梁海區(qū),李青川,黃崇奕,劉鑫,李紹新,陳向榮
(1. 廣西魚峰混凝土有限公司,廣西 柳州 545008;2. 廣西建材科研設(shè)計研究院,廣西 南寧 530022)
柳州雙擁大橋位于柳州市城中區(qū)河?xùn)|新村下茅洲屯附近,大橋呈西北—東南走向,北岸位于鷓鴣江舊碼頭,連接北外環(huán)路;南岸位于下茅洲屯以北,連接雙擁大道,是國內(nèi)首座單主纜斜吊桿地錨式懸索橋。全橋總長 1937m,其中主橋長 510m,為鋼箱結(jié)構(gòu),主跨 430m,一跨過江;主塔為 A型三維變截面鋼箱結(jié)構(gòu),高達 105m,垂跨比為 1/9,主橋面重量 9000 多噸,南北岸的兩個重力式錨碇承載著橋面的重量。錨碇是該工程的核心部分和技術(shù)難度系數(shù)最大的部分,每個錨碇需澆筑 3 萬方的混凝土,每次連續(xù)澆筑 2~3 千方,設(shè)計使用 C30P10 的大體積抗?jié)B混凝土,對混凝土的各項指標要求極高。
(1)水泥:實驗和施工過程中采用廣西魚峰水泥集團生產(chǎn)的魚峰牌 P·Ⅱ42.5 水泥,其技術(shù)性能指標見表 1 所示。

表1 水泥的技術(shù)性能指標
(2)粗骨料:粒徑為 5~3.15mm 級配的碎石,緊密堆積密度 1480kg/m3,表觀密度 2650kg/m3,含泥量 0.8%,泥塊含量為 0。
(3)細骨料:融安中砂,細度模數(shù) M=2.8,緊密堆積密度 1520kg/m3,表觀密度 2700kg/m3,含泥量 1.5%,泥塊含量為 0,有機物含量合格。
(4)礦物摻合料:柳州臺泥新型建材有限公司出品的S95 級粒化高爐礦渣粉,粉煤灰來自來賓 B 電廠,達到 Ⅱ 級指標。礦渣和粉煤灰的技術(shù)指標分別見表 2 和表 3。

表2 礦渣粉的技術(shù)指標 %

表3 粉煤灰的技術(shù)指標 %
(5)外加劑:減水劑采用山西黃騰(HTHPC)聚羧酸系緩凝高性能減水劑,減水率為 27.8%;混凝土增效劑采用廣州市三駿建材科技有限公司生產(chǎn)的 CTF 增效劑,摻量為膠凝材料用量的 0.6%;膨脹劑使用武漢三源特種建材有限公司生產(chǎn)的 SY-G 系列高性能抗裂膨脹劑,摻量為 6%~8%。
(6)纖維:采用摻聚乙烯纖維,摻量為水泥用量的0.3%~0.5%。
3.1.1 配合比設(shè)計的要求
在進行混凝土配合比設(shè)計時,根據(jù)雙擁大橋地下錨碇結(jié)構(gòu)混凝土的使用環(huán)境,設(shè)計的混凝土應(yīng)具有抗?jié)B性及抗侵蝕性。大橋下部構(gòu)造承接著整個大橋的重量,混凝土體積巨大,施工時需采用泵送混凝土,并且整個工期歷時較長(跨 4個季度),綜合以上幾方面考慮,本文根據(jù)工程項目部提出的 C30P10 大體積抗?jié)B混凝土的技術(shù)要求進行針對性實驗,只要實驗結(jié)果能夠同時滿足技術(shù)要求,即滿足工程需要,可確定配合比進行量化生產(chǎn)。
根據(jù)大體積混凝土的特點,在滿足工程要求的基礎(chǔ)上,設(shè)計配合比時考慮采用 CTF 混凝土增效劑,可減少一定的水泥用量,而達到滿足“低水泥用量”的設(shè)計理念。按照GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》[1]關(guān)于粉煤灰混凝土驗收的規(guī)定,混凝土強度的驗收期定為 60d。其技術(shù)指標要求如表 4 所示。

