王密
摘要:本系統(tǒng)以首秦軋鋼加熱爐系統(tǒng)為基礎(chǔ)介紹加熱爐燃燒智能控制系統(tǒng)的實現(xiàn)。其原理采用智能控制技術(shù),合理優(yōu)化控制,使燃氣在爐內(nèi)能充分燃燒。事實證明:即比常規(guī)控制節(jié)省能源,又減少了大氣的污染、保護環(huán)境。
關(guān)鍵詞:加熱爐 煤氣 空氣 比例調(diào)節(jié) 串級調(diào)節(jié) 選擇調(diào)節(jié) 充分燃燒
中圖分類號:TK22 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)10(b)-0085-01
加熱爐是軋鋼生產(chǎn)企業(yè)主要的耗能設(shè)備,而我廠自動控制技術(shù)研究課題是怎樣在保證被加熱后的鋼坯能夠進行有效軋制的前提下,降低加熱爐的能耗,加熱爐被控對象是一個非線性系統(tǒng),是純滯后、大慣性、時變的。在生產(chǎn)中,還受到許多因素影響,而PID控適應能力差,因此采用常規(guī)控制方法很難取得滿意的效果。最后經(jīng)過無數(shù)次調(diào)試最終提出了一套關(guān)于加熱爐優(yōu)化設(shè)定控制方法。通過仿真試驗證明此種控制方案可行。
1 軟硬件設(shè)置
本系統(tǒng)在計算機上運行WINCC通用監(jiān)控系統(tǒng)支撐軟件,具有友好的動畫界面制作、開放的數(shù)據(jù)接口和網(wǎng)絡、強大的數(shù)據(jù)采集和處理能力、完善的事件和報警處理機制等工能。硬件采用西門子PLC,可靠性高、實時性強、體積小且堅固耐用。計算機設(shè)定控制參數(shù),處理復雜的數(shù)據(jù)運算、存儲及查詢等工能,PLC內(nèi)運行設(shè)定的控制邏輯程序,完成控制功能。二者完好結(jié)合實現(xiàn)燃燒加熱控制的整個工藝過程。
2 熱損失與過??諝庀禂?shù)的關(guān)系
各種熱損失與過??諝庀禂?shù)之間的關(guān)系。其中:過??諝庀禂?shù)是指實際空氣量與理論空氣量的比值。當過??諝饴师谈吲c最佳燃燒區(qū)域時,熱效率下降(是原因是煙氣熱損耗增加),反之,μ值過低時,由于燃燒不完全而引起熱損失增加,且產(chǎn)生黑煙,污染環(huán)境。當燃燒控制在低空氣過剩率區(qū)域時,產(chǎn)生最佳燃燒,污染最小,空氣過剩率的數(shù)值大約在μ=1.10附近。
2.1燃燒控制的方式
加熱爐燃燒系統(tǒng)是采用溫度流量雙交叉限幅并列串級控制的方式,溫度流量雙交叉限幅并列串級控制系統(tǒng)(略可向作者索?。?,HS為高選功能;LS為低選功能;K1為K4為交叉限幅系數(shù);P為燃料對空氣量程比;B為空燃比;TSP為溫度設(shè)定值;TPV為爐溫檢測值;PVF、PVA分別為實測的燃料和空氣流量;F為燃料;A為空氣,L為加熱爐。
燃料流量回路:
空氣流量回路:
式中(1)~(4)分別由控制系統(tǒng)中燃料和空氣流量PID控制回路的特殊功能程序完成計算。是采用溫度流量雙交叉限幅并列串級控制的方式,使燃料和空氣分別由對方測量值PV求出自己流量的上、下限幅,在這個范圍內(nèi),既無過剩燃料,又無過剩空氣,并用交叉限幅系數(shù)K1~K4,把接收的溫度信號對流量的設(shè)定值控制在最佳燃燒區(qū),使得爐內(nèi)負荷變大時(升溫),空氣先行,負荷減小時(降溫),燃料先行,使燃燒過程在熱效率最高的低過剩燃燒區(qū)進行,防止產(chǎn)生黑煙和不必要的廢氣,從而能有效地節(jié)省能源,保護環(huán)境。
根據(jù)以往傳統(tǒng)的控制方法,一般將溫度和煤氣做串級調(diào)節(jié),再將煤氣和空氣做比例調(diào)節(jié)。我最初分別試用了兩大方案,其控制原理如下。這兩種控制方案雖然實現(xiàn)了控制鋼坯溫度和煤氣、空氣配比進爐燃燒的要求,但第一種方案當鋼坯溫度小于設(shè)定值時,空氣流量增加在煤氣之后,第二種方案當鋼坯溫度大于給定值時,空氣流量減小在煤氣之前。在調(diào)節(jié)過程中,這顯然都會造成煤氣的不完全燃燒。因此,這兩種傳統(tǒng)控制方案都不能滿足實際要求。
