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深溪溝水電站發(fā)電機通風系統(tǒng)改造

2012-08-13 08:57:54喻永松陳勇旭
黑龍江水利科技 2012年12期
關鍵詞:發(fā)電機

喻永松,武 彬,陳勇旭

(國電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川漢源 610041)

1 概述

深溪溝水電站為大渡河水電基地干流規(guī)劃的第18級電站,壩址位于四川省雅安市漢源縣和涼山州甘洛縣接壤處,其上一梯級為已投產(chǎn)發(fā)電的瀑布溝水電站,是瀑布溝水電站的反調(diào)節(jié)電站。電站單機容量16.5萬kW,總裝機66萬kW;發(fā)電機為東芝水電設備(杭州)有限公司制造,額定容量183.34 MVA,額定電壓15.75 kV,額定電流6 721 A,額定轉(zhuǎn)速90.9 r/min,定子繞組、鐵芯、轉(zhuǎn)子繞組均為 F級絕緣。

2 運行中遇到的問題

1)深溪溝水電站發(fā)電機于2011年投入運行后發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)四臺機組的下機架基坑環(huán)境溫度均偏高,下機架環(huán)境溫度在46℃左右,存在一定的設備安全隱患。

2)4臺機組發(fā)電機上下端部絕緣盒運行溫度均較高,其中1F機組定子繞組平均溫度在75.4℃以上,平均溫升達到52.3 K,定子繞組最高溫度達到110.11℃(歸算至額定工況),定子繞組最高溫升70.11 K(歸算至額定工況),定子鐵芯最高溫度90.53℃(歸算至額定工況),定子鐵芯最高溫升50.53 K(歸算至額定工況),定子齒壓板溫升達到31.8 K。

3 原因分析

經(jīng)復核發(fā)電機通風系統(tǒng)風量發(fā)現(xiàn),先通過空氣冷卻器的總冷卻風量為80.74 m3/s,基本通風系統(tǒng)整體滿足要求;但經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),4臺發(fā)電機磁軛上下端部的L形柱狀擋風圈被處理成了內(nèi)傾的錐形,使灌頂擋風板與磁軛上下端部擋風圈的實際間隙達到30 mm以上,遠大于設計間隙10±2.5mm。

由于擋風板間隙過大,使磁軛下端部漏風達到19.03 m3/s,為原設計的兩倍以上,由冷卻器過來的冷風由26.16 m3/s減小為21.59 m3/s,對于下機架部位的環(huán)境溫度,主要由這兩部分風量決定,而從磁軛擋風板漏出的風是經(jīng)磁軛、磁極線圈漏出后的熱風,是造成下機架定子線圈上下端部和環(huán)境溫度偏高的主要原因。

4 改造方案

4.1 磁軛上、下端部L形擋風板整形處理

由于目前磁軛端部上、下?lián)躏L板間隙達到了30 mm,一方面減小了總的冷卻風量,另一方面也增加了磁軛端部的熱風泄漏量,導致下機架基坑環(huán)境溫度偏高。所以需要將L型擋風板在安裝初期切開的地方重新剖開,然后扳直整形處理,使得該處擋風板間隙達到設計要求的10±2.5mm要求,示意圖見圖1。

圖1 磁軛端部擋風板整形處理

4.2 轉(zhuǎn)子支架上圓盤風孔設置擋風蓋板

通過在轉(zhuǎn)子支架上圓盤通風孔處設置擋風蓋板,調(diào)節(jié)發(fā)電機通風系統(tǒng)上、下支路風量分配,以增加下機架處的冷卻風量。蓋板的設置見圖2,通過4個M16螺栓(螺栓通過外舌止動墊圈鎖定)固定于上圓盤,蓋板的離心力通過焊接在其下側的擋板施加于外徑側風孔側邊上。

圖2 轉(zhuǎn)子支架上圓盤通風孔設置擋風蓋板

4.3 上機架支臂間增設擋風板

同時,為了改善定子線棒上端絕緣盒的散熱,在上機架支臂間增設擋風板,使得上支路回風從絕緣盒周圍吹過,增強線棒端部的冷卻效果。具體見圖3。

圖3 上機架支臂間增設擋風板

考慮到定子機座下部回風口局部地方被測溫電纜堵塞的情形,對發(fā)電機通風系統(tǒng)進行了計算,結果見表1。

表1 發(fā)電機通風系統(tǒng)風量計算表 m3/s

從通風計算的結果可以看出,若磁軛擋風間隙調(diào)整到設計間隙10 mm時:

