王翼
摘要:鉬絲的融體能夠粘到金屬以及合金的表面上,產生自粘接效應,涂層的結合強度可達50MPa,不易脫落,解決了易損零件磨損速度快的難題,提高了零件的硬度、增加了耐磨性,因此被廣泛應用于汽車業、模具修復業等領域,在表面改善性技術中占有極其重要的地位。該項技術目前無論在設備、材料、工藝、科研等方面都在迅速發展與提高,已成為表面技術一個重要組成部分。文章結合實際情況,對噴鉬技術的改進與應用進行了分析與闡述。
關鍵詞:噴鉬技術;粘接效應;表面改善性技術
中圖分類號:TH132 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)01-0062-02
一、噴鉬工藝概述
噴鉬技術是材料表面強化與保護的一種高科技,它是將熔融狀態的鉬絲材料,通過高速氣流使其霧化噴射在零件表面上,形成噴涂層的一種金屬表面加工方法。
二、噴鉬的作用分析
2010年4月,一廠的噴鉬加工移地至我們江蘇上汽汽車同步器廠,現在主要加工桑車同步器齒環、SH78同步器齒環、桑車撥叉、伊頓撥叉等產品的噴鉬工序。
由于產品的品種多、產量大,產能嚴重不住,現在實行三班制,還是很困難來滿足總廠的生產任務。于是廠部針對這一現狀提出改進措施,率先將SH78的三/四檔齒環和內錐噴鉬工序作為改進對象。
原先SH78三/四檔齒環和內錐的噴鉬夾具如(圖1、圖2)所示,采用單件噴鉬,班產量在900件,效率比較低,而且噴鉬槍的行程在30mm左右,實際零件的厚度在10mm,噴鉬槍的空行程大約是零件的兩倍,大大浪費了鉬絲,噴鉬成本居高不下。現在我們對夾具進行了改進,其中SH78三/四檔齒環在原有的基礎上,增加了一個隔圈如(圖3)所示。首先第一個零件和原先一樣安裝,然后放置隔圈,最后安裝第二個零件如(圖4)所示。由原來的每次加工一件,變成了每次加工兩件,由于操作工還不是很熟練,班產量現在暫時制訂為1500件,而且噴鉬槍的行程只是由原來的30mm增加至45mm左右,噴鉬槍的空行程大約是零件的一倍左右,鉬絲的成本也大大下降了。SH78內錐的夾具改動比較大,由于操作工提出,夾具在噴鉬過程中,非常容易積鉬,而且定位較小,拆裝不方便。針對上述的問題,我們對夾具進行了重新設計,將原先的定位在三個小槽改為端面的三個大槽中,方便了操作工安裝零件如(圖5)所示,然后再放置隔圈(圖7)所示,最后放置第二個內錐如(圖6)所示。但是在實際噴鉬過程中發現,在隔圈與零件的縫隙處仍然有較為嚴重的積鉬現象。于是我們再次對夾具進行改進,在支柱上直接鑲?3的圓柱,圓柱的高度為兩個內錐的高度,先安裝一個零件如(圖7)所示,安裝第二個零件如(圖8)所示,由于原來積鉬的地方改為了一個錐面,所以積鉬現象并不明顯,不用放隔圈,安裝也方便了許多。單件成本下降跟SH78三/四檔齒環基本一致。
三、結語
我們這次針對SH78噴鉬的改進,預計能夠提高60%~70%產能,單件鉬絲成本下降50%左右,大大降低了單件的噴鉬成本。
(責任編輯:趙秀娟)