摘 要:分析了煉鋼廠連鑄機出坯輥道頻繁損壞的根本原因,并結合現場實際進行了相應的設備改造,解決了輥系傳動問題,大幅提高了出坯輥道及傳動設備的在線使用壽命。
關鍵詞:輥子 傳動 改造
中圖分類號:TF7文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2012)09(a)-0100-01
在板坯連鑄生產工藝中,出坯輥道是煉鋼連鑄生產線的易損設備,它是連接煉鋼和軋鋼的樞紐。輥道的運行狀況直接影響鑄坯的表面質量,同時也直接關系到整個連鑄生產線的生產節奏、生產能力和生產成本。因此,在實際生產過程中,保證出坯輥道的正常運轉、延長使用壽命是一個重要的問題。
1 出坯輥道主要存在問題
隨著煉鋼廠連鑄生產節奏不斷加快,出坯輥道作為板坯連鑄機的重要設備之一,近兩年來凸顯出諸多弊病,嚴重影響了生產的有序進行,大幅抬高了備件成本,主要問題有以下幾個方面。
(1)出坯輥道軸承座隔熱護板經常因鑄坯跑偏而被撞變形,導致護板固定螺栓被撞斷,大部分護板因固定螺栓絲扣損壞而無法緊固,長時間高溫炙烤導致軸承座內干油固化,軸承失效,而處理及更換停轉輥道時間較長,嚴重影響了正常的生產秩序。
(2)輥道跨度大,在輥道運行過程中,熱鑄坯頭、尾均有“探頭”現象,對輥道沖擊非常明顯,經常發生軸承座地腳螺栓松動,輥身撓曲變形的情況,頻繁緊固螺栓及更換輥子,極大增加了工人的勞動強度。
(3)出坯輥道為懸掛式電機減速機驅動,被“探頭”的鑄坯撞擊后松動的軸承座地腳螺栓在生產過程中得不到及時緊固,導致電機減速機受到沖擊振動,減速機固定螺栓孔變形,減震墊破損,電機與減速機連接部位破裂失效。
2 優化方案
(1)根據現場實際情況及實際測量數據,對輥道隔熱護板進行了重新設計,逐步將出坯輥道兩側單體護板改進為長側導板形式,將導板厚度由3mm改進為30mm,頭尾設計導向角,輥道兩側對稱分布,且側導板安插在圓柱狀樁孔上,便于拆裝更換,起到有效隔熱的目的。
(2)針對出坯輥道及軸承座設計單薄的現狀,我們對輥道及軸承座進行了擴容改造,原直徑300mm的空心輥改進為直徑400mm的實心輥,同時對軸承座及地腳螺栓進行了相應改進,軸承型號尺寸由原來225×150×56mm(23030CCK/W33)改進為300×180×118mm(24136CC/W33),地腳螺栓型號由M24×180mm改為M30×515mm,大幅提高了輥子及軸承座的負載能力及抗沖擊能力。
(3)改造現有懸掛式電機減速機為落地式,增加電機負載能力,由原7.5kW功率電機改進為20kW,相應改進減速機與之配套,減速機與輥道間增加萬向聯軸器連接,這樣有效緩解了鑄坯對電機減速機的直接沖擊,大幅提高了電機減速機的工作能力,提高了輥道的生產效率。
3 結語
通過以上改進措施的實施,有效改善了出坯輥道事故頻發的狀況,保證了輥道及電機減速機在線使用壽命,降低了維護成本,對提高鑄坯質量、提高生產率、提高管理水平有著很大影響,實現了煉鋼產能和效益的最大化。
參考文獻
[1]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,199