常 海 張銀洲 肖建強 姚春臣
(江南機器(集團)公司,湖南湘潭 411207)
某零件殼體如圖1所示。該零件是某產品上一個關鍵性能件,機械性能和材料綜合性能要求都相當高,而且壁薄、長徑比大(最薄壁厚為2.2±0.05 mm)、零件還必須承受一定壓力,其水檢壓強P為33±0.2 MPa。所采用的材料為國產45CrNiMo1VA(相當于美國的D6AC),屬于低合金超高強度鋼,熱處理要求:σb≥1 470 MPa,δ5≥9%,45.5 ~49.5 HRC。
該零件采用45CrNiMo1VA材料淬火處理,其材料淬透性高。油中臨界淬透直徑為60 mm(96%的馬氏體),鋼在淬火后可獲得很高的強度,并具有一定的韌性,可加工成型。缺點是硬度高,機械加工困難。
該零件屬半封閉圓筒形狀,其內腔長度達到458 mm;由于結構特點,造成選材困難。45CrNiMo1VA材料是比較美國的D6AC自主研制的超高強度材料,目前只用于航空及火箭發動機,生產批量和品種有限,所以生產廠家只能提供棒料。
如果用棒料采用剝皮挖心的傳統加工方法,勢必消耗大量的原材料(材料的利用率相當低,只有8%以下),而且產品強度亦難達到產品的技術要求,并提高了生產成本,造成生產周期的延長。

一是由于零件采用超高強度合金鋼制造,其強度和硬度要求都很高,其熱處理后硬度值可達到49.5 HRC,屬于難加工材料,造成機加困難;特別是加工特B165×2(鋸齒形螺紋)的螺紋,刀具磨損相當快,一把YG類合金車刀有時不能加工完成一件產品的一個尺寸,更增加了加工的難度。二是零件結構不適合普通機加設備生產,因為有內外弧球面,只能用數控車加工,而且還必須設計專用刀具。三是生產效率不高。四是由于產品加工過程產生變形,其最小壁厚2.2±0.05 mm難以保證。
該零件主要機械性能是強度和延伸率,在保證這兩點的前提下,適當地更改產品的結構特點對機械加工會有很大的促進作用。根據產品特點和單位擁有旋壓機和氬弧機的有利條件,我們提出將整體結構改為分段加工,采用氬弧焊焊成整體的方案,并得到用戶的認可。因此,我們在工藝設計時,為節約材料,降低成本,將零件分為半球體及筒體兩部分。半球體采用毛坯鍛造后機加,筒體采用鍛造后旋壓的工藝,并在毛坯工藝上動腦筋想辦法,將棒料鍛造成管料毛坯,粗車后旋壓成合適壁厚的筒體,再進行機加而成。
將半球體端分離出來,使零件由一個半球體和一個筒體段組成,然后運用氬弧焊焊接而成。
2.1.1 半球體
半球體部分如圖2所示,用棒料鍛造毛坯后車制而成。工藝為:下料→鍛毛坯→退火→粗車→數控精車→檢驗→清洗、待焊。
在45CrNiMo1VA材料的毛坯鍛造初期,由于沒有現成的工藝經驗可以借鑒,一度產生毛坯鍛造后機加過程產生裂紋的現象。經過反復研究和試驗發現:(1)鍛造時,坯料在高溫爐中加熱溫度規定不合理,產生晶粒組織粗大或過燒;(2)鍛造后未及時進行熱處理;這兩項是造成工件機加時產生裂紋的主要原因。針對這種情況,將鍛造工藝制定為加熱溫度在1 130~1 150℃,并要求加熱時注意翻動坯料,使其受熱均勻,保證坯料在熱透的前提下,盡量縮短高溫加熱時間;鍛造后必須及時轉熱處理球化退火,時間不得超過2 h。解決了鍛造后機加出現裂紋這一現象。