表4 大體積抗?jié)B混凝土的技術(shù)指標
3.1.2 試驗配合比的確定
根據(jù) JGJ 55-2011 《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》[2],以 W/C=0.47 為中間值增減 0.05,采用水灰比為 0.42、0.47、0.52 進行試驗。在溫度(20±2)℃、相對濕度大于 95% 的條件下經(jīng)過養(yǎng)護 28d,經(jīng)調(diào)整,其試配的配合比用量見表 5。經(jīng)試驗測得新拌混凝土粘聚性、保水性均良好,坍落度見表 5。

表5 C30P10混凝土試配各材料用量 kg/m3
3.2.1 凝結(jié)時間的測定
根據(jù) JIS A 1147-2007《混凝土凝結(jié)時間試驗方法》[3],本實驗用 SGO—2000 型混凝土貫入阻力儀進行凝結(jié)時間的測定。實驗結(jié)果如表 6 和圖 1 所示。0.2MPa。因此,設(shè)計值為 P10,試驗結(jié)果應(yīng)該≥P12,從表 8和圖 3 可以得出,A、B 配合比都達到設(shè)計要求,考慮大體積混凝土,B 更加合理。

表6 混凝土凝結(jié)時間試驗記錄表

圖1 三種配合比凝結(jié)時間曲線圖

表7 混凝土抗壓試驗對比表

圖2 三種配合比的抗壓強度折線圖

表8 混凝土抗?jié)B試驗記錄表 MPa

圖3 三種配合比的抗?jié)B試驗結(jié)果直方圖
3.2.4 生產(chǎn)配合比的確定
根據(jù)以上凝結(jié)時間、抗壓強度和抗?jié)B等級的試驗結(jié)果可以看出,配合比 A 和配合比 B 都能滿足設(shè)計的要求,由于本工程配合比設(shè)計的指導(dǎo)思想是在滿足規(guī)范的前提下,采取低水泥用量的方式,盡量降低大體積混凝土的水化熱,在摻加CTF 混凝土增效劑的基礎(chǔ)上,B 水泥用量少于 A,因此確定B 為最佳配合比,確定其為生產(chǎn)配合比。
在高溫條件下,大體積混凝土不易散熱,混凝土內(nèi)部最高溫度一般可達 50~55℃,且有較長的延續(xù)時間。應(yīng)采取溫度控制措施,防止混凝土內(nèi)外溫差引起溫度應(yīng)力[4]。施工時,采用循環(huán)冷卻水的方式進行降溫,冷卻管采用具有一定強度、導(dǎo)熱性能好的 40×2mm 電焊鋼管。安裝時應(yīng)保證管道暢通、絲口連接可靠,并經(jīng)通水實驗,防止管道漏水、阻水。
混凝土被運送到現(xiàn)場,采用兩臺汽車泵同時泵送澆筑。澆筑前應(yīng)將前一層混凝土面用水清理干凈,并保持濕潤,然后涂刷界面處理劑,保證新老混凝土結(jié)合得更好。
混凝土澆筑層的厚度,應(yīng)不大于振搗棒作用部分長度的1.25 倍。澆筑混凝土應(yīng)連續(xù)進行,當必須間歇時,其間歇時間宜盡量縮短,并應(yīng)在前層混凝土凝結(jié)之前,將次層混凝土澆筑完畢[5]。確保每層混凝土之間的澆筑間歇時間不超過混凝土初凝時間。為了防止出現(xiàn)裂縫,在混凝土初凝前和混凝土預(yù)沉后采取二次抹面壓實措施。其施工現(xiàn)場圖如圖 4 所示。

圖4 雙擁大橋錨碇施工現(xiàn)場圖
混凝土澆筑前應(yīng)預(yù)埋好測溫管,布置圖見圖 5。由于建筑體積大,混凝土內(nèi)部裝有三層冷卻循環(huán)水管,施工時,當混凝土把冷卻水管完全埋好之后,即可開通水閥,進行冷卻。如果溫差異常,接近或者超過 25℃,則將加快循環(huán)水流速,做好表面保溫措施,使整個過程在可控范圍內(nèi)。
以圖 5 中點 E 軸為例,將 E 測軸監(jiān)測所得數(shù)據(jù)繪成混凝土最高溫度及內(nèi)外溫差曲線(以時間為 X 軸,最高溫度及里外溫差為 Y 軸),見圖 6。
從圖 6 可以看出,E 軸線內(nèi)部最高溫度為 52.0℃,出現(xiàn)在澆筑后 48h;表面最高溫度出現(xiàn)在澆筑后 64h,為 29℃;溫差最高峰值出現(xiàn)在澆筑之后 48h,為 24.4℃,符合小于 25℃的要求,整個過程屬于可控范圍。
混凝土測溫時配備專職測溫人員,按時按孔測溫,不得遺漏或弄虛作假。測溫記錄要填寫清楚、整潔。測溫工作應(yīng)連續(xù)進行,升溫時每 2h 測一次,降溫時每隔 6h 測一次,做好記錄后對比分析是否正常并及時向負責(zé)人匯報。直至混凝土表面與環(huán)境溫差小于 20℃ 并達到穩(wěn)定方可停止測溫。測溫時發(fā)現(xiàn)混凝土內(nèi)部最高溫度與表面溫差達到 25℃ 或溫度異常,應(yīng)及時通知技術(shù)部門和項目技術(shù)負責(zé)人采取措施控制。

