3個(gè)部分:墻式輻射再熱器、后屏再熱器和末級(jí)再熱器。墻式輻射再熱器布置在水冷壁前墻和水冷壁側(cè)墻靠近前墻的部分,受熱面高度為18.959 m,其最下端在分隔屏下3.353 m。前墻輻射再熱器有224根D50mm管子,兩側(cè)墻輻射再熱器共有196根D50mm管子,以節(jié)距50.8mm沿水冷壁表面密排而成。后屏再熱器位于后屏過(guò)熱器和水冷壁懸吊管之間,一共30屏,管徑D63mm,以457.2mm橫向節(jié)距沿寬度方向布置。末級(jí)再熱器位于水平煙道內(nèi),在水冷壁后墻懸吊管和水冷壁排管之間,一共有60屏,管徑為D63mm,以228.6mm橫向節(jié)距沿爐寬方向布置。

鍋爐再熱器技術(shù)改造根據(jù)文獻(xiàn)[2]從墻式輻射再熱器入手。墻式輻射再熱器采用D51×4的12Cr1MoVG管子,總計(jì)420根。為了簡(jiǎn)化施工,降低改造成本,該次改造中采用受熱面管件探入爐膛內(nèi)的結(jié)構(gòu)形式,將墻式輻射再熱器受熱面過(guò)渡連接的管子切除一部分,用新制作的U型彎管件連接完成過(guò)渡(如圖1所示)。如果采用輻射再熱器入口集箱向下方移動(dòng),并以此方式延伸輻射再熱器管的方法會(huì)增大施工量并涉及到再熱器管道的重新布置,造成施工難度和工作量增大。入口集箱的管座(D63×4.5,材質(zhì)20G)與爐內(nèi)U型管件(D51×4.5,12Cr1MoVG)焊接需要經(jīng)過(guò)一個(gè)異徑接頭,該異徑接頭與爐內(nèi)的U型管件在出廠前完成焊接工作,施工時(shí)每根管件只需焊接兩道焊口。改造后墻式輻射再熱器部位的水冷壁管件尺寸、形狀也需要改變,重新設(shè)計(jì)并更換鍋爐前側(cè)及左、右側(cè)水冷壁異型管件142根。所有新增焊口均進(jìn)行100%射線檢驗(yàn)。

施工中墻式輻射再熱器入口集箱的位置及其他附屬結(jié)構(gòu)不發(fā)生變動(dòng),原設(shè)計(jì)中安裝的保溫、密封及化妝板,改造后全部從新恢復(fù)。

表1 鍋爐改造前某一時(shí)刻實(shí)際運(yùn)行參數(shù)

3 改造后鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn)

2號(hào)機(jī)組大修投運(yùn)后,華北電科院對(duì)其進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)。墻式輻射再熱器改造完成后爐內(nèi)的燃燒工況有非常良好的改進(jìn)效果,改造后的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,屏過(guò)金屬壁溫和過(guò)熱器的減溫水量均得到較好的改善,有效提高了再熱器汽溫(如表2和表3所示)。試驗(yàn)期間未摻燒褐煤,全部采用河北蔚縣煙煤,其煤質(zhì)為:全水分18.6%,灰分26.38%,揮發(fā)份27.36%,固定碳41.99%,低位發(fā)熱量16.87MJ。采用正塔型的配風(fēng)方式以強(qiáng)化爐內(nèi)燃燒,以增加新增墻式輻射再熱器受熱面的吸熱能力。

表2 2011年7月5-6日平均入爐煤主要參數(shù)

(1)低負(fù)荷下再熱器溫度同比提高。150MW負(fù)荷下,通過(guò)配風(fēng)調(diào)整再熱汽溫提高到530.0℃,相比原來(lái)提高12℃;200MW負(fù)荷下,再熱汽溫提高到535.0℃,相比提高7℃。上述再熱汽溫的運(yùn)行條件為:屏過(guò)出口過(guò)熱器壁溫不超過(guò)570.0℃,氧量比正常配風(fēng)低0.5%,再熱器汽溫上下有波動(dòng),但可持續(xù),NOx排放濃度基本不變。

(2)一、二次風(fēng)溫升比改造前提高。從表3爐煙溫度和空預(yù)器溫度看,2號(hào)爐空預(yù)器入口煙溫比未改造前略低,墻式輻射再熱器面積增加后爐膛吸熱增加,對(duì)爐后的煙溫略有影響。空預(yù)器檢修時(shí)進(jìn)行了水沖洗,受熱面干凈,堵塞減少,煙氣的差壓也小,所以一、二次風(fēng)的溫升2號(hào)爐均大于1號(hào)爐,鍋爐熱效率高于1號(hào)爐。對(duì)2號(hào)爐而言,1號(hào)爐負(fù)荷低1%,煤量高5.3%。300MW負(fù)荷下,2號(hào)爐一次風(fēng)溫升提高了4.0℃;空預(yù)器進(jìn)口溫度2號(hào)爐比1號(hào)爐還低約3℃,但2號(hào)爐二次風(fēng)溫升比1號(hào)爐高多11℃。

(3)金屬壁最高溫度和再熱器兩側(cè)溫差下降。300MW電負(fù)荷下,2號(hào)爐屏過(guò)最高壁溫518.1℃,較改造前最高壁溫1號(hào)爐556.8℃下降了38℃。150MW負(fù)荷下,2臺(tái)爐燃燒器擺角保持在16%時(shí),2號(hào)爐左右側(cè)再熱器出口溫差降低了10℃。改造前,左側(cè)481.9℃,右側(cè)502.6℃,平均為492.3℃;改造后,左側(cè)494.4℃,右側(cè)509.8℃平均為502.1℃,通過(guò)配風(fēng)調(diào)整再熱汽溫可以提高到530.0℃。

(4)改造后過(guò)熱器的減溫水量變化如表4所示,在負(fù)荷基本相同下,同時(shí)間相比,過(guò)熱蒸汽減溫水總量,2號(hào)爐明顯降低了19 t/h。

表3 空氣預(yù)熱器入和出口煙氣溫度等參數(shù)對(duì)比

表4 改造后過(guò)熱器的減溫水量變化(同一時(shí)刻)

4 結(jié)束語(yǔ)

某熱電公司2號(hào)鍋爐墻式輻射再熱器的改造和運(yùn)行方式優(yōu)化調(diào)整,在保證后屏過(guò)熱器金屬壁溫不超過(guò)570.0℃的條件下,再熱蒸汽出口溫度可達(dá)到530.0~540.0℃,較改造前提高20℃,供電煤耗降低1.6g/(kW·h),年節(jié)省標(biāo)煤3000t左右,標(biāo)煤按620元/t,每年可節(jié)省186萬(wàn)元;同時(shí)也減少了汽輪機(jī)因再熱汽過(guò)熱度不夠而產(chǎn)生的末級(jí)葉片沖蝕的危險(xiǎn),可供同類機(jī)組再熱器改造參考。

[1] 前蘇聯(lián)全蘇熱工研究所(BTN),中央鍋爐透平研究所(UKTH).鍋爐機(jī)組熱力計(jì)算一標(biāo)準(zhǔn)方法[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1978.

[2] 陳聽(tīng)寬.鍋爐原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1979.

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