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安鋼高爐煤氣干法除塵及TRT系統(tǒng)設(shè)計(jì)*

2012-12-07 05:29:02宋文強(qiáng)韓廣懿祁玲劉業(yè)安陽鋼鐵股份有限公司
河南冶金 2012年4期

宋文強(qiáng) 韓廣懿 祁玲 劉業(yè)(安陽鋼鐵股份有限公司)

安鋼高爐煤氣干法除塵及TRT系統(tǒng)設(shè)計(jì)*

宋文強(qiáng) 韓廣懿 祁玲 劉業(yè)(安陽鋼鐵股份有限公司)

介紹了高爐煤氣干法除塵模式特點(diǎn)及安鋼新建3號干法除塵高爐煤氣凈化及TRT工藝布置形式、特點(diǎn),分析了干法除塵煤氣因高溫、高腐蝕性影響對后部設(shè)備產(chǎn)生的影響,提出了相應(yīng)的解決辦法。

干法除塵 氯離子腐蝕 噴淋降溫塔

0 前言

高爐煤氣除塵工藝有干法除塵與濕法除塵之分。國內(nèi)早期投產(chǎn)的大型高爐煤氣除塵工藝基本采用濕法除塵方式。由于濕法除塵工藝會(huì)損失部分煤氣余壓及余熱能量,并且污環(huán)水處理,系統(tǒng)能耗高,煤氣洗滌用污環(huán)水處理困難,小微粒會(huì)在污環(huán)水處理系統(tǒng)中循環(huán)、富集,最終外排造成環(huán)境二次污染,因此該工藝并不是最佳除塵方案。干法除塵與濕法相比的優(yōu)點(diǎn)是不僅能充分利用高爐煤氣的壓力能,而且還充分利用煤氣顯熱,使TRT裝置能夠回收的能量大大增加。近年來隨著布袋技術(shù)的完善,解決了布袋在爐頂溫度100℃~300℃之間易損壞的問題,使干法除塵成為各大鋼廠高爐煤氣除塵模式的首選。每一種除塵模式即有它的優(yōu)點(diǎn)也有其自身不足,干法除塵后的煤氣因呈高溫及高腐蝕性,會(huì)對后部管網(wǎng)及用戶運(yùn)行帶來了很多新的問題。目前各大鋼廠都紛紛采取措施應(yīng)對干法除塵帶來的新的問題,安鋼新建3號干法除塵高爐在設(shè)計(jì)之初就針對這些問題采取了改進(jìn)措施,使干法除塵優(yōu)點(diǎn)得以充分體現(xiàn)。

1 安鋼3號高爐煤氣干法除塵凈化系統(tǒng)工藝簡介

傳統(tǒng)的高爐煤氣除塵后管道布置形式通常為先經(jīng)過噴淋降溫塔除氯后才外供熱風(fēng)爐及鍋爐使用,這種布置形式不能充分利用煤氣的熱量,造成熱能的浪費(fèi)。安鋼在工藝布置中,充分考慮到通過TRT后的煤氣溫度在100℃左右,冷凝水較少,不會(huì)對熱風(fēng)爐及鍋爐用戶管道造成腐蝕,因而大膽采用了以下工藝:即高爐煤氣經(jīng)過重力旋風(fēng)除塵、布袋精除塵后,通過TRT發(fā)電或減壓閥組降溫降壓,高溫高壓煤氣做功后大部分直接送往熱風(fēng)爐和鍋爐使用,其余的煤氣通過噴淋降溫塔,降溫除氯后進(jìn)入外管網(wǎng),且從布袋除塵到TRT入口處管道全部采取保溫措施。相關(guān)工藝流程如圖1所示。

圖1 安鋼干法除塵煤氣凈化系統(tǒng)工藝流程

2 安鋼3號高爐煤氣干法除塵及TRT系統(tǒng)工藝技術(shù)特點(diǎn)

2.1 干法除塵煤氣凈化系統(tǒng)

