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某電廠110kV 3號主變油色譜結果異常分析

2012-08-23 02:02:14胡瓊華王競豐
科技視界 2012年34期
關鍵詞:故障

胡瓊華 楊 斌 王競豐

(云南電力技術有限責任公司 云南 昆明 650051)

0 概述

某電廠3號主變(25000kVA/110kV)系沈陽變壓器有限責任公司生產,1998年1月投入運行,在2008年9月8日進行油色譜周期檢測時,發現油中總烴含量達586.46ppm,超過GB/T 7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》規定注意值150ppm,綜合分析顯示設備存有高溫過熱性缺陷。為了掌握故障能量發展趨勢,特進行該主變油中溶解氣體色譜跟蹤分析。

1 數據分析

2008年9月8日色譜檢測,總烴含量達586.46ppm,超過GB/T 7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》規定注意值150 ppm。氫氣含量較低,氫氣與氫烴總量之比為2.08%。乙烯及甲烷組分含量占總烴組分含量的88.88%,乙烯組分含量占總烴含量55.68%,顯示設備存有高溫過熱性缺陷,設備發生突發性故障可能性不大 。為了進一步確認設備運行工況,確定能量發展趨勢,特進行色譜跟蹤檢測,并考察總烴產氣速率(見表1)。

表1 3號主變色譜分析結果

2009年8月25日至2010年4月1日色譜檢測數據顯示,總烴遠遠超過注意值范圍,且大幅度增長,絕對產氣速率見表1,均超過規定注意值且均呈上升趨勢;其余各氣體組分呈不同程度增長。乙烯及甲烷組分含量約占總烴組分含量的88%,乙烯組分含量約占總烴含量55%,故障能量呈增長趨勢。繼續跟蹤監測。

表1 總烴絕對產氣速率

2009年4月1日至2010年7月26日色譜檢測數據顯示,總烴遠遠超過注意值范圍,絕對產氣速率見表1,部分超過規定注意值,但各氣體組分無明顯增長,故障能量趨于穩定。

2010年7月13日中部取樣檢測各氣體組分含量偏高,取樣因素引起數據偏高可能性極大,建議取樣時排盡取樣口內死角殘油,用油樣清洗注射器。

2 故障判斷

2.1 故障類型判斷

2.1.1 特征氣體法

3號主變油樣色譜分析總烴含量較高,乙烯及甲烷組分含量約占總烴組分含量的88%,乙烯組分含量約占總烴含量55%,基本無乙炔氣體,二氧化碳和一氧化碳數值基本穩定,從而可以初步判定變壓器內部存有700℃以上900℃以下高溫過熱缺陷,但未傷及固體絕緣;根據跟蹤測試數據可得目前該設備熱源無擴大趨勢及熱源溫度穩定。

2.1.2 三比值法

計算歷次檢測數據的三比值編碼,三比值編碼均為“0,2,2”,根據三比值法判斷,故障類型屬于高溫過熱(高于700℃)。參考故障實例為:分接開關接觸不良,引線夾件螺絲松動或接頭焊接不良,渦流引起銅過熱,鐵芯漏磁,局部短路,層間絕緣不良,鐵芯多點接地等。

2.1.3 按四比值編碼為“2、0、2、0”從經驗分析,按照羅杰斯法判斷鐵心多點接地與油箱的環流、或導電部位接觸電阻過大。

應用以上種方法判斷可知,該設備存有高于700℃的高溫過熱缺陷,但未傷及絕緣。結合總烴絕對產氣速率,目前熱源無擴大趨勢,且熱源溫度穩定。

2.2 故障部位判斷

根據特征氣體法和三比值法可知該設備存在裸金屬過熱可能性極大。無法排除油路堵塞大面積過熱的可能性。

變壓器內部裸金屬大體分三大部分:一是,導電回路部分,包括導電桿、裸露的母排、分接開關接點、裸露的電氣連接點等;二是,鐵芯磁路部分;三是,金屬夾件部分。缺陷查找應該分別對上述三個部分進行排查。

導電回路部分可能產生過熱的原因有:電氣連接點松動,接觸面電阻增大,焊點開焊,110千伏引線與高壓電容套管下端均壓球搭接并且絕緣破損。

鐵芯磁路部分可能產生過熱的原因有:鐵芯與夾件間絕緣降低或破損造成鐵芯多點接地,異物雜質造成鐵芯多點接地,異物雜質造成鐵芯片間短路,鐵芯片間絕緣破損造成片間短路,鐵芯接地片外包絕緣破損造成片間短路。

金屬夾件部分可能產生過熱的原因有:穿芯螺桿絕緣破損與金屬夾件形成環流,金屬夾件與油箱外殼接觸形成環流。

3 結論

分析后得出3號主變存有高于700℃的高溫過熱缺陷,裸金屬過熱可能性極大,不能排除油路堵塞大面積過熱可能。目前熱源無擴大趨勢,且熱源溫度穩定。建議加強監視,關注總烴、乙烷、一氧化碳增長情況。密切監視頂層油溫,將色譜監測周期縮短為7-10天,注意記錄取樣負荷、溫升,跟蹤變化趨勢。

該電廠在大修期間對該變壓器進行吊罩檢查,并未發現存有故障點。目前以一個月為監測周期進行色譜跟蹤分析。

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