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淺談四期磨煤機頻繁放炮原因及整改措施

2012-12-31 00:00:00居強孫磊
科技創新導報 2012年25期

摘 要:本文結合我電廠的實際情況,重點分析四期磨煤機電機頻繁放炮的的原因,并針對此問題提出相應的整改措施。

關鍵詞:磨煤機 放炮 原因分析 整改措施

中圖分類號:TQ545 文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)09(a)-0066-01

磨煤機是火力發電廠中重要設備之一,它的正常運行,直接關系到電廠的安全平穩生產。近期,我電廠四期磨煤機頻繁發生放炮事件,5月15日3:41,#8爐D磨在正常運行中放炮,6月29日11:11,#7爐C磨在正常運行中放炮,6月26日09:59和30日21:27,#7爐F磨在停運過程中放炮。磨煤機的頻繁放炮直接影響了鍋爐機組運行穩定性,燃燒經濟性和機組出力。

1 四期磨煤機放炮的主要原因

1.1 決定煤粉是否發生爆炸的主要因素

決定煤粉是否發生爆炸的主要因素有:煤粉濃度、煤粉細度、揮發份含量和氧濃度,一般情況下,煤粉濃度在0.32~0.6和3~4kg/m3為易爆范圍,在1.2~2kg/m3為極易爆炸范圍;煤粉粒徑在100μm以上不存在爆炸的危險,低于100μm且煤粉越細越容易發生爆炸;干燥無灰基揮發分Vdaf小于10%幾乎不發生爆炸,高于20%發生爆炸的可能性增加,且揮發份含量越高,越容易爆炸;氣粉混合物中氧含量<16%時,一般沒有爆炸的危險,高于16%且氧含量越高爆炸的可能性越大.

1.2 四期磨煤機實際運行工況

四期磨煤機在正常運行中,風粉比大約控制在1.2~1.7左右,出口溫度大約70℃左右,在70℃時空氣密度大約在1.03kg/m3,那么磨煤機出口處煤粉濃度大約在0.57~0.81kg/m3之間;入爐煤煤粉細度R90設計為25%,大部分煤粉粒徑在20~30μm之間;入爐煤干燥無灰基揮發分Vdaf含量一般在40%左右;由于采用熱風送粉,風源取自大氣,所以氧濃度在21%左右。

1.3 磨煤機放炮原因分析

從運行參數上看,每次磨煤機放炮時各參數均在正常范圍內,且無大幅波動的情況發生,由于#7爐C、F磨上的是高熱值的汽車煤,現場目測原煤非常干燥,綜合化學報表可以基本推算出全水大約在8%左右;空氣干燥基揮發分為35.99%,無灰干燥基揮發份將高達48%左右;由于熱值較高,灰分含量肯定較少;彈桶發熱量為32243 j/g,由于水分含量較少,估計低熱應不低于28Mj/kg。

褐煤一般全水在20%以上,灰分在15~35%,揮發份在40%左右,低熱在20Mj/kg以下,屬于極易爆炸的煤種,但從#7爐F倉和四期煤場煤挑出的部分煤塊分析,揮發份、熱值都比褐煤高,水分、灰分含量都比褐煤低,此煤塊爆炸的可能性要遠遠大于褐煤,運行中一旦遇到明火,爆炸的可能性極大,所以#7爐C、F倉摻入的部分原煤揮發份、熱值超高,是#7爐C、F磨放炮的主要原因。

由于四期磨煤機在正常運行和啟停磨過程中,具備煤粉爆炸的基本條件,#7爐C、F磨在放炮前又都出現了絞龍損壞的情況,絞龍損壞后,絞龍帶與磨煤機中空管摩擦產生火花或絞龍底部積煤自燃,造成磨煤機放炮,值得一提的是#8爐D磨非驅動端絞龍損壞,爆炸點發生在非驅動端,#7爐F磨絞龍損壞,爆炸點正好也發生在驅動端,所以絞龍損壞是#7爐C、F磨放炮的次要原因。

