肖鴻威 王亞芳 吳志勇
(1.寧夏電科院設(shè)備評(píng)價(jià)中心,寧夏 銀川 750002;2.寧夏電力公司吳忠供電局,寧夏 吳忠 751100)
大型變壓器是電網(wǎng)傳輸電能的樞紐,是電網(wǎng)運(yùn)行的主設(shè)備,其安全可靠性是保障電力系統(tǒng)可靠運(yùn)行的必備條件,隨著電力系統(tǒng)規(guī)模和變壓器容量的不斷增大,其故障對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成損失也愈來(lái)愈大。變壓器的故障類(lèi)型很多,其中過(guò)熱故障是常見(jiàn)的多發(fā)性故障,對(duì)變壓器的安全運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重威脅。導(dǎo)致變壓器發(fā)熱的原因很多,變壓器的漏磁通在封閉鐵磁元件中產(chǎn)生的渦流損耗在變壓器的運(yùn)行中時(shí)常存在。由于漏磁密度高,所以產(chǎn)生的雜散損耗很大,有時(shí)可達(dá)數(shù)百千瓦 ,導(dǎo)致局部過(guò)熱現(xiàn)象。本文主要通過(guò)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的幾起變壓器鐘罩與底座連接銅排電流過(guò)大原因進(jìn)行分析,通過(guò)紅外在線(xiàn)檢測(cè)手段找到發(fā)熱點(diǎn),并針對(duì)故障點(diǎn)制定有效對(duì)策,消除發(fā)熱故障。
2012年3月,在對(duì)110kV及以上電壓等級(jí)的變電站進(jìn)行紅外巡視時(shí),發(fā)現(xiàn)某110kV 變電站2#主變和某220kV變電站 2#主變的外殼接地裝置均有不同程度的發(fā)熱,且測(cè)得主變外殼接地銅排上的電流高達(dá)幾百安培。遂試驗(yàn)人員對(duì)接地裝置進(jìn)行檢查測(cè)試,分析外殼接地電流過(guò)大和接地裝置發(fā)熱的原因。
3月23日,試驗(yàn)人員對(duì)某110kV變電站 2#主變的外殼接地裝置進(jìn)行例行檢查時(shí)測(cè)得外殼接地電流分別為:北側(cè)251 A,南側(cè)244 A。具體接線(xiàn)方式(見(jiàn)圖1),紅外測(cè)試(見(jiàn)圖2、圖3)如下所示。
從紅外圖中可以看出,變壓器鐘罩外跨短接銅排的發(fā)熱部位在銅排與變壓器鐘罩的焊接處和銅排接頭處之間的地方,測(cè)得上節(jié)最高溫度達(dá) 18.7℃,接地電流為251A;下節(jié)最高溫度為16.3℃,接地電流為18A,鐘罩溫度為16℃,當(dāng)時(shí)環(huán)境溫度為14℃。

圖1 變壓器鐘罩外跨接短路環(huán)連接方式

圖2 北側(cè)上節(jié)外殼接地銅排紅外圖

圖3 北側(cè)下節(jié)外殼接地銅排紅外圖
為了進(jìn)一步確定是否是變壓器繞組電流和引線(xiàn)電流在結(jié)構(gòu)件中產(chǎn)生的漏磁造成渦流發(fā)熱,將變壓器北側(cè)的上節(jié)外殼與接地銅排斷開(kāi),測(cè)得下節(jié)接地電流為 10A,上節(jié)用二次線(xiàn)接地后,測(cè)得電流為65mA,此時(shí)測(cè)得變壓器南側(cè)的上節(jié)接地電流為94A(未斷開(kāi)前為244A),下節(jié)接地電流為2A。測(cè)試接線(xiàn)如圖4所示。

圖4 接頭打開(kāi)后檢查接線(xiàn)圖
3月23日試驗(yàn)人員對(duì)某220kV變電站2#主變的變壓器鐘罩外跨短接銅排例行檢查時(shí),測(cè)得接地電流分別為:西南側(cè)468 A,西北側(cè)50 A,西側(cè)15 A,其中西南側(cè)接地電流最大為486A,用紅外測(cè)溫儀監(jiān)測(cè)溫度時(shí),連接螺栓最高溫度達(dá) 52.7℃。其他連接螺栓溫度正常,相鄰螺栓溫度為20℃,當(dāng)時(shí)環(huán)境溫度為17℃。跟蹤監(jiān)測(cè)變壓器油溫、色譜數(shù)據(jù)正常。具體接線(xiàn)方式如圖5所示,紅外測(cè)試如圖6所示。

