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典型數控機床的故障診斷與維修分析

2012-08-29 12:06:48洪如
裝備制造技術 2012年8期
關鍵詞:故障信號

洪如

(廈門華廈職業學院信息與機電工程系,福建 廈門 361024)

數控機床是一種昂貴、高效的自動化機床,在許多行業中,這些設備均處于關鍵崗位的關鍵工序上,若出現故障后不能及時找到原因和故障部位并迅速修復設備,將會給企業造成很大的損失。

盡管現在數控機床的可靠性不斷提高,但在設備運行過程中因操作失誤、外部環境變化等原因,出現故障在所難免。因此,在借助數控機床的自診斷功能的同時,采取正確的故障診斷方法,及時發現并盡快確定故障的部位和原因,使操作人員或維修人員及時排除故障,縮短故障維修時間,使機床盡快恢復工作。

筆者結合多年的工作經驗,將實際生產中幾種典型數控機床常見故障現象進行分析,提出了具體的診斷過程,并給出了具體的解決辦法。

1 實例之一

龍門數控鏜銑床FANUC16iM系統,半閉環控制,每天開機手動返回參考點時,X 軸偶爾會出現90#報警,找不到參考點;返回參考點時,工作臺有減速動作,但是一旦手動回參考點成功,重復用G28方式回零,沒有任何問題。

分析處理:大多數機床制造商設置在手動返回參考點時,尋找并讀取PCZ信號(物理柵格信號)建立參考點,而在G28方式下使用計數器清零的方式返回參考點,不尋找物理柵格信號。

從故障描述來看,重點應該檢查一轉信號。首先采用最簡單易行的方法,檢查反饋電纜,用萬用表電阻檔測量電纜兩端通斷,結果沒有問題。接下來更換脈沖編碼器,將X 軸編碼器與另一個可以回參考點的軸(Y 軸)編碼器更換,結果沒有任何變化,即X 軸仍然不能夠每次找到零點,而Y 軸回零正常,說明脈沖編碼器良好。之后更換伺服放大器,仍然沒有效果。相關的硬件均已更換,仍然沒有找到故障點。

仔細分析大型機床的結構,發現X 軸反饋電纜經過坦克鏈到伺服放大器,共計約50m,初步判斷可能是由于信號衰減造成的一轉信號不好,最后將5V及0V線腳與電纜中多余的備用線并聯加粗,降低線間電阻,提高信號幅值,最終排除了故障。

注意:FANUCa系列驅動的反饋裝置,采用的是高速串行傳送,用傳統的示波器無法觀測波形,所以更多的是采用替代法或者借助系統界面診斷排查故障。

2 實例之二

數控車床FANUC 0i TB數控系統(半閉環控制),Z 軸移動時411#報警。

分析處理:首先,我們通過伺服診斷畫面,觀察Z軸移動時誤差值,見圖1。

圖1 實際位置誤差診斷

通過觀察,發現Z 軸低速移動時,“位置誤差”數值可隨著軸的移動跟隨變化,而Z 軸高速移動時,“位置誤差”數值尚未來得及調整完,就出現411#報警。這種現象是比較典型的指令與反饋不諧調,有可能是反饋丟失脈沖,也有可能是負載過重而引起的誤差過大。

由于是半閉環控制,所以反饋裝置就是電機后面的脈沖編碼器,該機床使用FANUC 0iTB數控系統,而且X 軸和Z 軸均配置ai系列數字伺服電機,所以編碼器互換性好,并且比較方便,因此維修人員首先更換了兩個軸的脈沖編碼器。但更換以后,故障依舊,初步排除編碼器問題。

通過查線、測量,確認反饋電纜及連接也無問題。視線轉向外圍機械部分,將電機與機床脫離(見圖2)。

圖2 電機與機械脫開試驗

將電機從聯軸節中卸下,通電旋轉電機,無報警,排除了數控系統和伺服電機問題。檢查機械,此時,最好用手盤絲桿,發現絲桿很沉,明顯超過正常值,說明進給軸傳動鏈機械故障,通過鉗工檢修,修復Z 軸機械問題,重新安裝Z 軸電機,機床正常工作。

3 實例之三

摩爾數控坐標磨床,緊急停止不能釋放,檢查所有緊急停止開關,均良好,并且沒有硬件超程發生。

分析處理:查看梯形圖(見圖3)。

圖3 摩爾坐標磨床的“急停處理”實例

發現在G8.4之前,串接了許多輸入信號,其中X8.4(*ESP)狀態良好,但是X2.6斷開、R18.7激活由閉觸點變為開觸點,所以G8.4斷開,變為低電平,*ESP觸發,CNC緊急停止。

