孫懷君, 李 莉, 方允樟, 楊曉紅, 斯劍霄, 范曉珍, 林根金
(1.浙江師范大學 數理與信息工程學院,浙江 金華 321004;2.金華職業技術學院 農學院,浙江 金華321007)
自Mohri等[1-4]首先在Co基非晶材料中發現巨磁阻抗效應(GMI)以來,由于其在高靈敏磁傳感器和磁記錄頭等方面有著良好的應用前景,引起了業內人士的廣泛重視和興趣[5-8].但是,傳統的Co基合金材料由于其非晶形成能力較弱,影響了非晶帶材的成材質量,很難做到帶材樣品的完全非晶,內部結構存在著一定的缺陷,從而導致其軟磁性能較差,GMI效應普遍較弱,雖然經過后續的退火工藝可以提高GMI比值,但是同時也使得非晶帶材變脆,影響了材料的實際應用.本研究小組在原有的Co基非晶合金基礎上,調整了組分元素的比例,適當添加了Nb元素,大大提高了合金的非晶形成能力.同時,發現隨著非晶形成能力的提高,其軟磁性能也得到了明顯的改善,在1 kHz下其有效磁導率超過47 000,并最終成功制備出臨界直徑 4 mm 的 Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5塊體非晶合金材料[9-10].本文利用該Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5塊體非晶合金組分制備了非晶帶材,并且研究了其在不同退火狀態下的GMI效應.
將經熔煉的母合金用單輥快淬法噴制成寬度為1 mm、厚度為20 μm的非晶薄帶,然后截取樣品長度20 mm,在氬氣保護下,分別進行500~600℃不同溫度的退火處理,用德國布魯克(Bruker AXS)公司X射線衍射儀(XRD)分析薄帶樣品的物相變化,掃描速度為10°/min,2θ為20°~80°.用HP4294A型阻抗分析儀測定材料的阻抗,測量時,把樣品放入驅動線圈(驅動線圈內徑Φ=1.03 mm,選用直徑為0.1 mm的漆包線繞制120匝而成)內組成一個等效的阻抗元件,由阻抗分析儀提供10 mA的交變電流通過驅動線圈,產生一個與細絲軸向平行的交流驅動場,這種驅動方式稱為縱向驅動.縱向驅動方式的交變電流不直接通過樣品,可避免樣品引線的接觸以及樣品本身的焦耳熱損耗.直流外磁場由Helmholtz線圈產生,為防止線圈發熱影響磁場精度,線圈內部使用循環水進行冷卻,直流外磁場方向沿細絲的軸向,為減小地磁場的影響,直流外磁場與地磁場方向垂直.測量時樣品均放于Helmholtz線圈正中勻場區.阻抗變化率定義為

式(1)中:Z(Hex)和Z(Hmax)分別是直流偏置磁場為Hex和實驗時所加最大磁場Hmax時材料的阻抗.靈敏度的定義如下式所示:

式(2)中:(ΔZ/Z)max為最大巨磁阻抗比;ΔH為巨磁阻抗比曲線的半高寬.
圖 1 是鑄態 Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金薄帶在不同外磁場下的阻抗頻譜曲線.由圖1可知,外加磁場對樣品的阻抗值有著明顯的影響,且隨著外加磁場的增加,其阻抗值明顯下降.這是由于外磁場的作用為單向,因此造成交替振蕩的疇壁移動過程被大大抑制,樣品的磁導率迅速減小,相應地其阻抗值也急劇地下降,從而得到大幅度單調減小的阻抗頻譜曲線.

圖 1 鑄態 Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5合金帶材磁阻抗頻譜曲線
圖2 是鑄態Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金薄帶和不同溫度退火樣品在驅動電流頻率f=475 kHz時的縱向驅動磁阻抗比曲線.由圖2可見,未經退火的非晶薄帶阻抗比曲線呈現單峰狀,阻抗比峰值較小,其阻抗比最大值約為1 000%.由于單輥急冷制備的薄帶其固化過程中熱量的傳遞方向為橫向,使得材料出現縱(軸)向易磁化軸,即具有縱向磁疇結構,并且在縱向驅動模式下,交變驅動場h~與外磁場Hex均在縱向.此時帶材在h~作用下的磁化是以疇壁移動為主,而且因為易磁化方向與h~一致,所以帶材具有較高的磁導率μi,并相應有較大的巨磁阻抗比值.加上縱向的Hex以后,由于Hex的作用為單向,造成h~作用下交替振蕩的疇壁移動過程被大大抑制,帶材的磁導率迅速減小,相應地其巨磁阻抗比值也急劇地下降,從而得到大幅度單調減小的巨磁阻抗曲線.經500℃保溫退火30 min,由于在制備過程中殘留在非晶樣品中的內應力已得到部分釋放,所以其軟磁性能有所改善,阻抗比曲線明顯上升,峰值達到1 400%.繼續升高溫度,內應力進一步得到釋放,阻抗比曲線繼續上升,其峰值在退火溫度為580℃時達到最大,超過2 400%,是鑄態時的2.4倍.當進一步提高退火溫度至585℃時,由于材料內部開始析出了(Co,Fe)23B6硬磁相(見圖3),破壞了合金的軟磁性能,使得GMI效應急劇下降,阻抗比峰值也相應地下降.在退火溫度達到600℃時,帶材阻抗比隨著外加磁場變化甚至沒有出現明顯的變化趨勢.