2.1.1 補(bǔ)償器的選擇

因干法除塵煤氣中含有大量氯離子,氯離子遇煤氣冷凝水后具有較強(qiáng)腐蝕性,對后部管網(wǎng)尤其是補(bǔ)償器造成腐蝕性破壞。所以補(bǔ)償器的選用在干法除塵中高爐煤氣輸送中顯得尤為關(guān)鍵,很多鋼鐵企業(yè)因補(bǔ)償器材質(zhì)的選擇不適,約1年~3年腐蝕嚴(yán)重需全部停產(chǎn)更換,造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。安鋼6號高爐補(bǔ)償器安裝較早,材質(zhì)耐腐蝕程度較低,現(xiàn)已腐蝕嚴(yán)重。因補(bǔ)償器材質(zhì)特性,補(bǔ)救措施也很少,主管道的停氣更換不宜,煤氣泄漏嚴(yán)重。安鋼新建高爐波紋管補(bǔ)償器選用雙層特殊材質(zhì),煤氣側(cè)材質(zhì)為254SMo,厚度0.8 mm,非煤氣側(cè)材質(zhì)為 316 L,厚度1.0 mm。有廠家制造的波紋管補(bǔ)償器呈6層~7層且多層為316 L,從腐蝕角度考慮,氯離子對316 L腐蝕比較嚴(yán)重,多層抗腐蝕能力也有限,一旦開始出現(xiàn)腐蝕趨勢,很快多層316 L也會(huì)很快被腐蝕穿透,建議316 L只要一層即可。補(bǔ)償器易腐蝕點(diǎn)在補(bǔ)償器與管道搭接口,故為加強(qiáng)耐腐蝕能力,采用特殊的254SMo焊條,可有效增強(qiáng)耐腐蝕能力。同樣TRT進(jìn)出口插板閥帶補(bǔ)償器也需要用254SMo材質(zhì)或825系列耐腐蝕材質(zhì)。

2.1.2 氯離子處理方法

對于氯離子腐蝕的處理,可采取兩種方法:第一種方法是從源頭進(jìn)行控制,即在燒結(jié)礦中添加低氯燒結(jié)注劑代替CaCl2溶液,此方法下氯離子含量較小,可簡單的在TRT出口管道設(shè)置二組環(huán)管噴霧裝置,用于降低煤氣溫度。因?yàn)橹皇羌兘禍卦O(shè)施,水量可設(shè)置較小,30萬 m3/h煤氣量一般30 m3/h~50 m3/h即可,出口溫度可控制在50℃~60℃左右。第二種方法是在TRT出口管道后部設(shè)置煤氣噴淋降溫塔及附屬加藥裝置,可同時(shí)減小煤氣中氯離子含量及降低煤氣溫度。

除去熱風(fēng)爐和鍋爐用氣,剩余煤氣輸送管道前,通過單獨(dú)設(shè)立的煤氣噴淋凈化塔,采取加30%液堿去氯離子形式,也可人工根據(jù)在線PH檢測值添加堿片,通壓縮空氣及蒸汽攪拌,合格后通過加藥泵輸送至噴淋塔,投資成本低,但堿用量及濃度工藝控制較困難。安鋼3號高爐煤氣凈化系統(tǒng)正常處理煤氣量約10萬m3/h,最大量30萬m3/h,噴淋循環(huán)水200 m3/h,冷熱水池各一個(gè),分別對應(yīng)三組泵組。冷卻塔設(shè)置一用一備,通過對遷鋼、邯鋼等單位考察,循環(huán)水冷卻后溫度在42℃~44℃左右,煤氣溫降約13℃,冷卻塔基本不需啟用。但各公司煤氣溫度有所差異,故建議上一座冷卻塔,無需備用,以節(jié)省投資。

2.1.3 噴淋降溫塔用噴嘴及加藥裝置的選擇

噴嘴的選型對于噴淋降溫塔的降溫除氯效果影響很大,首先材質(zhì)需具備耐氯離子腐蝕能力,其次噴嘴布置形式及角度需交叉覆蓋噴淋塔筒體徑向全部區(qū)域,保證所有通過煤氣均和噴淋水完全接觸。安鋼噴淋降溫塔噴嘴形式采用哈斯合金下螺旋噴嘴,噴霧角度120°,噴霧軸線與噴霧入口方向成直角。噴嘴共計(jì)36個(gè),分三層布置,工作壓力0.35 MPa~0.4 MPa,采用 BSPT外螺紋連接。因噴嘴口徑較小,且濁環(huán)水中含有Cl-、SO2-4等離子和少量灰塵,煤氣噴淋塔噴頭及管道積鹽較多,根據(jù)各企業(yè)煤氣品質(zhì)不同,約3個(gè)~6個(gè)月需拆卸噴槍末端處法蘭抽出后,拆卸噴頭定期清洗。噴淋塔設(shè)置在外供煤氣主管網(wǎng)上,建議為避免影響高爐煤氣外供,噴淋塔前后設(shè)置可靠切斷閥,并設(shè)置旁通管路,雙切斷噴淋塔來源氣后停氣檢修。

