周 星
(山東省地方鐵路局嵐山管理處 山東 日照 276808)
鐵路道口作為鐵路與公路的平面交叉,一直是鐵路安全的重點,隨著國民經濟的飛速發展,特別是臨近港口、鋼鐵廠等大企業的重型車輛越來越多,越來越重,這部分鐵路道口遭到越來越大的機動車的破壞。 傳統的道口鋪面已無法滿足重載、高密度機動車的通行和鐵路線路設備的安全穩定。 道口鋪面設備的損壞不但加大了機動車對軌道結構的沖擊力,也加速了道口線路軌道的變形, 從而導致道口翻修頻率加大,對鐵路行車安全造成很大影響。 因此有必要對現有鋪面結構進行探索改進。
目前路內常用的鋪面按使用材料分有木、混凝土、橡膠、軌排、整體道床等。
優點:結構簡單,施工方便,易于維修。
缺點:枕木失效快,強度低。
適用范圍:人行過道、站內平過道以及通行小型機動車的道口。
優點:耐久性及強度較高。
缺點:易破損,不適應重型車輛通行,維修難度較大。
適應范圍:通行小型機動車的道口。
優點:美觀,彈性良好,車輛通過較平穩。
缺點:抗壓性能差,在重型車輛通行時,極易將軌枕壓潰造成軌道幾何尺寸變化嚴重。
適應范圍:通行小、中型機動車的道口。
優點:承重性能良好,費用較低(可充分利用廢舊鋼軌)。
缺點:施工難度較大,維修較困難。
優點:美觀,承重性能良好,車輛通行非常平穩,軌道結構穩定。
缺點:施工周期長,施工對行車影響較大,費用較高,同時當鋼軌出現傷損時不易維修或更換。
我處管內多處道口位于港區或臨近港區、鋼廠,通過的重載車輛非常之多,大部分載重在50 噸左右,個別載重達到100 噸。如此重載的車輛對鐵路道口造成極大地破壞。為應對這種被動局面,我處自2006 年至今,對這類道口采取了多種鋪面進行應對,如橡膠鋪面、軌排鋪面、整體道床以及整體道口板,從實踐來看,整體道口鋪面板能切實有效的解決此問題。 整體道口鋪面板鋪設施工較為簡單,施工時間較短,對行車影響較小,既能將荷載均勻分布于路基,有效改善路基受力狀況,達到整體道床的抗壓能力和平順度,又能大大節省費用。
2.1.1 把多個傳統鋪面、軌枕和軌下基礎連續起來做成一個整體 (整體道口鋪面的來由), 安裝在平交道口的線路路基上,將上部荷載充分均勻的分布于路基。
2.1.2 鋼軌直接緊固在鋪面上,鋪面之間再剛性連接(預埋件焊接),使整個道口的鋪面連成一個整體,避免了鋪面的松動。
2.1.3 “燕尾式”承軌槽充分減小輪緣槽寬度,也減輕了機動車對道口鋪面和線路的沖擊,使機動車、非機動車能夠平穩、安全的通過道口。
2.1.4 道口位于曲線地段時,整體鋪面可以將曲線線路上的超高、 曲線半徑通過改變模具形狀做成與線路參數一致,使現場鋪設更為方便。
2.2.1 長度:道口鋪面總長度與鐵路線路占有公路的寬度相等,按運輸條件分成每塊2~4 米長度預制。
2.2.2 寬度:3 米(比普通軌枕長0.5 米),加大了對基礎的承載能力。
2.2.3 厚度:一般為377、400、500 毫米三種規格,通行重型、特重型車輛道口一般采用500mm 規格。
2.2.4 承軌槽及輪緣槽:承軌槽上口總寬度不大于260 毫米(保證汽車通過的平穩),底部按標準軌枕尺寸設置。 輪緣槽內側寬度:直線90 毫米,曲線95 毫米。
2.2.5 軌底坡:按標準(1/40)設置。
2.2.6 擋肩:按標準軌枕尺寸設置。
2.2.7 螺栓孔:按不少于2000 根/公里配置錨固預留孔,滿足標準抗拔力的鏍栓道釘硫磺鉚固。