#7爐F磨兩次放炮都是在停運過程中,由于在磨煤機停運過程中也滿足煤粉爆炸的基本條件,且給煤機停運,絞龍內沒有煤后,若絞龍帶與中空管摩擦,火花更易迸出,再加之磨內煤量減少后,鋼球與鋼球之間、鋼球與襯瓦之間的碰撞也易產生火花,所以啟停磨過程中更易發生放炮事件。第二次放炮后,現場檢查驅動端絞龍帶仍有斷裂的跡象(未處理),所以#7爐F磨第二次放炮的原因,絞龍損壞摩擦產生火花的問題不能排除,但最有可能的是,第一次放炮后,由于煤粉四處炸散,部分煤粉積存在磨煤機進風口蝸殼、熱一次風管道處,在長期的烘烤下自燃著火,引起磨煤機放炮。

從#8爐D磨絞龍損壞的情況看,絞龍損壞比較嚴重,且有一塊襯板被鉸進絞龍內,襯板突出較多,與磨煤機中空管發生嚴重、持續的摩擦,產生連續的火花,是磨煤機放炮的主要原因。目前,兗礦火車煤來煤揮發份較高,平均在40%以上,最高時達43%,是#8爐D磨放炮的次要原因。另外,系統內積粉、積煤自燃,也是引起磨煤機放炮的原因之一。

2 四期磨煤機易產生明火的部位

2.1 磨煤機絞龍

絞龍帶斷裂損壞或絞龍內進入異物后,與磨煤機中空管內壁發生摩擦,產生火花,是四期磨煤機易產生明火的主要部位。

2.2 磨煤機進風口蝸殼處

由于正常運行中和啟停磨過程中的風粉擾動,少量煤粉在磨煤機進風口蝸殼處積存,在較高的熱風烘烤下,自燃著火。

2.3 絞龍底部積煤

絞龍損壞或絞龍磨損后,造成絞龍底部積煤、積粉,在長期的熱風干燥下自燃著火。值得一提的是,若絞龍端部處積煤,由于磨煤機進風口與絞龍端部存在間隙,熱風會漏至此處,造成此處積煤、積粉被烘烤自燃著火。

2.4 分離器堵塞

分離器容易堵塞的部位是回粉管和內錐體,系統堵塞后,大量煤粉積存,在長期的熱風干燥下自燃著火。

3 整改措施

(1)提高絞龍材質,增加定期檢查絞龍及底部積煤、積粉的定期工作。(2)對磨煤機進風口蝸殼處進行改造,杜絕死角。(3)加快分離器改造步伐,杜絕內錐體堵塞的情況發生,將改造后的分離器移至17m,增加回粉管長度和陡度,減少回粉管堵塞的機率。

4 磨煤機運行時的注意事項

近期,四期磨煤機連續發生放炮事件,給人身和設備構成了極大威脅,為盡量減少磨煤機放炮事件的發生,確保機組的安全穩定運行,從運行操作方面請注意以下幾點:1)正常運行中,嚴格控制磨煤機參數在規定范圍,自即日起,磨煤機分離器出口溫度按規程規定執行(不大于71℃)。2)規范操作調整,勤調、細調,避免參數大幅波動。3)料位指示失靈的磨煤機,在料位缺陷未消除前,控制磨煤機不要滿磨,控制風粉比不超過1.6,及時了解上煤情況,根據磨煤機出、入口溫度、風量等的變化,綜合分析判斷磨煤機是否煤多,嚴密監視磨煤機電流變化,發現電流異常降低,及時減煤吹掃。4)啟停磨操作時應緩慢進行,控制磨煤機入口溫度不超過200℃,出口不超過65℃,并根據磨煤機出力情況及時減少吹掃風量,控制磨煤機總風量在90t/h左右,啟動磨煤機時,控制磨煤機出口溫升不大于3℃/mim,啟停磨時,旁路風盡量不要開啟。5)在啟停磨過程中,若發現局部溫度異常升高,及時向磨煤機內充惰,充惰無效,立即停止磨煤機,繼續充惰,直至溫度恢復正常。

參考文獻

[1]王磊,黃樹紅,張燕平,等.火電廠設備狀態的分級評價方法研究[J].熱力發電,2004(7).

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