1)改造之后總風量略有減小,但是相比設計要求的風量80 m3/s仍有充分的裕量;

2)下機架基坑的冷卻風量從改造前的26.16 m3/s提高到34.90 m3/s,增加了33%的冷風量,達到總風量的38%。而擋風圈漏風量(熱風)從19.03 m3/s減小到8.66 m3/s,從而能有效地保證了下機架環(huán)境溫度的改善,并降低下端部線圈的運行溫度。

3)對于上部通風,雖然風量從原來的59.15 m3/s減小到52.55 m3/s,但因上機架支臂間增設擋風板,使上支路回風都從線棒上端絕緣盒周圍吹過,通過定子線圈上端部的風速從不到2 m/s增加到約5 m/s,從而有效地改善絕緣盒的通風散熱,降低端部線圈的溫度,也對絕緣盒填充樹脂裂紋再發(fā)生的防止帶來好處。

5 改造效果

1)經(jīng)溫升試驗發(fā)現(xiàn)本次改造定子鐵芯有效風量有所增加,定子繞組最高溫升比改造前下降2.31℃,定子鐵芯最高溫升比改造前下降2.15℃,改造前后轉(zhuǎn)子繞組溫升相當。

表2 改造前后各部溫度及溫升變化表

2)在額定容量工況下,下支路的冷卻風量比之前增加比較明顯,測得的定子線棒下絕緣盒溫度為54℃以下,見表3。

表3 改造后發(fā)電機定子繞組下端部絕緣盒處外表面溫度

3)在機組出力相當?shù)那闆r下,端部通風有明顯增加,改造后的線圈溫升略有降低,而端部上下齒壓板改造前平均溫升為31.8 K,改造后平均溫升為23.3 K,降低了8.5 K。

4)經(jīng)過接近1 a的運行監(jiān)視,深溪溝改造后的發(fā)電機下機架環(huán)境溫度基本穩(wěn)定在39℃左右,基本能滿足運行巡回和維護作業(yè)要求。

5)通過采用埋設的速度測針及微壓計進行通風試驗,對發(fā)電機鐵芯冷卻風溝的風速測量進行了測量,測量數(shù)據(jù)見表4。

表4 鐵芯背部風溝的風速測量結果

鐵芯風溝風速測量結果表明:風溝風速最大互差為22.1%,互差較小,風速沿軸向方向分布較為均勻。

本次通風系統(tǒng)改造,在保持原總冷卻風量基本不變的前提下,調(diào)節(jié)上下兩個支路風量的分配比例,并通過增設擋風板等措施優(yōu)化局部的通風結構和減少漏風,基本達到了降低定子上下端部絕緣盒的運行溫度,并改善下機架環(huán)境溫度的目的。

6 結語

由于定子上下端部絕緣盒的運行溫度及下機架環(huán)境溫度高,不僅會不利于運行維護處人員巡檢和消缺,還會惡化發(fā)電機上下端部絕緣盒運行環(huán)境;因此通過適當發(fā)電機通風結構。合理分配上下兩個支路風量比例,減少漏風并適當提高重要部位的冷卻風速,是解決發(fā)電機溫度偏高的手段之一,可有效確保發(fā)電機設備安全穩(wěn)定運行。

[1]白延年.水輪發(fā)電機設計與計算[M].機械工業(yè)出版社,1982.

[2]吳鳳友.張亞利.發(fā)電機運行溫升偏高與嘯叫聲原因分析與處理[J].水力發(fā)電,2000(4):43-44.

[3]中華人民共和國國際經(jīng)濟貿(mào)易委員會.DL/T 751—2001[S].北京:中華人民共和國國際經(jīng)濟貿(mào)易委員會,2001.

[4]國家機械工業(yè)局.GBT 7894—2001[S]水輪發(fā)電機基本技術條件[S].國家機械工業(yè)局,2001.

[5]中華人民共和國水利電力部.SD152—87大中型水輪發(fā)電機基本技術條件[S].北京:中華人民共和國水利電力部,1987.

[6]姜德清.低轉(zhuǎn)速大直徑水輪發(fā)電機的通風問題[J].華東電力,1981(05):34-41.

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