天津泰環再生資源利用有限公司 樊文龍
某火力發電廠發電廠#8機組是采用哈爾濱汽輪機廠制造的型號為N200-230/535/535、一次中間再熱、凝汽式單軸三缸三排汽口汽輪機,1996年投產使用。全機共有8段非調整抽汽。其中1、2、3段分別為3臺高加抽汽用汽。另有4臺低加。3臺高加均為“U”型管表面式加熱器,疏水采用逐級自流的方式,#1高加疏水最終至除氧器。疏水裝置為電動式調節裝置。高加水位運行不穩定,據運行日記統計,最多時一個月高加動作8次,高加投入率不高。
高加疏水系統中的疏水裝置仍采用DKJ式電動調節裝置,這種裝置屬于80年代的產品,由于其執行機構機械元件多,遲緩率大,很容易出現剎車失靈,產生過調現象。當高加水位偏高需增大調整門開度時,由于執行機構的過調現象,會使水位降低過多;而當高加水位偏低需減小調整門開度時,往往會使水位又上升過多。由于水位不穩定,調整門頻繁動作,對高加內部及其疏水系統的管道沖蝕增大,甚至會產生振動,調節閥也易沖蝕磨損,經常出現故障,以至造成高加水位調整失靈,引起高加保護動作,或高加無水位運行,特別是汽輪機變工況運行時,高加水位就更加難以控制。

圖1
投入#2、#3高加疏水,調整至正常后投#1高加時,隨即出現水位不斷升高甚至滿水現象。而疏水管道為∮219×7mm,疏水調節閥窗口通流面積79.4cm2,通流面積足夠,造成#1高加疏水不暢的原因是疏水管路壓力損失太大,使疏水調節閥壓差減小,影響了通流能力。
由于長期被沖蝕,高加疏水至除氧器管道管壁已由原來的8mm減至4~5mm,特別是疏水管道彎頭處,由于高加水位的波動,磨損特別嚴重,以致管道及彎頭處泄漏而造成高加停運。
據上述分析,利用2002年#8機組大修時,采取了以下改進措施。
切除KDJ的電動疏水裝置,更換為“汽液兩相流”自調節液位控制裝置。自調節液位控制裝置克服了傳統的浮球式、氣動式、電動式液位調節產品的缺點,基于“汽液兩相流”的原理,自動調節容器出口流量,從而達到相對穩定的液位。其結構見圖1。
疏水由閥口進入,調節汽由進汽口進入閥體內部,當調節汽進入閥腔與疏水混合后,調節汽隨疏水一起向閥腔喉部流動,由于喉部截面積不變,疏水的有效通流面積相應減少,使疏水流量降低,從而達到阻礙疏水的作用。由于汽體比容為液體的1000多倍,只需極少汽量就可控制大量的疏水變化。該裝置自調節能力強,無活動部件,無任何機械、氣動、電動傳動和控制系統,無需熱工信號的支持,內芯采用全不銹鋼材料,高溫下耐蝕、耐磨、耐沖刷性好,且適應負荷變化范圍大。
原系統在除氧層有7個彎頭,管路較長,經改進后,減少了4個彎頭和7m的管路,較大幅度地減少了壓力損失
為提高管道的強度、耐蝕、耐溫性能,將高加疏水至除氧器管道由原來的#20鋼更換為不銹鋼管,彎頭采用∮219mm×8mm不銹鋼材料,并對相應支吊架進行了改造,減小管道擺動。
通過對高加疏水系統的改進,2002年8月至2003年2月期間,#8機3臺高加在機組運行中都能全部投入。且由于高加疏水系統中采用了汽液兩相流疏水器,自調節能力強,適應負荷變化范圍廣,在機組負荷40%~100%范圍內都能實現穩定控制,保持高加水位在規定范圍內運行,增強了機組變工況運行時回熱系統的適應性。高加疏水系統故障率由改造前的55%降為0,高加穩定性及投入率大大提高,機組熱效率也相應增加,提高了機組的安全性;同時,由于新加裝的汽液兩相流調節裝置無機械電氣元件,無需熱工信號的支持,減少了熱工人員及運行人員的工作量。
綜上所述,針對該發電廠#8機組高加水位運行不穩定的改造是成功的,應繼續跟蹤高加汽液兩相流疏水器的運行情況,堅持做好設備的運行記錄。利用機組大小修期間定期檢查高加疏水管道,防止高加疏水管道爆裂而引起停高加及故障停機事故的發生。同時加強設備巡查,關注高加危急疏水門的狀況,杜絕泄漏、機械卡死的設備隱患。