圖5 鐘罩外跨短接銅排示意圖

圖6 鐘罩外跨短接銅排螺栓發(fā)熱部位
案例1中外殼短接銅排發(fā)熱部在銅排與變壓器外殼的焊接處和銅排接頭處之間的地方,將北側(cè)短接銅排打開(kāi)后無(wú)回路測(cè)得北測(cè)電流最小為 65mA,對(duì)面南側(cè)接地電流最小為2A,說(shuō)明是變壓器漏磁回路造成的接地電流過(guò)大。變壓器繞組中的磁通包括主磁通和漏磁通,無(wú)論主磁通和漏磁通,可分為軸向分量和徑向分量。軸向分量分布較簡(jiǎn)單,沿繞組高度變化較小,徑向分量沿繞組高度分布復(fù)雜,由他引起渦流損耗分布很不均勻,且隨變壓器的容量變化而變化,不僅隨繞組的軸向高度變化,也隨繞組的徑向尺寸變化,尤其在端部變化大。
短接銅排不是焊接根部和上下節(jié)連接螺栓處,雖然接地電流較大,但是發(fā)熱部位的相對(duì)溫差很小,因此不影響變壓器絕緣油和密封墊的性能,無(wú)需處理,繼續(xù)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)。
案例2中發(fā)熱部位在鐘罩上下短接銅排的螺栓上,并且相對(duì)溫差較大,長(zhǎng)期熱效應(yīng)將加速鐘罩密封墊的老化,并且會(huì)影響到變壓器油的性能。
1)疑似螺栓安裝不緊、變壓器漏磁在螺栓上產(chǎn)生渦流導(dǎo)致過(guò)熱,是因?yàn)槁菟ㄅc法蘭污垢接觸不良而引起的。但松脫過(guò)熱螺栓的螺帽后,測(cè)得該螺栓溫度下降,排除疑似。
2)緊固螺栓后,螺栓外接短路電流仍過(guò)大并有發(fā)熱現(xiàn)象,由于變壓器繞組電流和引線(xiàn)電流在結(jié)構(gòu)件中產(chǎn)生的漏磁造成渦流發(fā)熱所致。分析認(rèn)為運(yùn)行中的變壓器漏磁在變壓器鐘罩表面感應(yīng)出較大的電流,正常時(shí)此電流通過(guò)變壓器鐘罩螺栓、變壓器底座、接地銅排泄放至大地。此時(shí),越是緊固螺栓接地電阻越小,通過(guò)的泄放電流就越大,發(fā)熱就越嚴(yán)重。反之,則較輕。
3)通過(guò)上述測(cè)試分析確定鐘罩上下短接銅牌的螺栓發(fā)熱現(xiàn)象,是由于變壓器自身的漏磁對(duì)箱壁的銅屏蔽形成渦流影響造成的,進(jìn)而引起局部過(guò)熱。
1)根據(jù)以上分析,由于變壓器仍在運(yùn)行,因此采取在發(fā)熱較嚴(yán)重的螺栓附近增加跨接短路銅排的數(shù)量,在短路片的材質(zhì)選擇上要選擇導(dǎo)電性能較好的銅,并且要有足夠的載流截面,以增加螺栓的散熱面并起到較好的分流效果。處理后的跨接短路銅排的數(shù)量由1個(gè)增加為3個(gè)(見(jiàn)圖7),增加后測(cè)得接地電流為191A,電流明顯減小。

圖7 增加后鐘罩外跨短接銅排
2)對(duì)連接螺栓部位進(jìn)行清污處理,并涂抹增加導(dǎo)電性和防氧化性的電力脂重新緊固。
處理后用紅外測(cè)溫議進(jìn)行溫度檢測(cè),最高溫度40℃,相鄰銅排為 39℃,環(huán)境溫度 22℃,經(jīng)過(guò) 10天的跟蹤監(jiān)測(cè)溫度比較穩(wěn)定,相對(duì)溫差很小,不足以引起密封墊老化,影響設(shè)備健康運(yùn)行的因素。
通過(guò)上述變壓器鐘罩螺栓過(guò)熱的發(fā)現(xiàn)和處理,警示變電站應(yīng)重視以下事項(xiàng):
1)定期監(jiān)測(cè)鐘罩外跨短路銅排電流的變化情況,同時(shí)結(jié)合紅外測(cè)溫儀進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè)。
2)檢查鐘罩連接螺栓,將連接處的接觸面處理干凈,連接牢固。
3)在溫度較高的螺栓旁邊增加外跨短路環(huán),將螺栓上、下短接,減少過(guò)熱螺栓上流過(guò)的電流,使溫度降低。
4)當(dāng)鐘罩螺栓外跨接短路環(huán)電流過(guò)大時(shí),可采用案例1的做法,在變壓器停電時(shí)在變壓器箱壁外引接地銅排,不經(jīng)過(guò)鐘罩螺栓,避免發(fā)熱引起密封墊老化。
5)當(dāng)鐘罩螺栓外跨短路環(huán)電流過(guò)大有發(fā)熱現(xiàn)象時(shí),要結(jié)合油化色譜分析,當(dāng)油色譜正常時(shí)可以繼續(xù)運(yùn)行,注意跟蹤監(jiān)測(cè)。
6)在加裝變壓器鐘罩外跨短路環(huán)時(shí),一定要注意材料的選擇,最好是導(dǎo)電性能料好的銅。
7)電流過(guò)大的根本解決辦法只有對(duì)變壓器大修時(shí)吊罩對(duì)油箱壁的磁屏蔽進(jìn)行處理。
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