穩(wěn)定情況下,鋼坯溫度被控制在給定值。當出現(xiàn)擾動,溫度測量值低于給定值時,溫度調(diào)節(jié)器的輸出開始增大,通過最大值選擇模塊選擇最大值X輸出,乘上比例常數(shù)K,使空氣流量調(diào)節(jié)器的給定值增大,在調(diào)節(jié)器的作用下,空氣流量就開始增大,同時,在最小值選擇模塊的作用下選擇X1輸出,除以比例常數(shù)K,空氣流量信號就變?yōu)橄鄬γ簹饬髁康慕o定值,隨著空氣流量的增大,也即增大了煤氣給定值,在煤氣調(diào)節(jié)器的作用下,使煤氣流量承受著空氣流量增大之后增大,直到三量均衡,測量值回到給定值。而當溫度測量值高于給定值時,溫度調(diào)節(jié)器的輸出開始減小,通過最小值選擇模塊選擇最小值X輸出,作為煤氣流量調(diào)節(jié)器的給定值,在調(diào)節(jié)器的作用下,煤氣流量就先開始減小,同時,在最大值選擇模塊的作用下選擇最大值X1輸出,煤氣流量信號就變?yōu)橄鄬諝饬髁康慕o定值,隨著煤氣流量的減小,也即減小了空氣給定值,在空氣調(diào)節(jié)器的作用下,使空氣流量隨著煤氣流量減小之后減小,直到三量均衡,測量值回到給定值。
3 交叉限幅控制
3.1煤氣調(diào)節(jié)設(shè)定值
TIC溫度PID調(diào)節(jié)輸出值與的值比較其中大的值與的值比較其中小的值/100為煤氣調(diào)節(jié)設(shè)定值。
3.2助燃空氣調(diào)節(jié)設(shè)定值
TIC溫度PID調(diào)節(jié)輸出值與的值比較其中小的值與的值比較其中大的值/100為助燃空氣調(diào)節(jié)設(shè)定值。
4 控制系統(tǒng)的軟件功能
4.1數(shù)據(jù)采集和操作控制
加熱爐各項數(shù)據(jù)輸入PLC,參與PLC程序的運算處理和控制,實現(xiàn)PID閉環(huán)回路調(diào)節(jié)控制和運算、聯(lián)鎖邏輯。計算機上應用WINCC通用監(jiān)控系統(tǒng)支撐軟件,設(shè)置形象逼真的動態(tài)畫面,以數(shù)值和曲線等方式顯示PLC的采集數(shù)據(jù)和控制效果、工藝流程,并通過設(shè)定界面調(diào)整PID設(shè)置參數(shù)和控制給定值。在實際控制中,必須調(diào)整好空氣及煤氣調(diào)節(jié)的PID參數(shù),以便對被控量能夠及時穩(wěn)定的進行調(diào)節(jié),避免超調(diào)停爐。
4.2聯(lián)鎖控制
當不利情況引起空氣不足時,應使爐子自動滅火,在設(shè)計中增加了兩個運算模塊,將測量的空氣流量和煤氣流量做除法得出比例常數(shù),與預定的最小比例常數(shù)相比較,當該得出的比例常數(shù)小于4值時,由控制站輸出相應聯(lián)鎖信號,控制煤氣電磁閥關(guān)閉,從而關(guān)閉所有燒嘴,至此使燃燒系統(tǒng)關(guān)閉。當停爐時,由于煤氣流量為零,我在設(shè)計中空氣流量除以煤氣流量就會引起算機除零錯誤,通過把煤氣測量的量程下限設(shè)置為一個非零小數(shù),以避免因機器除零錯誤而引起系統(tǒng)報警聯(lián)鎖。
5 結(jié)語
在加熱爐爐溫控制中,采用PID控制方式同時對其參數(shù)進行優(yōu)化,可以取得很好的效果,并將燃燒控制系統(tǒng)進一步優(yōu)化,對提高鋼坯加熱質(zhì)量、減少有害物質(zhì)排放量、節(jié)能環(huán)保都十分有益。
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