姜海龍
(天津天鐵冶金集團動力廠,河北涉縣056404)
天鐵高爐混噴投產于2009年10月,其項目設備有2套制粉系統、1套噴粉站以及與之配套的皮帶上料系統和配煤廠。皮帶上料系統由運輸皮帶和3臺全封閉給煤機組成。為了實現高爐生產順行,2011年將高爐結渣需要添加的白云石礦粉移至高爐混噴,通過上料系統實現煤粉與白云石礦粉按比例均勻配比、研磨、噴吹至高爐,以滿足高爐生產的需要。
白云石上料系統由儲料罐、螺旋給料機、給料機變頻器、螺旋計量秤、螺旋輸送機以及稱重儀表等組成,見圖1。

圖1 白云石給料系統示意圖
白云石礦粉先由M1運送至M2,然后由M2運送至M3,再由M3運送至101上料皮帶,最后運送至混
噴儲煤倉。
(1)控制方案
該上料系統有1臺5.5 kW電機(螺旋給料機)和2臺4 kW電機(螺旋計量秤、螺旋輸送機)組成,為防止跑料,101皮帶運行后,M3、M2、M1才能順序啟動;停機時,M1、M2、M3順序停車。通過對啟、停順序和系統聯鎖保護的分析,制定系統控制方案。
啟動操作時,啟動順序是:先啟動螺旋機輸送機,再啟動螺旋計量秤,最后啟動螺旋給料機。停機操作時,停機順序是:先停螺旋給料機,再停螺旋計量秤,最后停螺旋輸送機。系統啟動后,螺旋計量秤、螺旋輸送機以額定轉速運行。螺旋給料機由變頻器控制,根據運行方式調節轉速,進而控制給料量的大小。
當101上料皮帶故障停機時,螺旋輸送機、螺旋計量秤及螺旋給料機自動停機。當螺旋輸送機故障停機時,螺旋計量秤及螺旋給料機自動停機;當螺旋計量秤故障停機時,螺旋給料機自動停機,螺旋輸送機不停機;當螺旋給料機故障停機時,螺旋計量秤和螺旋輸送機不自動停機。
(2)運行方式
該上料系統設計了遠程手動、自動、配比3種運行方式。并且遠程手動和自動運行方式實現無擾切換,以保證系統的穩定運行。遠程手動模式下,輸入螺旋給料機手動給定值,系統不根據稱重儀表反饋數據進行調節,輸出值恒定。遠程自動模式下,根據輸入的螺旋給料機給定值,與稱重儀表反饋值進行比較,求出調節量,系統自動調節,使給粉量趨于給定值。遠程配比模式下,根據設定的配比值,系統計算出自動給定值,并調節輸出,使給粉量趨于給定值。
根據控制方案和運行方式的設計,運用S7-400可編程控制器對白云石上料系統的聯鎖啟停控制和遠程手動、自動、配比三種運行方式進行程序編制。系統共有14個開關量輸入輸出點,3個模擬量輸入輸出點。輸入輸出點表見表1。
螺旋輸送機與101皮帶聯鎖,聯鎖投入后101皮帶運行時,螺旋輸送機才能啟動(DB104.DBX4.2是101皮帶的運行狀態邏輯)。加之螺旋輸送機的啟停由單繼電器控制,輸送機運行狀態中,中間繼電器一直處于吸合狀態。停車時,按下螺旋輸送機停止按鈕,中間繼電器釋放,螺旋輸送機停車。螺旋輸送機啟停控制見圖2。

表1 系統的輸入輸出點

圖2 螺旋輸送機啟停控制圖
螺旋給料機與螺旋計量秤、螺旋輸送機聯鎖,在遠程狀態下,螺旋計量秤和螺旋輸送機啟動運行后,給料機才能啟動;在聯鎖運行過程中,螺旋計量秤和螺旋輸送機其中有一個故障停車時,螺旋給料機立即聯鎖停車。螺旋給料機的啟停由雙繼電器控制。螺旋給料機啟動控制見圖3。
螺旋計量秤與螺旋輸送機聯鎖,在遠程狀態下,螺旋輸送機啟動后,螺旋計量秤才能啟動。在聯鎖運行過程中,螺旋輸送機故障停車時,螺旋計量秤立即停車。螺旋計量秤的啟停由雙繼電器控制,見圖4。


圖4 螺旋計量秤啟動控制
系統調用PID調節器對螺旋給料機變頻器進行控制。調節器根據遠程自動、配比設定值改變頻率信號,調整給料電機轉速。通過安裝在給料秤上的稱重傳感器和稱重顯示儀表,把瞬時給料量轉換為4~20 mA的標準信號送入PLC,經PID調節器運算處理,將運算結果與設定值進行比較求出調節量,AO輸出4~20 mA信號至電機調速控制器(變頻器),變頻器控制螺旋給料機的轉速,調節給料量,使瞬時給料量趨于設定值。根據瞬時給料量的大小由變頻器控制螺旋給料機的轉速,實現了按給定值上料的閉環控制系統。
在遠程手動運行模式下,輸入手動給定值0~30 t/h,對應模擬量輸出4~20 mA,對應變頻器頻率0~50 Hz,系統不根據稱重儀表反饋數據進行調節,輸出值恒定,給料機轉速恒定。遠程自動運行模式下,根據輸入的螺旋給料機給定值0~30 t/h,與稱重儀表反饋值進行比較求出差值,系統自動調節模擬量輸出4~20 mA信號,調節變頻器頻率進而調節給料機轉速,使給料量趨于自動給定值。在遠程配比運行模式下,混合煤的瞬時流量與螺旋給料機的瞬時流量進行配比控制。根據高爐生產需要,白云石設定的配比是5:100。這一配比的原因:當混合煤的瞬時流量為100 t/h時,螺旋給料機瞬時給料量5 t/h。根據設定的配比率,系統自動計算給定值并輸出調節給料機轉速,使給料量趨于配比給定值。螺旋給料機的最大額定負荷是30 t/h。所以當變頻器信號為50 Hz時,電機轉速最高,螺旋給料機的瞬時流量達到最大值30 t/h。
在系統調試過程中發現,系統存在外部擾動。由于儲料倉存在懸料情況,造成給料機給料不均勻,致使系統給定值與稱重儀表反饋值偏差較大,系統調速頻繁且波動范圍較大。通過在儲料倉倉壁加裝振打器,并在下料口加裝插板鏤空篦子,基本消除給料不均勻這一擾動量對系統的影響。在遠程自動、配比運行模式下,PID調節響應速度快,給定值與反饋值偏差較小,通過閉環控制,實現了自動配料。
設計完成后控制程序經運行調試,3臺電機在聯鎖解除狀態下,均能手動單機啟動、停止。投入聯鎖后,輸送機故障時,給料機、計量秤均能聯鎖停車。同樣,計量秤故障時,給料機聯鎖停車。在自動、配比模式下根據實際給定值自動調節電機的轉速,使系統的瞬時給料量保持在給定值。上料系統采用變頻調速,使整個控制系統得到快速的動態響應、較高的控制精度和穩定性,并提高了電機運行效率。此次程序設計滿足了該上料系統的控制要求,達到了預期目標。目前該系統已投入使用,運行穩定,控制效果良好,滿足了高爐生產需要。