參考機床說明書,了解到X2.6是側頭信號,R18.7是側頭保護中間繼電器信號,進一步檢查側頭裝置,發現側頭裝置報警,導致X2.6和R18.7無法正常工作,修復側頭放大器后,問題解決,CNC緊急停止信號釋放。

4 實例之四

加工中心機床,電源無法正常上電,電源單元紅燈亮(電源報警)。

分析處理:經初步診斷為24E短路引起系統無法上電,處理方法為將I/O模塊一個一個地摘除,當摘除到第1個輸入模塊后,電源24V正常,進一步檢查該模塊上的輸入輸出點,最終發現X9.2(Z 軸回零減速開關)對地短路,更換開關及整理線路,故障排除。

5 實例之五

某數控車床,FANUC OTD控制系統,FANUC a系列串行主軸,M03指令發出后出現主軸速度誤差過大報警,主軸模塊上的7段顯示管“02”#報警,機床無法工作。

我們先后更換了主軸模塊,反饋電纜,最終判斷是主軸電機速度反饋問題,但是更換磁傳感器備件后,原故障依舊沒有解決。

后將主軸電機運至北京,經專業技術人員檢查,發現電氣系統及器件良好,但是主軸尾部端跳0.3mm以上(正常情況應該在0.01~0.02mm以下),導致齒面與傳感器之間的間隙波動太大,無法有效調整和固定磁傳感器位置,引發速度誤差報警。具體檢查方法(見圖4)。

圖4 主軸速度反饋測速齒輪的跳動檢測

經進一步診斷,發現主軸電機后軸承座徑向尺寸被磨大,已經無法固定軸承外圈,只得訂購后軸承座備件,以備更換。

過后了解到,造成這一問題是由于鉗工更換主軸三角帶后張力調得過大(見圖5),導致后軸承座損壞,所以我們在今后的日常維修保養中,要引以為戒。

圖5 主軸電機軸端受力分析

6 實例之六

某加工中心,執行M10轉臺卡緊,但是屏幕上M10程序段不能完成,數十秒鐘之后,出現PMC報警,顯示M-FIN信號沒有完成。

轉臺卡緊的工作過程見圖6。

圖6 M10與轉臺卡緊/松開控制

轉臺卡緊工作過程為:

(1)輸入M10轉臺卡緊指令;

(2)PMC譯碼;

(3)輸出Y指令,此例為Y10.0;

(4)2位4通電磁閥換相;

(5)液壓缸動作,帶動轉臺下移卡緊;

(6)卡緊到位后接近開關X10.0感應脈沖,PMC接受到X10.0的輸入信號;

(7)PMC處理M-FIN信號,M代碼完成。

故障診斷時,檢查G5.0M-FIN信號是否觸發。通過梯形圖觀察,G5.0確定沒有觸發,通過梯形圖發現原因出在X10.0沒有信號。經進一步檢查,確認Y10.0有輸出,電磁閥也吸合,轉臺機械動作也到位。使用金屬物體感應接近開關X10.0后,PMC有反應,說明開關本身良好,最好調整開關與擋鐵的距離,感應信號,問題解決。最終原因是接近開關位置偏高,通過調整解決M-FIN報警問題。

7 結束語

由于數控設備維修是一項技術含量很高的一項工作,因而對維修人員技術水平要求也很高,不但要在電氣系統上下功夫,還要具備機械、液壓等方面的知識。要熟悉整個機床的結構和工作原理,吃透控制系統的PMC梯形圖、系統參數的設置,出現問題后,應首先判斷是機械問題還是電氣問題,是強電問題還是系統問題,是系統參數問題還是PMC梯形圖問題,要善于利用系統自身的報警信息和診斷畫面。需要不斷總結數控機床的維修經驗,逐步提高對故障的判斷能力及排除故障的處理能力。

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[3]王功勝.數控機床故障排除方法及實例[J].重型機械科技,2006,(4):40-41.

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[5]龔仲華.數控機床故障診斷與維修500例[M].北京:機械工業出版社,2004

[6]姜巖峰,張曉波,楊 兵.集成電路測試技術基礎[M].北京:化學工業出版社,2008.

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