圖4是在不同外加磁場下580℃退火Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金帶材其阻抗比值隨驅動頻率的變化情況.由圖4可知,在低頻段,隨著頻率的增大,阻抗比值急劇地上升,并且與頻率近似呈線性關系,在沒有施加外部磁場的情況下,阻抗比值在頻率為500 kHz附近時達到最大,與頻率為1 kHz時相比,阻抗比值由原先的0.3%升高到近2 500%,增大了8 000倍以上.此后隨著頻率的繼續增大,阻抗比值開始下降,且與頻率呈光滑的曲線關系,在頻率到達1 MHz時,阻抗比值下降至2 000%.這是由于在低頻時,趨膚效應較弱,阻抗Z與頻率f的平方根呈線性變化,隨著頻率的增加而增加,在高頻時,趨膚效應明顯,造成具體參與作用的磁疇結構比例減少,而且由于同時渦流阻尼增大,材料的磁化受到抑制,導致磁導率下降,從而引起阻抗比下降.如圖4所示,隨著外加磁場的增大,阻抗比曲線呈現逐漸下降的趨勢,這是由于當施加外磁場后,由于外磁場的作用為單向,造成交替振蕩的疇壁移動過程被逐漸抑制,帶材的磁導率也逐漸減小,相應地其巨磁阻抗比值也逐漸地下降,從而得到逐步降低的阻抗比曲線.
隨著頻率的變化,退火態帶材樣品磁阻抗比曲線也會發生不同程度的變化.圖5是580℃退火Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金帶材頻率從50 kHz到1 MHz的磁阻抗比曲線.從圖5可以看出,在驅動頻率較低時,阻抗比值較小,并且有很寬的“平臺”,這是由于在低頻處交替振蕩的疇壁移動較弱,外磁場對疇壁移動的抑制作用并不明顯造成的.隨著頻率的升高,交替振蕩的疇壁移動變得愈加明顯,外磁場對疇壁移動的抑制作用也隨之增加,阻抗比值也相應地提高,“平臺”逐漸縮小,并慢慢向“單峰”狀過渡,曲線半高寬也相應地縮?。陬l率達到250 kHz時,阻抗比曲線已完全呈“單峰”狀,阻抗峰值由原來的200%上升到1 500%,并且曲線在零磁場附近出現了較明顯的“尖刺”狀,說明此時樣品對微弱磁場有非常靈敏的響應,這為提高磁敏傳感器靈敏度的開發設計方面提供了一條新的途徑.繼續增大頻率,阻抗比曲線繼續上升,“尖刺”也越來越明顯,在頻率達到500 kHz時,樣品的阻抗比達到了最大,此時阻抗比峰值接近2 500%;當再次提高頻率到800 kHz時,從圖5可見,樣品阻抗比曲線略有下降,“尖刺”也開始減小;之后,隨著頻率的升高,阻抗曲線繼續下降,在f=1 MHz時,阻抗比峰值下降為2 000%.

圖5 Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5合金帶材GMI曲線隨頻率的變化關系
圖6 是580℃退火Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金帶材巨磁阻抗效應靈敏度隨頻率的變化曲線.從圖6可以看出,在頻率較低時,隨著頻率的增大,靈敏度急劇地上升,并且在200 kHz到400 kHz的頻率段,靈敏度與頻率近似呈線性關系,靈敏度在頻率為600 kHz時達到最大,與頻率為50 Hz時相比,靈敏度由原先的1%/(A·m-1)升高到115%/(A·m-1),增大了100倍以上.此后,隨著頻率的繼續增大,靈敏度值開始下降,在頻率到達1 MHz時,靈敏度值下降至96%/(A·m-1).
圖7是鑄態Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金薄帶和不同溫度退火樣品在驅動頻率為600 kHz附近時其巨磁阻抗效應靈敏度隨退火溫度的變化曲線.從圖7可以看出,Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5非晶合金帶材在鑄態時其靈敏度較低,約為19%/(A·m-1);隨著退火溫度的提高,由于在制備過程中殘留在非晶樣品中的內應力逐漸得到釋放,所以其軟磁性能有所改善,巨磁阻抗效應越來越明顯,其靈敏度也隨之提高,并且在退火溫度為580℃時達到最大,其大小為114%/(A·m-1),是未退火時樣品靈敏度的6倍;當進一步提高退火溫度至585℃時,由于材料內部開始析出了(Co,Fe)23B6復雜相,正是由于此復雜相的析出,破壞了合金的軟磁性能,使得GMI效應急劇下降,靈敏度也隨著下降,在退火溫度達到590℃時,合金帶材靈敏度降至7%/(A·m-1).

Co63Fe4B22.4Si5.6Nb5合金帶材縱向驅動GMI效應隨著退火溫度的升高呈現了先增強后減弱的趨勢.在退火初期,由于內應力的釋放,使得材料內部縱向磁疇結構的取向更加一致,導致了GMI曲線的上升,并且阻抗比值在退火溫度為580℃時達到最大值,約為2 400%,其GMI效應靈敏度也達到最大,為114%/(A·m-1).隨著退火溫度的繼續上升,材料內部析出了(Co,Fe)23B6復雜相,破壞了合金材料的軟磁性能,導致了阻抗比值和靈敏度的急劇下降.
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