2.1.2 筒體段
筒體段如圖3所示,采用棒料鍛造、旋壓毛坯后車削而成。工藝如下:下料→鍛造、退火→車旋壓毛坯→旋壓→退火→車內外圓→檢驗→清洗、待焊。

該工藝中旋壓工序是關鍵,目前國內針對45CrNiMo1VA超高強度鋼的旋壓研究不是很多,沒有完整的旋壓資料可以參考。而且,由于產品硬度相當高,旋壓芯棒和旋輪的選取以及旋壓參數的制定是很關鍵的工作。經過反復試驗和摸索,最后選用4Cr5MoVSi合金鋼作為制造旋壓芯棒的材料;旋輪則采用CrWMn材料,熱處理后硬度要求達到55~60 HRC,才能滿足產品的要求。在旋壓工藝方面,采用強力、反旋方法。為盡量減小擴徑對產品精度的影響,運用4道次旋壓而成,旋壓后退火處理;旋輪采用復合前角,如圖4。

采用上述工藝方案后,基本上滿足了零件生產工藝的需要;而且,原材料節約70%以上,生產周期大大縮短,機加成本也大幅下降。
2.2.1 焊接變形
45CrNiMo1VA屬于超高強度鋼,在焊接過程主要是考慮其熔深性及焊接變形兩方面。為達到最佳的焊接性,采用氬弧焊對接。焊接參數為電流80 A,焊接速度0.18 m/min,而且焊接前必須進行預熱處理,焊接后后熱及退火處理。
2.2.2 熱處理變形
考慮到工件熱處理后加工難度增大,在保證工件精度的前提下,將主要機械加工工序排在熱處理之前,只保留必要的精加工工序(車絲及要求同軸度部位)在淬火后進行。
焊接后工藝如下:預熱、工件焊接→后熱→淬火、回火→精車(特B165×2 mm端)→調頭精車。
在上述工藝中,由于熱處理后產品變形較大,后續精車工序中因工件變形過大,無法校正工件而使得精車無加工余量,曾一度使生產陷入困境;必須解決熱處理變形問題,才能使生產按上述工藝正常進行。經過認真仔細地分析,發現產品在淬火過程變形不是很大,主要是在回火過程中發生變形,也就是在產品定型過程中產生了變形。針對這一現象,我們設計了一回火工裝,在產品回火時裝上。使產品在回火過程產生的變形量減小,如圖5所示。

在實際生產過程中發現,焊接后進行內外圓加工時圓柱部位壁厚2.2±0.05 mm的尺寸超差,而且有時達到40%。仔細分析原因后發現,主要是產品(圓柱段)壁薄及受熱處理的影響,在機加過程中由于內應力釋放所致。原工藝的編制的確存在一定的問題,沒有考慮到變形所產生的影響。經過反復實驗和探討,最后決定更改工藝,在焊接前保證產品的壁厚,焊接后不再加工壁厚尺寸,只保證螺紋及相關尺寸。
工藝如下:下料→鍛造、退火→車旋壓毛坯→旋壓→退火→粗車內外圓→精車外圓→磨外圓→精鏜內孔→檢驗→待焊。
外圓采用磨削保證了產品的尺寸精度和一致性,并以此為定位基準精鏜內孔,保證了產品的壁厚尺寸。此工序的關鍵是采用以鏜代磨來保證內孔尺寸控制壁厚2.2±0.05 mm的要求。
產品圓柱段大頭為特B165×2 mm的鋸齒形螺紋,由于熱處理后硬度可達到49.5 HRC,對加工螺紋來說相當困難。
產品特點:薄壁、淬火變形件,螺紋為33°鋸齒形特形螺紋,螺紋精度為6 h。
加工難點:(1)淬火薄壁件機加性能不好掌握;(2)機加變形大,尺寸難以控制;(3)硬度高,刀具容易磨損。
經過反復摸索最后采用:刀具材料YS8,刀尖角為32°左右,主后角為 3°~5°,副后角為 2°~3°,刃傾角為3°;主軸轉速80 r/min,切削速度50 m/min,基本滿足了生產要求。
通過對殼體零件的加工工藝設計,對于45CrNiMo1VA超高強度鋼的材料性能和加工性能有了進一步的認識和提高;同時,采用上述工藝方法加工一是節約了大量的原材料、每件零件的原材料消耗由91 kg下降到31 kg;二是提高了產品的合格率,由最初60%左右的合格率提高到95%之上;三是成功地采用多種特殊工藝(鍛造、旋壓、焊接)的結合以及以鏜代磨工藝用于生產,達到節能減排的效果。對同行業相關零件的機加有一定的參考價值。
[1]趙如福.金屬機械加工工藝人員手冊[M].上海:上海科學技術出版社,1979.
[2]馮之敬.機械制造工程原理[M].北京;清華大學出版社,1999.
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