煤氣噴淋塔是通過卸堿泵把藥劑輸送至酸堿罐,再通過計(jì)量泵打入噴淋塔內(nèi),因安鋼水質(zhì)的不確定性,故設(shè)置兩個(gè)酸堿罐,一個(gè)加酸,一個(gè)加堿。另由于場地限制,容積只能設(shè)為6 m3,使用時(shí)工作強(qiáng)度較大,一周就需重新加藥。建議酸堿罐無論加何種藥劑,都設(shè)置兩個(gè),且容積一般不小于10 m3,若加藥劑為鹽酸,加藥間還需設(shè)置酸霧收集器。

2.2 干法TRT系統(tǒng)

2.2.1 大容積TRT的應(yīng)用

安鋼3號高爐配套陜鼓全干式TRT為兩級靜葉可調(diào),透平入口煤氣流量635000 Nm3/h,透平設(shè)計(jì)輸出功率最大點(diǎn)30600 kW,實(shí)際輸出功率21400 kW,配套30000 kW發(fā)電機(jī)組,入口煤氣溫度150℃,設(shè)計(jì)按進(jìn)氣壓力0.30 MPa,溫度按300℃設(shè)計(jì)制造。

TRT容積較大,在國內(nèi)屬大容積系列,故現(xiàn)有制造工藝受到限制,所以采用C02氣體保護(hù)焊Q390C焊接工藝機(jī)殼。隨著焊接工藝的提升,焊接機(jī)殼焊接點(diǎn)安全性越來越高,相比鑄造機(jī)殼的嚴(yán)密性優(yōu)點(diǎn)來說,焊接機(jī)殼重量輕、投資小等優(yōu)點(diǎn),其性價(jià)比越來越被大型機(jī)組選型時(shí)所接受。

2.2.2 TRT葉片積鹽問題的處理

干式TRT因除塵效果較好,一般煤氣含塵量能控制在2 mg/m3~3 mg/m3,故靜葉不易積灰,但隨著長期的運(yùn)行,葉片會(huì)積大量鹽分,通常一級靜葉及動(dòng)葉迎風(fēng)面積鹽較少,主要積鹽在二級靜葉和動(dòng)葉背風(fēng)面,積鹽較松散固結(jié)在上述位置,較易去除。處理措施可以在二級靜葉及動(dòng)葉背風(fēng)面加裝水管道及噴頭或在快切閥后設(shè)置阻垢劑加藥裝置,平均1個(gè)~2個(gè)月用加裝的水管道沖洗一次,沖洗時(shí)電動(dòng)邊盤車邊沖洗。阻垢劑加藥裝置入管道接點(diǎn)必須設(shè)置在快切閥后,若設(shè)置在快切閥前將影響快切閥的快切功能。在快切閥后端管道的正上方6 m~10 m處開孔,將DN15不銹鋼管口砸扁為開口寬度為1 mm的扁平狀即可;扁平噴藥口從加藥點(diǎn)的開孔處伸入管道中,進(jìn)入長度為主煤氣管道直徑的1/6,并保持與煤氣流動(dòng)方向垂直。一般認(rèn)為加藥處理后,葉片還會(huì)有少量積鹽。此種情況可在TRT入口處改造對管道內(nèi)加噴蒸汽和水,噴水時(shí)關(guān)閉TRT入口蝶閥,使TRT電動(dòng)運(yùn)行,利用煤氣流速帶走沖洗掉的積鹽。采取上述措施一般可除去大部分積鹽,使TRT運(yùn)行更加穩(wěn)定。

