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太原選煤廠重介系統工藝改造可行性分析

2012-12-12 11:51:42要志軍
中國煤炭 2012年4期
關鍵詞:工藝系統

要志軍

(西山煤電集團公司官地礦選煤廠,山西省太原市,030023)

太原選煤廠實施了兩期對重介系統的改造工程(原單系統處理能力150萬t/a),同時進行了浮選系統的更新改造,浮選精煤脫水采用加壓過濾機及精煤快開壓濾機改造,改造完成后選煤廠核定生產能力為450萬t/a。

1 概況

1.1 存在的問題

太原選煤廠的洗選工藝為不脫泥入洗工藝,重介分選系統的循環介質煤泥含量大,原煤介耗在3 kg/t左右,介耗偏高。重介系統處理能力低,原煤不能全重介洗選。核定生產能力450萬t/a,但原重介生產能力僅為300萬t/a,必須依靠原有跳汰系統彌補生產能力的不足,降低了洗選效率。粗煤泥回收系統工藝落后,能力不足。

太原選煤廠的粗煤泥采用水力旋流器濃縮分級和高頻篩、離心機脫水回收,該系統細泥污染嚴重,產品灰分比主洗系統約高4%~6%,嚴重影響了洗選效率和產品質量。

1.2 項目實施的必要性

自兩套重介系統投入使用后,入選原煤在400萬t/a以上,其中跳汰系統承擔了近1/3的生產量,跳汰系統分選效果差導致了銷售精煤產品質量波動較大,灰分質量控制較困難,精煤產率低。因此,對重介系統進行擴建改造,增設粗煤泥分選系統,提高精煤產率和產品質量勢在必行。

1.3 改造內容和范圍

(1)增加原煤脫泥篩,將原煤不脫泥入洗工藝改為脫泥入洗。

(2)增加粗煤泥分選系統,使重介旋流器有效地分選1.5~0.25mm粒度級的粗煤泥。

(3)進行重介系統擴能改造,達到原煤全重介入洗。

1.4 煤源和煤質

太原選煤廠入洗原煤主要是杜兒坪礦、西銘礦的2#、3#低硫瘦煤和8#高硫貧瘦煤,其中原煤中1.5~0.25mm含量達24.96%,精煤灰分10.0%,精煤理論產率85.58%,理論分選密度1.905g/cm3,±0.1含量14.65%,可選性為中等可選,見圖1。

圖1 1.5~0.25mm粒度級原煤可選性曲線

2 選煤工藝的制定

2.1 原煤入洗工藝選擇

太原選煤廠目前的主選設備為三產品重介旋流器,按選前原煤準備可分為脫泥入洗和不脫泥入洗兩種工藝。

脫泥入洗工藝的優勢在于工藝成熟,分選精度及分選效率高、分選效果好,因為分選介質中非磁性物含量小,脫介篩脫介效果好,可有效降低粒度差異對重力分選效果的不利影響,重介系統穩定性好,便于生產管理,降低脫介環節設備負荷,介耗降低了0.8~1.5kg/t,達到節能降耗的目的;劣勢在傳統的脫泥工藝入洗粒度下限最低只能控制到0.5mm。

不脫泥入洗工藝的優勢為原煤全粒級進入重介分選系統,可充分發揮重介旋流器分選下限低的優勢,減輕浮選系統的負荷,減少了脫泥工藝的環節;劣勢為分選精度及分選效率相對較低,分選效果相對較差,煤泥全部進入介質系統,脫介工藝環節負荷大,脫介困難、效果差、介耗高。

從以上分析可以看出,脫泥分選雖然增加了脫泥工藝環節設備,但可以大大改善脫介工藝環節的工況,提高系統分選效率,改善生產管理,節能降耗,降低生產成本。根據太原選煤廠目前的生產狀況和煤質資料分析,選擇原煤脫泥入洗工藝。

2.2 粗煤泥分選工藝選擇

通過對粗煤泥分選設備的比較和對太原選煤廠的煤質分析,采用TBS分選機進行粗煤泥分選可以獲得較好的分選效果。

2.3 最終工藝

改造后的原煤洗選工藝為脫泥入洗,采用重介+粗煤泥分選+浮選聯合流程。原煤粒度50~1.5 mm采用無壓三產品重介旋流器分選;原煤粒度1.5~0.25mm采用粗煤泥系統TBS分選;原煤粒度0.25~0mm采用浮選。

3 改造方案

3.1 工藝流程

原煤經準備系統處理后,先進入脫泥篩脫泥,篩上物料進入重介系統分選,篩下物料進入分級旋流器分級,旋流器溢流進入浮選系統分選,底流進入TBS粗煤泥系統分選。TBS溢流經弧形篩-高頻篩-離心機脫水后,產品進入精煤輸送系統,TBS尾煤進尾煤回收系統,工藝流程見圖2。

