陳 秀,譚 偉,王 彥,寇宇橋
(東風(fēng)汽車股份有限公司商品研發(fā)院,武漢 430057)
隨著人們生活水平的提高,人們環(huán)保意識在加強(qiáng),對汽車噪聲水平和乘坐舒適性的要求也越來越高。與此同時(shí),各國對限制汽車噪聲的要求也越來越嚴(yán)格。近年來,車內(nèi)噪聲技術(shù)得到廣泛而深入的研究。汽車振動(dòng)和噪聲主要來源于發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)、車輪和路面等。其中,發(fā)動(dòng)機(jī)引起的汽車振動(dòng)和車內(nèi)噪聲一直是研究的重點(diǎn)[1]。發(fā)動(dòng)機(jī)引起的車內(nèi)噪聲主要由空氣噪聲和結(jié)構(gòu)噪聲組成。隨著汽車噪聲控制技術(shù)的發(fā)展,空氣噪聲通過對車身板件和內(nèi)部零件聲學(xué)處理得到了很好的控制[2]。結(jié)構(gòu)噪聲由于工況多變性,力傳輸路徑的復(fù)雜性,力的幅值隨頻率瞬時(shí)變化而難于控制。解決由結(jié)構(gòu)噪聲引起的車內(nèi)噪聲的關(guān)鍵是識別噪聲源,解析噪聲源到響應(yīng)點(diǎn)的傳遞路徑,以及獲得各傳遞路徑對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)量。雖然通過試驗(yàn)測試手段可以很好的得到各個(gè)傳遞路徑對車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn),但是針對噪聲問題的解決,試驗(yàn)手段不能有效地評價(jià)結(jié)構(gòu)參數(shù)改變對設(shè)計(jì)方案的影響。有限元分析技術(shù)可以有效的分析結(jié)構(gòu)各個(gè)參數(shù)對設(shè)計(jì)方案的影響,并且能通過優(yōu)化技術(shù)得到較優(yōu)的合理解決方案。
針對某微型客車在行駛過程中車內(nèi)產(chǎn)生共鳴聲及車身有很強(qiáng)的抖動(dòng)現(xiàn)象。本文采用有限元技術(shù)對該發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置進(jìn)行動(dòng)剛度分析,通過結(jié)構(gòu)參數(shù)敏感性分析和考慮裝配及焊接工藝等因素提出一個(gè)較為合理的改進(jìn)方案。改進(jìn)方案裝車后NVH測試結(jié)果顯示,車內(nèi)噪聲明顯降低。
在車內(nèi)結(jié)構(gòu)噪聲眾多傳遞路徑中,動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)對車內(nèi)噪聲貢獻(xiàn)起著較為主要的作用。圖1所示為動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)車內(nèi)結(jié)構(gòu)噪聲傳遞路徑模型[3]。圖中的ae和av分別是橡膠減振塊發(fā)動(dòng)機(jī)端和車身端的加速度。橡膠減振塊的隔振率可以用av與ae之間的比值表示。av的大小不僅取決于橡膠減振塊的動(dòng)剛度,還取決于車身端支架及支架與車身連接處的局部動(dòng)剛度。因此,圖1所示傳遞路徑的總動(dòng)剛度取決于三個(gè)方面的動(dòng)剛度,即橡膠減振塊動(dòng)剛度、車身端支架動(dòng)剛度和支架與車身連接處的動(dòng)剛度。
圖2所示為動(dòng)力總成右懸置系統(tǒng)剛度模型。為了考慮車身端支架與車身連接處的局部動(dòng)剛度,在建立車身端支架模型時(shí)考慮與其連接的部分縱梁和地板。發(fā)動(dòng)機(jī)端支架—橡膠減振塊—車身端支架、部分縱梁和部分地板組成一個(gè)類似于彈簧的串聯(lián)模型。
動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)總動(dòng)剛度可由式(1)計(jì)算得到:
式中:K(ω)為動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的總動(dòng)剛度;KE(ω)為發(fā)動(dòng)機(jī)端支架的動(dòng)剛度;KI(ω)為橡膠減振塊的動(dòng)剛度;KV(ω)為車身端支架與部分縱梁、地板連接在一起的動(dòng)剛度。