2.2.3 TRT 冷凝水的處理

對于TRT入口排水設(shè)施,因煤氣溫度較高,一般無積水,但TRT長期檢修或停運(yùn)時(shí),管道中仍會(huì)積大量冷凝水,在TRT入口處建議設(shè)置高壓冷凝水排水器,且水封伴熱管需穿出水封外,防止高壓煤氣回串蒸汽管網(wǎng),也可直接設(shè)置二道閥門形式的簡易排水管,先開啟上部閥門,待排水管滿后,關(guān)閉上部閥門,同時(shí)開啟下部閥門,采取此方法時(shí)需注意高壓煤氣的泄漏安全問題。

2.2.4 TRT煤氣含塵量檢測及大型閥門系統(tǒng)的選擇

煤氣含塵量檢測分為自動(dòng)在線檢測系統(tǒng)及手工取樣檢測,因國內(nèi)檢測設(shè)備的技術(shù)限制及檢測環(huán)境的惡劣,大多出現(xiàn)測量值不準(zhǔn)確問題,故建議不設(shè)置在線檢測系統(tǒng),而采用手工棉球取樣稱重法測量。

TRT入口啟動(dòng)閥一般都選用電動(dòng)運(yùn)行,很多企業(yè)的啟動(dòng)閥在TRT啟動(dòng)時(shí)調(diào)節(jié)前壓不靈敏,不利于啟機(jī),建議選用液動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式。因干法除塵煤氣溫度較高,TRT機(jī)組頂部放散閥門長時(shí)間運(yùn)行后出現(xiàn)閥門損壞現(xiàn)象,建議選用耐高溫鑄鋼閥門,且要求達(dá)到1.6 MPa以上壓力等級。

3 效果分析

1)安鋼采用特有的干法除塵煤氣凈化系統(tǒng)工藝布置形式,這種布置形式一是可以充分利用高溫煤氣熱量,節(jié)省熱風(fēng)爐及鍋爐燃料,減少對熱能的浪費(fèi);二是減少了后部煤氣凈化量,減小了后部噴淋塔本體設(shè)計(jì)規(guī)模及水泵房泵組、冷卻塔、加藥罐等輔助設(shè)備的投資。

2)通過對補(bǔ)償器合理選擇,可有效增強(qiáng)補(bǔ)償器耐氯離子腐蝕能力,多層的不銹鋼及護(hù)套結(jié)構(gòu),可延長補(bǔ)償器使用壽命。噴嘴的合理選擇,可有效增強(qiáng)噴淋塔凈化煤氣能力,充分保障煤氣管網(wǎng)的運(yùn)行安全。耐氯離子的哈斯合金下螺旋噴嘴的應(yīng)用,大大減少了噴嘴腐蝕后對煤氣品質(zhì)的影響,使水能夠在設(shè)計(jì)要求的120°內(nèi)完全覆蓋筒體斷面,有效保證了噴淋塔過流斷面的煤氣完全逆向和噴淋水接觸,達(dá)到用戶對煤氣品質(zhì)的要求。

3)通過對TRT系統(tǒng)加藥及改造管路沖洗系統(tǒng),有效減小了TRT葉片積鹽,使TRT運(yùn)行更加穩(wěn)定。但TRT投加的藥劑為陜鼓專供藥劑,且價(jià)格較貴,以本高爐大小為例,理論計(jì)算月消耗約為4 t/月,年投加藥劑費(fèi)用很高。是否采用投加藥劑方法除去葉片積鹽,還需根據(jù)各企業(yè)煤氣品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)情況而定。

4 結(jié)語

干法除塵煤氣溫度較高,且煤氣中含有大量氯離子,對除塵后部管道及設(shè)備有很大的腐蝕作用,且長期運(yùn)行后會(huì)使TRT透平機(jī)組靜葉產(chǎn)生積鹽等問題。安鋼在新建3號高爐時(shí),在設(shè)計(jì)、施工過程中針對干法高爐煤氣易出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析研究,采取了很多合理的工藝優(yōu)化及設(shè)備選型方案,對高爐后部煤氣管網(wǎng)及用戶的穩(wěn)定運(yùn)行起到了重要作用。

[1]謝全安,田慶來,楊慶彬,等.煤氣安全防護(hù)技術(shù).化工:化學(xué)工業(yè)出版社,2007:188-189.

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2012—6—17

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