圖1 整體道口鋪面鋪設示意圖
2.3.1 拆除原道口
封鎖鐵路及公路(全幅)后,拆除道口原鋪面及鋼軌、軌枕。
2.3.2 基坑開挖
(1)在已確定的道口鋪面長度、寬度和標高內開挖基坑。用水準儀分別對開挖基坑的各個控制點進行反復測量和校對。
(2) 新鋪道口范圍鋪面標高應比設計軌面標高高20~30mm,作為沉落預留量(視基礎程度定)。 基坑的開挖深度為: 面板厚度500mm+干拌混凝土厚度100mm+干砂層厚度30~40mm-沉落預留量20~30mm。
(3)開挖時盡量不要發生超挖的現象,以避免破壞原路基強度。 當挖到離設計標高約50mm 時最好用人工來修平,防止機械不小心挖過頭。
(4)基坑開挖好后一定要用機械把基層夯實。 可用挖土機抓斗夯實并來回碾壓,并用小型打夯機找補輔助。
2.3.3 填充基礎層
(1)首先采用C25 干拌混凝土來填平、夯實,厚度100mm。
(2)再用干拌水泥砂漿填滿拍實,厚度30~40mm,按標高刮平。
注:干拌水泥砂漿用2 份水泥和1 份黃砂比例配制。 干拌水泥砂漿層鋪設好后,用灑水壺在鋪完的干拌水泥砂漿上適當澆點水(讓干拌水泥砂漿達到握緊能成團,扔在地下能散開的程度最好)。 使干拌水泥砂漿在道口鋪面受力初期、發生合理變形時迅速地得到初凝。
(3)干拌水泥砂漿層上面再蓋一層土工布或油氈。
2.3.4 鋪設面板
(1)用吊車吊裝普面板,吊面板時一定要按預先標明的編號順序吊裝(特別是曲線地段),以減少拼接誤差。
(2)用徑緯儀測中(在曲線上可提前做出中心外移點),對齊道口板的中心標識。
2.3.5 恢復線路
道口板二側范圍,按彈性過渡要求在兩側各五米五范圍內加密軌枕,軌枕間距0.5m。 道口鋪面及兩側軌枕鋪設完成后,將鋼軌撥入,擰緊螺栓,恢復線路并開通。
2.3.6 焊接連接板
(1)線路開通后,通過一至兩列車,使整個道口口鋪面有一次均勻壓實的過程,使整個道口鋪面變得更平整,并消除施工安裝中的平整度和基礎密實度誤差。
(2)在道口鋪面兩側端部預埋件上用連接鋼板加以焊接。此舉能起到二個輔助作用。 首先,道口鋪面之間平面高差更一致,防止鋪面板上下錯開使鋼軌受損;其次整個道口鋪面的整體性和穩定性更好。
2.3.7 道口兩側過渡段養護
加密順接段軌面要求略高于道口板軌面2~3mm,并且采用機搗的方法搗固兩端線路,在道口板鋪設后的十五天內不間斷地進行養護,直至軌面達到穩定為止。
通過我處對坪嵐線K24+820 道口改造后的情況來看,從鐵路、公路行車情況,鋪面變化狀況以及后期維修方面與其它鋪面相比都有很大優勢,具體如下:
整體道口鋪面緊密連在一起,整體性非常好。 取消軌枕后,整體道口鋪面代替軌枕整體受力,可以將上部荷載通過自身均勻分布于整個路基斷面, 使其承載能力大大加強,可以承載重型、特重型機動車安全通行。

圖2 整體道口鋪面現場鋪設效果圖
整體道口鋪面平順度非常好, 機動車能夠平穩通行,避免了因道口鋪面不平整而造成的機動車故障,對道口交通安全非常有利。
因整體道口鋪面具有承載能力強, 不易變形等優點,從而可以將道口維修周期大大延長,一般可延長至10 年。

表1 重載道口各種鋪面綜合經濟分析
從以上分析看,整體道口鋪面經濟效益非常明顯。
在通行重型及特重型機動車輛的道口,鋪設整體道口鋪面與傳統道口鋪面相比,具有施工簡便、快捷,施工質量易保證,承載能力強,不易變形,平順度高等優點。 另外,鋪設整體道口鋪面可大大延長維修周期,有效降低了成本,提高了道口質量,有很大的推廣應用價值。