吳新平
(寶鋼集團八鋼公司能源中心 新疆 烏魯木齊 830022)
提高高爐TRT發(fā)電量的實踐應用
吳新平
(寶鋼集團八鋼公司能源中心 新疆 烏魯木齊 830022)
八鋼兩座2500m3高爐采用了高爐頂壓余壓發(fā)電節(jié)能環(huán)保先進技術(shù),安裝配備了TRT發(fā)電機組。投運以來,圍繞高爐TRT提高發(fā)電量指標,持續(xù)改進TRT與附屬裝備工藝系統(tǒng)優(yōu)化,TRT操作改進,有效地提高了發(fā)電指標水平,為八鋼創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,環(huán)保效益十分顯著。
高爐;TRT裝置;噸鐵發(fā)電量;能源回收;節(jié)能環(huán)保
八鋼公司新區(qū)A、B兩座2500m3高爐,高爐煤氣凈化采用全干法除塵技術(shù)裝置。兩座高爐分別裝配了兩臺(套)干式TRT發(fā)電機組,裝機容量為2×12600kW。A高爐TRT發(fā)電機組于2008年12月并網(wǎng)發(fā)電,B高爐TRT發(fā)電機組于2009年11月并網(wǎng)發(fā)電,自投運以來,圍繞高爐TRT提高發(fā)電量,對比行業(yè)先進指標,借鑒先進經(jīng)驗,通過持續(xù)優(yōu)化高爐與TRT運行工藝參數(shù)、頂壓程序控制、TRT系統(tǒng)改造提高運行可靠性、加強崗位操作與信息交流,制定發(fā)電量指標計劃與考核等技術(shù)創(chuàng)新措施,TRT發(fā)電最指標明顯提高。創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,其環(huán)保效益也十分顯著。
高爐爐頂煤氣余壓回收透平發(fā)電裝置(Top Pressure Recovery Turbine簡稱TRT),是利用高爐爐頂煤氣中的壓力能及熱能經(jīng)透平膨脹機降壓、降溫做功來驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電。該機既回收原有減壓閥組泄放的能量,又穩(wěn)定爐頂壓力,改善高爐生產(chǎn)條件,同時不產(chǎn)生任何污染,不再次消耗能源,是國際上公認的很有價值的二次能源回收裝置,原理如下:高爐產(chǎn)生的煤氣經(jīng)全干法除塵裝置凈化處理后,通過DN2000電動蝶閥、插板閥、緊急切斷閥后進入透平膨脹機,煤氣在透平機靜葉柵和動葉柵組成的流道中不斷膨脹做功,使葉輪旋轉(zhuǎn)做功,并帶動發(fā)電機一起轉(zhuǎn)動而發(fā)電。膨脹后的煤氣壓力為10kPa,煤氣經(jīng)出口DN2600煤氣管插板閥、電動蝶閥并入外部管網(wǎng),供低壓煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)用戶使用。當TRT出現(xiàn)故障而引起緊急切斷閥動作時,在小于0.5s的時間內(nèi)全關(guān)緊急切斷閥,此時連鎖設在調(diào)壓閥組(四閥組)內(nèi)的快速旁通閥打開,使高壓煤氣短時間內(nèi)快速減壓至低壓煤氣總管壓力,避免爐頂壓力和外部管網(wǎng)壓力突然升高,同時調(diào)壓閥組內(nèi)的其他調(diào)節(jié)閥自動參與調(diào)節(jié)爐頂壓力,爐頂壓力轉(zhuǎn)至高爐側(cè)四閥組控制,使TRT系統(tǒng)安全脫離高爐煤氣系統(tǒng),保證高爐正常。