由式(1)可知,動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的隔振效果取決于其系統(tǒng)的剛度分配。如果橡膠兩邊支架的動(dòng)剛度趨于無窮時(shí),動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)總動(dòng)剛度等于橡膠減振塊的動(dòng)剛度。但是當(dāng)支架的剛度比較低時(shí),系統(tǒng)實(shí)際的動(dòng)剛度比期望的動(dòng)剛度低,即系統(tǒng)的動(dòng)剛度比橡膠減振塊的動(dòng)剛度低,這樣就達(dá)不到設(shè)計(jì)的隔振效果。支架動(dòng)剛度不足會引起局部結(jié)構(gòu)共振,甚至將結(jié)構(gòu)噪聲傳遞到車廂內(nèi)。為了達(dá)到良好的隔振效果,支架的動(dòng)剛度必須要比橡膠減振塊的剛度大到一定程度。通常遵循兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)一是支架的最低頻率應(yīng)該在500 Hz以上,標(biāo)準(zhǔn)二是支架或車身動(dòng)剛度應(yīng)該是橡膠軟墊的6~10倍以上[4]。
本文所指的動(dòng)力總成是典型的縱置后驅(qū)系統(tǒng),懸置布局為左、右及后懸置三點(diǎn)支撐。NVH測試結(jié)果顯示,發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置支架Z向動(dòng)剛度偏低。本文旨在通過提高右懸置系統(tǒng)的Z向動(dòng)剛度來改善車內(nèi)噪聲。為了方便,后文中提到的右懸置動(dòng)剛度指的是KV(ω),右懸置模型指的是車身端支架與部分縱梁、地板連接在一起組成的模型,如圖3所示。
采用HyperWorks軟件對車身端支架進(jìn)行自由模態(tài)計(jì)算。第一階自由模態(tài)形狀如圖4所示。車身端支架第一階模態(tài)頻率為559.3 Hz,與測試得到的車身端支架第一階模態(tài)頻率559.7 Hz相一致,這證明了有限元模型的準(zhǔn)確性。車身端支架第一階自由模態(tài)大于500 Hz,滿足動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)剛度匹配標(biāo)準(zhǔn)一。對右懸置模型動(dòng)剛度分析計(jì)算結(jié)果如圖5所示,右懸置Z向動(dòng)剛度遠(yuǎn)小于目標(biāo)值,不滿足動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)剛度匹配標(biāo)準(zhǔn)二。
為了提高右懸置Z向的動(dòng)剛度,本文基于原方案對Z向動(dòng)剛度進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)敏感性分析,結(jié)果如圖6所示,由圖可知,方案5滿足動(dòng)剛度要求。基于方案5,并考慮裝車工藝對右懸置進(jìn)行動(dòng)剛度分析,結(jié)果如圖7所示。方案f05滿足動(dòng)剛度要求,同時(shí)也考慮了裝配與焊接工藝等因素,是一個(gè)可行的方案。
方案f05對應(yīng)的右懸置有限元模型如圖8所示。方案f05實(shí)車安裝如圖9所示。
將麥克風(fēng)置于駕駛員右耳的位置,定置發(fā)動(dòng)機(jī)掃描車內(nèi)噪聲試驗(yàn)結(jié)果如圖10所示。試驗(yàn)結(jié)果表明在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 000 r/min以前,改裝前后車內(nèi)噪聲差別不大,從2 000 r/min到4 400 r/min,改裝后車內(nèi)噪聲明顯有改善。其中在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為3 315 r/min時(shí)車內(nèi)噪聲降了4.3 dB,3 671 r/min時(shí)降了10 dB,3860 r/min時(shí)降了4.5 dB。車身抖動(dòng)亦有明顯的減弱。采用改進(jìn)方案后,該微型車在行駛過程中車內(nèi)噪聲和振動(dòng)主觀感覺亦有明顯改善。
本文基于有限元技術(shù),對某微型車右懸置車身端支架進(jìn)行模態(tài)分析,對右懸置模型進(jìn)行動(dòng)剛度分析。基于仿真分析結(jié)果,最終提出右懸置優(yōu)化方案。車內(nèi)噪聲測試結(jié)果表明該優(yōu)化方案能夠有效改善車內(nèi)噪聲,驗(yàn)證了仿真分析及優(yōu)化方案的有效性。
1)有限元分析技術(shù)能有效的分析結(jié)構(gòu)各個(gè)參數(shù)對設(shè)計(jì)方案的影響,并且能通過優(yōu)化技術(shù)得到較優(yōu)的合理解決方案。
2)基于動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)剛度匹配原則優(yōu)化右懸置模型動(dòng)剛度,能有效改善車內(nèi)噪聲。
3)將微型客車改裝成方案f05后,發(fā)動(dòng)機(jī)在3 315 r/min時(shí)車內(nèi)噪聲降了4.3 dB,3 671 r/min時(shí)降了10 dB,3 860 r/min時(shí)降了4.5 dB,解決了該車型在3 000 r/min到4 000 r/min的噪聲問題。
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