圖5 錨碇內(nèi)部測溫管布置及本次施工測溫區(qū)

圖6 E 軸線測溫點內(nèi)部溫度—內(nèi)外溫差曲線圖
工程施工采用循環(huán)冷卻水的方式降低混凝土的芯部溫度,一般情況下,循環(huán)冷卻水的流量應(yīng)控制在 2.2~2.8m3/h 之間[6],從冷卻管出來的水蓄養(yǎng)在大體積混凝土表面,出管水溫一般在 50℃ 左右,可以很好降低芯表溫差和表環(huán)溫差。當混凝土溫度穩(wěn)定后,在混凝土表面處于潮濕狀態(tài)時,迅速采用麻布、草簾等材料將暴露面混凝土覆蓋或包裹,再用塑料布或帆布等將麻布、草簾等保濕材料包覆。包覆期間,包覆物應(yīng)完好無損,彼此搭接完整,內(nèi)表面應(yīng)具有凝結(jié)水珠。有條件地段應(yīng)盡量延長混凝土的包覆保濕養(yǎng)護時間,最短養(yǎng)護時間不小于 14d。
雙擁大橋錨碇施工歷時一年,圖 7 所示為竣工后實際效果圖。大橋南北岸錨碇共用約 6萬方 C30P10 混凝土,對 600余組混凝土抗壓試塊、150 余組混凝土抗?jié)B試塊進行試驗,合格率達 100%;經(jīng)對現(xiàn)場各個控溫點的監(jiān)控,混凝土的芯表溫差小于 25℃,表環(huán)溫差都未超過 20℃,完全達到設(shè)計要求。通過實體檢測,一次性通過驗收。由此可以得出以下結(jié)論:
(1)對配合比進行大膽的調(diào)整,采用“低水泥用量”的指導(dǎo)思想,通過使用 CTF 混凝土增效劑成功實現(xiàn) C30P10 大體積混凝土單方水泥用量降低 15% 左右,并在重要工程的核心部位中運用而滿足設(shè)計要求,同時也一定程度上降低了生產(chǎn)成本。

圖7 雙擁大橋竣工后實際效果圖
(2)采用了礦物摻合料大摻量的方式,本試驗實現(xiàn)了40%(粉煤灰+礦粉)的替代率,很好的解決了大體積混凝土水化熱、坍落度損失和成本等一系列問題,大大提高了后期強度,改變了現(xiàn)有的設(shè)計理念。
(3)通過添加纖維和膨脹劑,可以大大提高混凝土的抗?jié)B和抗裂性能,同時可以消除因水化熱而引起的應(yīng)力裂縫。
(4)在整個施工過程中,測溫點內(nèi)外溫差均在 25℃ 的設(shè)計范圍內(nèi),說明配合比設(shè)計和施工方案合理。
[1]GB 50204-2002. 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范[S].
[2]JGJ 55-2011,普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程[S].
[3]JIS A 1147-2007. 混凝土凝結(jié)時間試驗方法[S].
[4]吳立業(yè),高玉良.論大體積混凝土的施工[J].赤峰教育學(xué)院學(xué)報,2011(1): 71-72.
[5]王廣州,葉柏龍.大體積混凝土施工技術(shù)及其應(yīng)用[J].科技咨詢導(dǎo)報,2007(22): 193-195.
[6]周凱華,趙菁.論橋梁大體積混凝土施工技術(shù)[J].民營科技,2011(4): 229.