麻林偉,馮太偉,張 巖,李福山,菅成志
(1.河南奧鑫合金有限公司,河南 鄭州 452481;2.鄭州大學材料科學與工程學院,河南 鄭州 450000)
原鐵合金電爐除塵設備的能力是按電爐各煙塵量最大時設計的。鐵合金電爐每個工藝時段中,煙塵量的差異較大,一般為6~10萬m3/h,而在爐子悶燒時段煙塵量幾乎為零。但是,除塵風機一直保持在額定功率下運行,不僅浪費了大量的電能、熱能,而且影響除塵設備的使用壽命。為此,就6.6MV·A礦熱電爐生產硅鋇鈣(SiBaCa)合金工藝及煙塵量進行分析,研究開發了礦熱電爐煙塵濃度監測設備,以調控變頻風機速度,實現智能除塵技術。該技術的順利實施,不僅達到了環境保護要求,還有降低生產成本等諸多優點。
礦熱電爐在冶煉時,由于爐內電極間電弧的放電,產生大量的爐氣,爐氣中的CO在煙罩內燃燒后產生煙氣。中小型半封閉矮煙罩鐵合金電爐,煙氣量為每噸產品大約產生1 500~2 000m3爐氣。煙氣量用下式計算。
Q=P·N·Z
式中:Q——煙氣量,m3/h;
P——電爐變壓器的容量,kV·A;
N——標準工況單位煙氣量,10~12m3/h;
Z——電爐變壓器的超載系數,取1.3。
根據上式計算,6.6MV·A礦熱電爐煙塵量Q=102960m3/h。在上料焙燒時段,電爐變壓器功率為額定功率的65%~75%,煙氣量51 480~59 400m3/h;在悶燒時部分料面蹋料小面積刺火時段,煙塵量達到79 200m3/h;在大面積蹋料壓料、出爐時,電爐變壓器超載30%,煙塵量為102 960m3/h。硅鋇鈣(SiBaCa)合金生產工藝與煙塵量曲線圖見圖1。
根據電容量計算公式C=εa/d,當兩個極板相對面積a、間距d不變的情況下,介電系數ε隨煙塵量的大小發生變化,電介質信號電容量C就發生變化。因此,電容信號可作為檢測礦熱電爐煙塵濃度指標。當流通的煙塵量增加時,電介質的介電系數ε變大,電容量C就變大;當流通的的煙塵量減小時,電介質的介電系數ε變小,電容量C就變小。經電子信號放大器,把電容信號轉換生成4~12mA的電流信號至高低壓變頻器,實現風機電機智能變頻調速(見圖2)。

圖1 生產工藝與煙塵量曲線圖

圖2 電爐煙塵傳感器及智能變頻系統
為防止電容信號傳感器被煙塵附著,影響傳感器靈敏度,設計了定時吹清灰系統。清吹灰空氣壓力設計0.8~1.5MPa,時間設定0.5h吹清灰一次,每次2~5s。通過電氣聯動控制(雙延時繼電器)實現定時吹清灰。
6.6MV·A礦熱電爐硅鋇鈣合金,配備環保除塵風機型號JY8-48,電動機型號Y352-4,額定功率315kW/380V,額定轉速1 488r/min,額定電流577A。智能變頻調速除塵風機投入運行后,在上料時段,變頻器頻率為20Hz時,風機的效率33.6%,電機電流230.8A;在變頻器頻率為30Hz時,風機效率60%,電機電流246.2A;在風機效率為100%時,額定轉速1 488r/min,額定電流577A。經濟效益分析見表1。
根據表1計算得知:年節電620 568kW·h,折合標煤2 028.89t;電價按0.616元/kW·h計算,年節約電費38萬余元。
礦熱電爐煙塵濃度檢測技術的應用,實現了環保風機智能變頻調速,經過1年多的試運行,各項經濟指標良好,不僅達到礦熱電爐清潔生產要求,而且節約電能約30%。同時實現了爐內的熱能損失降低、原材料節約及設備使用壽命延長等諸多效益,是值得推廣應用的一項環保除塵節能技術。

表1 經濟效益分析表