圖2 TBS分選工藝流程

3.2 改造方案的比較和選擇

重介系統擴能改造有2種方案。

(1)方案一。對現有的重介一期和二期系統進行擴能改造。

(2)方案二。拆除跳汰1、2、3套系統,安裝1套生產能力為200萬t/a的重介系統。

增加的重介系統在原有跳汰廠房進行,由于該廠房鋼結構已運行52a,且廠房層高較低,經咨詢相關土建專家,改造時土建鋼結構加固方案難以確定,投入費用無法估計,所以改造方案采用方案一,對現有重介系統進行工藝改造。

3.3 主要設備選型

根據煤質資料分析并考慮煤質變化,粗煤泥量取原煤量的25%,入洗量按450萬t/a計算,入料量853t/h,粗煤泥量214t/h。

(1)原煤脫泥篩。采用新型香蕉型直線等厚篩,該篩子屬于重型篩分設備,篩面由幾段不同傾角組成,實現物料等厚篩分,有極高的篩分效率和處理能力。脫泥篩選用3661型香蕉篩,共2臺,單臺處理量550t/h(取k=1.2),處理量可達1000t/h,完全滿足入料量853t/h的要求。

(2)粗煤泥分選機。選擇使用TBS粗煤泥分選機,根據對太原選煤廠的煤質分析,將TBS粒度分選范圍設定為1.5~0.25mm粒度級,TBS分選機選用XGR3600型,共3臺,單臺處理量140 t/h(取k=1.5)。

(3)三產品重介旋流器。將目前使用的三產品重介旋流器3GDMC1200/850更換為型號為3GDMC1400/1100的重介旋流器,處理量由原來的300~350t/h增加為350~400t/h,兩套系統處理量可達700~800t/h,其中需重介系統處理量為639t/h,完全滿足現有生產能力853t/h的要求。

3.4 工藝布置

(1)原煤脫泥環節改造。原煤準備系統不變,將脫泥篩安裝在主洗樓+20.25m和+23.50m層的314原煤刮板輸送機的機頭和機尾出料點下,并對現有的重介一期和二期的緩沖倉進行改造,使之適合脫泥入洗改造工藝。

(2)粗煤泥分選系統改造。在主洗樓的原粗煤泥回收系統中進行,將分級旋流器安裝在+26.70 m,TBS分選機安裝在+20.25m平面,弧形篩、高頻篩、離心機安裝位置不變,只進行設備更新。

(3)重介擴能系統改造。將重介一期和二期系統原工藝及設備布置不變,只進行設備更新,三產品旋流器選型由3GDM1200/850更換為3GDM1400/1100,還安裝在原來的位置,安裝空間足夠。

4 經濟效益及投資回收分析

4.1 經濟效益

原煤經脫泥工藝改造后,進入重介的入料量減少了約25%,重介介耗水平可降低到1.5kg/t以下,介質消耗預計降低50%以上,重介生產成本大大降低。

按原重介入選300萬t、介耗為3kg/t的原煤計算,改造前介質消耗為9000t,改造后介質消耗為5062t,節約介質費用512萬元。

干擾床分選工藝對+0.25mm以上煤泥都有較好的分選效果,大大降低了浮選入浮量,提高了浮選效果。

系統改造后,全重介脫泥入洗生產能力提高到450萬t/a以上,按重介比跳汰洗煤提高精煤產率0.86%、精煤價格991元(不含稅,2011年實際銷售價格)計算,扣除副產品收入(洗混煤200元/t)減少,可增加銷售收入3061萬元。如果計算介質節約的512萬元,改造后可增加經濟效益3573萬元/a。

4.2 投資回收

太原選煤廠實施原煤脫泥入洗、粗煤泥分選系統、重介擴能改造,所需投資:設備購置2102.8萬元,材料及安裝247.88萬元,設備拆除84.12萬元,土建26.94萬元,其他140.47萬元,集中控制128.94萬元,生產監控209.83萬元,不可預見費208.18萬元,總計3149.16萬元。根據整個項目的投資和全年效益,不到1年靜態投資就能收回。

5 結語

針對太原選煤廠原重介工藝存在的介質消耗高、粗煤泥無法實現全部分選以及現有重介系統處理能力無法滿足處理450萬t/a原煤的實際狀況,在對粗煤泥分選工藝、設備原理優缺點分析的基礎上,提出了在無壓三產品中介旋流器之前增加脫泥環節,采用基于TBS的工藝與設備進行分選的工藝改造思路。該方案實施后,可為選煤廠帶來良好的經濟效益。

[1] 張志文.TBS干擾床及其在粗煤泥分選中的應用[J].中國煤炭,2006(12)

[2] 祁澤民,符東旭,劉文禮,陳素鳳,孟海生.選煤工藝的新突破—粗煤泥分選機[J].中國煤炭,2008(7)

[3] 吳明有,李延鋒,冉進財,張文軍.粗煤泥的分選及其對選煤工藝的影響[J].選煤技術,2009(4)

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