摘要:復合式克勞斯爐是德國凱薩斯圖爾焦化廠的7.63m焦爐及其配套的煤氣凈化裝置,通過長時間的運行,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的一線問題,進行了局部改造,解決了設備腐蝕嚴重、酸氣投入量少、轉化率低的問題,使克勞斯爐系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。
關鍵詞:克勞斯爐 煤氣風機 酸性氣 過程氣
山東兗礦國際焦化有限公司是由兗礦集團有限公司、日本伊藤忠和巴西CVRD三家合資建設的年產200萬噸焦炭和20萬噸甲醇的煤化工企業(yè),該企業(yè)拆遷了德國凱薩斯圖爾焦化廠的7.63m焦爐及其配套的煤氣凈化系統(tǒng),新建了年產20萬噸用焦爐煤氣制甲醇的生產裝置。焦爐于2006年6月投產,甲醇裝置也于同年12月16日投產,通過長時間的運行,對焦爐的運行認識逐步加深,相應的配套裝置也在逐步完善。硫回收采用克勞斯法硫回收,硫回收工藝由脫酸蒸氨工序來的酸氣,經(jīng)壓力調節(jié),在工序的系列裝置中將硫從硫化氫中提取出來,同時將氨和氰化氫催化分解。硫化氫首先在克勞斯爐中轉化,大約是1/3硫化氫和空氣進行燃燒形成二氧化硫。同時克勞斯反應器也在變化,大約2/3硫化氫反應后成硫元素。
硫化氫-燃燒:H2S+3/2O2→SO2+H2O,克勞斯反應:2H2S+SO2→3/xSx+2H2O
克勞斯反應在兩個接通的催化反應器中進行。
此外x根據(jù)溫度從1-8變化的。溫度超過950℃時僅僅是S2,如果溫度低于200℃時,獲得的分子就是S8。整個反應就是:3H2S+3/2O2→3/xSx+3H2O,并且在過程中放熱。因為過程氣中含有NH3和HCN,克勞斯爐用含有6%鎳的裂解催化劑。這樣可以避免在克勞斯催化劑上形成硫酸鹽以及腐蝕NH3/H2S-處理機組。
NH3和HCN通過催化劑,當溫度為1100℃時進行裂解。同時NH3和HCN在少量的空氣反應后得出氮,水和一氧化碳。
反應如下進行:
2NH3→N2+3H2;HCN+H2O→0.5N2+1.5H2+CO,過程氣中含有原始產品的氣態(tài)產品和平衡濃度。過程氣在催化劑的作用下通過輸入的二次空氣繼續(xù)氧化。二次空氣通過安裝在最后一個硫分離器后面過程氣路中的比例調節(jié)儀(可以測量調節(jié)H2S/SO2的比例)將過程氣出口上的H2S:SO2比列調整為7:1。有意高于硫磺生產所需要的2:1的比例。通過這種方式可以實現(xiàn)過程氣中SO2的濃度盡可能的低并且以此來限制游離的氨化合物的形成。過程氣中升高的H2S濃度可以接受,因為焦爐煤氣再一次混入并且洗滌出H2S。
1 克勞斯爐系統(tǒng)存在的問題
公司的焦爐煤氣凈化工藝采用AS循環(huán)洗滌工藝流程,酸性氣體通過克勞斯裝置產出硫磺。該工藝自2006年9月投產以來,運行不穩(wěn)定,面對運行狀況做了有力的分析,借鑒同類型裝置運行經(jīng)驗,和專業(yè)硫回收單位合作,共同商討方案,制定了可行的解決方案,為克勞斯爐運行創(chuàng)造有利條件,現(xiàn)有脫酸蒸氨產生的酸性氣質量不能滿足克勞斯爐的運行要求,由于酸性氣酸氣濃度設計濃度20%,系統(tǒng)運行酸氣濃度7%~10%之間,酸氣中氨氣含量過高,進入克勞斯爐后,克勞斯爐溫度難以維持1100℃上下,煤氣風機煤氣滿足不了克勞斯爐運行、設備內漏問題,液硫管線受阻問題等大量條件影響克勞斯爐停車,酸性氣就地排放,硫磺產量回收率較低,嚴重影響了大氣環(huán)境質量。
2 改造部分
優(yōu)化脫酸蒸氨系統(tǒng)運行,對脫酸蒸氨分縮器進行了內部檢查、清理,設備內的填料進行了過濾重新裝填,減小分縮器阻力,提高進入分縮器的富液量,控制好分縮器出口的酸汽溫度在70~75℃之間,檢查分縮器下液、酸汽管道下液,嚴禁酸性汽帶水,影響克勞斯爐,為克勞斯爐提供穩(wěn)定的酸汽來源。
煤氣風機改造后流量為Q=560立方米/每小時,出口壓力為P=36KPa,進口管道由原來的DN100改為DN150的管道,出口管道由原來的DN80改為DN100的管道,煤氣風機定期盤車,進出口進行排污,確保備車,從而為克勞斯爐正常運行提供了保證。
為了設備不再內漏,部分設備內部采用了不銹鋼材料,有效的延長了設備使用周期,由于頻繁開停車,所以提高系統(tǒng)操作,保證系統(tǒng)溫度,使系統(tǒng)在升溫、降溫過程少產生凝結水,縮短系統(tǒng)升溫的時間,加快系統(tǒng)升溫速度,同時做好工藝處理,必要時低壓鍋爐、硫冷器加入蒸汽使系統(tǒng)升溫,使整個系統(tǒng)在升溫過程中都保持在110℃以上,防止系統(tǒng)產生凝結水。
液硫管線由于伴熱不全,管道長.容易受阻,管線改造直接進入液硫中間槽,液硫中間槽密封處理,液硫管線伴熱采用整體內伴熱,兩端接口采用法蘭連接,使液硫管道最短,伴熱面積廣,拆除檢修方面,解決了液硫管線容易受阻問題。
3 改造效果
改造完成的設備至2012年未出現(xiàn)內漏情況,克勞斯爐穩(wěn)定運行,酸性氣回收率達到100%,杜絕酸性氣放散。克勞斯爐體溫度嚴格按照工藝指標操作處理。液硫管線正常運行,實現(xiàn)了液硫的全部回收處理。
4 結語
克勞斯爐系統(tǒng)改造完成,酸性氣100%回收處理,過程氣溫度保持在110℃以上,使系統(tǒng)不產生凝結水,減少了設備的腐蝕,部分設備更換了材質,改為不銹鋼材質,加大了設備的耐腐蝕性,硫冷器在下一步的工作中,更換硫冷器材質為不銹鋼材質,提高酸性氣的濃度到設計指標,對待系統(tǒng)的穩(wěn)定操作還需要進一步的研究。
參考文獻:
[1]何建平等.煉焦化學產品回收技術,北京,冶金工業(yè)出版社,2006年,P15-150.