圖1 TRT工藝流程圖
工藝流程及主要性能指標參數(shù):見圖1。

發(fā)電效率與高爐煤氣流通質(zhì)量流量成正比關(guān)系。在高爐爐況穩(wěn)定情況下,高爐煤氣發(fā)生量基本可維持在一個穩(wěn)定的范圍,2500m3高爐煤氣發(fā)生量正常維持在28~34萬 m3/h左右。因此,通過TRT裝置的高爐煤氣流通量要盡可能多,發(fā)電量提升才能有所保證。讓煤氣全部通過TRT,使高爐煤氣質(zhì)量流量最大。實現(xiàn)煤氣全回收,必須關(guān)閉與TRT并聯(lián)的減壓閥組,八鋼2500m3高爐TRT并聯(lián)的減壓閥組有4個閥組成,作用是在TRT發(fā)生故障時能夠緊急備用并參與高爐頂壓的控制,在運行中要保證閥門開關(guān)的靈活可靠,所以即要保證閥組通過的高壓煤氣量最小,又使閥芯不卡澀。通過采取措施進行攻關(guān),調(diào)整了減壓閥組的零位,使運行中高爐減壓閥組全部關(guān)閉狀態(tài),高壓高爐煤氣全部通過TRT機組發(fā)電,通過措施實施后,TRT發(fā)電負荷平均提高了500~2000kW左右。
八鋼2500m3A高爐配套TRT與2008年12月并網(wǎng)發(fā)電。B高爐配套TRT與2009年11月并網(wǎng)發(fā)電。自投運后,兩臺TRT的運行可靠性低,多次出現(xiàn)振動超標和漏煤氣等故障,其中為了解決振動問題,ATRT轉(zhuǎn)子返廠維修1次,BTRT轉(zhuǎn)子返廠維修3次,每次返廠維修時間都在45天左右,嚴重影響了機組的投入率;因此在2010年10月開始對TRT系統(tǒng)進行改造維修,重新改造了TRT進出口管道支吊架,增加進出口膨脹節(jié);有效的改善了煤氣流量變化時對機組的沖擊;并對軸瓦及支撐進行了相應的調(diào)整;充分解決了機組振動和碳環(huán)損壞的故障。
針對八鋼2500m3高爐因原料差異,高爐內(nèi)常發(fā)生 “管道”現(xiàn)象,大量煤氣對TRT造成較大沖擊,為減小沖擊,通過靜葉開度限值設定,保證靜葉最大開度到76%,通過限制靜葉開度,即有效的控制了大流量煤氣對TRT的沖擊,又滿足了TRT對高爐頂壓的有效控制。
制定了檢修標準和點檢標準,加強潤滑油質(zhì)和動力油質(zhì)的監(jiān)督,增加濾油機,長期對油質(zhì)進行過濾,可靠的保證了油質(zhì)對機組故障的影響;針對發(fā)電機絕緣不良問題,對發(fā)電機小室進行密閉改造,解決了發(fā)電機積灰的問題。為了設備的長期可靠運行,對主、輔機設備制定定期點巡檢標準,每班對關(guān)鍵重點設備運行狀況進行點檢,對發(fā)生的問題及時解決;通過對TRT機組多項措施實施和改造、監(jiān)督,2011年5月后徹底解決了機組振動、軸瓦溫度異常、軸端煤氣泄漏、發(fā)電機絕緣不良問題等較大設備故障;至今再沒有出現(xiàn)TRT轉(zhuǎn)子返廠維修的事故。
八鋼TRT生產(chǎn)運行與維護調(diào)整分別屬于煉鐵高爐、能源熱電廠兩個生產(chǎn)系統(tǒng)。針對實際,為提高TRT發(fā)電量,兩家單位積極探索科學合理的TRT開機運行模式,根據(jù)A、BTRT機組運行特性,分別制定每臺機組的開機方式,轉(zhuǎn)子過臨界方式和逆功率運行方式;制定實施了煤氣停送標準操作票、啟停機操作標準票、逆功率操作調(diào)整要求、并針對BTRT轉(zhuǎn)子過臨界振動大難以通過的問題,探索出一套可靠有效的操作方式,為TRT開機創(chuàng)造有利的條件;通過制定運行調(diào)整方式,使機組在最佳運行方式下工作,不斷保證了機組的運行可靠性。
參照TRT設計指標、歷史平均最好水平和行業(yè)先進水平,制定發(fā)電任務指標計劃,每月制定下達TRT發(fā)電量指標,并根據(jù)指標計劃分解到每天,并根據(jù)噸鐵發(fā)電量指標兩臺TRT對標分析;使每臺TRT發(fā)電效率達到最大;在高爐開爐、復風等達到正常爐況條件下,加強與生產(chǎn)調(diào)度的信息溝通,盡可能縮短高爐正常生產(chǎn)后與TRT開機之間的時間間隔,在短時間內(nèi)啟動TRT開機運行程序,提高TRT機組開機作業(yè)率。
通過各項措施的實施,有效的提高了TRT機組的發(fā)電量,噸鐵發(fā)電量在逐年上升,表1是近3年兩座TRT發(fā)電量情況對比:

表1 2010年-2012年TRT發(fā)電情況對比
以表1對比數(shù)據(jù)為例,通過改造和精細化操作維護實施后,噸鐵平均發(fā)電量每年提高10 kWh,兩座TRT2011年發(fā)電量比2010年增加近3178萬 kwh,節(jié)約動力煤12700t(注:按當量折算系數(shù))。運行成本低廉,減少外購電量創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益1330萬元以上。2012年以來,兩臺TRT的發(fā)電量更是有利較大的提高,平均噸鐵發(fā)電量達到了46.31 kWh,每月發(fā)電量近1400萬kwh,相當于每月減少外購電量成本580萬元以上。全年可節(jié)省外購電成本近7000萬元。
TRT裝置利用高爐煤氣頂壓差壓發(fā)電,煤氣作為載能介質(zhì),由高壓經(jīng)TRT裝置進行能量轉(zhuǎn)換為電能后,并入低壓煤氣用戶管網(wǎng),幾乎不消耗外在能源。同時TRT發(fā)電等量減少外購燃煤發(fā)電,相應減少二氧化碳、二氧化硫、煙(粉)塵等污染物排放量。按節(jié)能減排核算,每發(fā)1kwh電能,將產(chǎn)生碳粉塵排放 0.272kg, 產(chǎn)生 CO2排放 0.997kg;2011年八鋼兩臺TRT發(fā)電13064萬kwh,折合減少碳粉塵排放3.55萬噸,減少CO2排放13萬噸。
動強度通過采取以上優(yōu)化改造措施,基本上解決了高故障率問題,降低了因轉(zhuǎn)子振動不平穩(wěn)造成的TRT跳車次數(shù),減少電氣故障造成的TRT停機時間。提高了系統(tǒng)安全可靠性能,降低了故障停機率和檢修率,延長了檢修周期,增加TRT機組年運行時間,相應降低了設備維護費用和員工勞動強度。
高爐TRT采取了一系列設備、工藝優(yōu)化和技術(shù)改造措施,取得了明顯效果,與改造、調(diào)整前相比,噸鐵發(fā)電量顯著提高,但還需要通過在繼續(xù)摸索、交流和考察,吸收先進經(jīng)驗和做法,不斷提高TRT發(fā)電量,也為八鋼今后新建高爐TRT的使用積累經(jīng)驗。
王靜]