【摘 要】采用變頻驅動電動機,以輸出壓力作為控制對象,與壓力變送器等組成閉環恒壓控制系統。
【關鍵詞】空氣壓縮機;變頻驅動;恒壓;自控
壓風系統是煤礦主要生產配套系統之一,是礦井的安全動力系統,同時也是礦井安全自救系統。
1 空壓機系統概況
我公司地面工業廣場壓風機房安設空壓機五臺,皆為MLGF-20/8-132G型,額定排氣量20m3/min,額定壓力為8kg/cm2,配用電機為Y315M2-8,功率:132kW,正常運行方式為三用二備,每年連續運轉時間25000小時以上,在設計選型時,空壓機按照滿負荷、長時間、連續運行方式來選型的,實際運行中空載運行時間所占比例較高,根據現有電控系統即使在空載情況下,電動機仍以額定轉速運行,輸出功率變化小,無功功率大于有功功率,有效率低,大部分電能白白浪費掉;存在的另一個問題,空壓機起動時沖擊電流大,對電網和設備危害較大,運行質量差。
2 空壓機系統改造
2.1 改造之前
2.1.1 空壓機加載期間風量為20m3/min電流約為180A,空載期間電流約為45A,表1為五臺空壓機運行時間、加載時間、空載時間的統計:
表1
以3#空壓機為例,平均空載率計算方法,平均空載率=(累計運行時間-累計加載時間)/累計運行時間=(3200-1620)/3200=49.4%通過對空載率的統計可知,空壓機因空載運行浪費大量電能。五臺空壓機平均空載率為50.54%,急需實施節能改造。
2.1.2 空壓機工頻起動時雖采用Y-△降壓起動,但電流仍在400A左右,對電網的沖擊較大,影響電網的穩定。對設備的危害較大,沖擊電流降低了電動機使用壽命,影響了設備的運行安全。
2.1.3 空壓機的開停需人工操作,一方面不方便,造成人力資源負擔,另一方面,由于人工切換操作極易造成氣壓不穩定,給生產帶來不便。
2.2 改造狀況
2.2.1 控制原理
采用變頻驅動電動機,以輸出壓力作為控制對象,與壓力變送器等組成閉環恒壓控制系統,通過PLC集中控制,每臺空壓機根據自身儲氣罐壓力要求調整運轉頻率,整個自控系統根據總管壓力調整運轉臺數和相應空壓機的運轉頻率,雙重節能措施達到節能效果。
2.2.2 控制方式
1)整個系統分為現場手動、現場自動、遠程控制三種控制方式,通過主控系統可使系統在自動和手動之間、自動和遠程控制之間進行數據切換,無論自動還是遠程控制都能實現啟動、停止、保護、恒壓調節等功能,可以實現分時段不同壓力控制、保護控制、自動開關機等。
2)選擇性開機,可人為設定開機順序,PLC控制系統具有加載時間累計設定功能,當前空壓機加載累積時間超過設定時間時,則投入運行下一臺空壓機,以此類推;當前空壓機加載累積時間少于設定時間時,則停止運行一臺空壓機,以此類推。
3)如空壓機連續運行時間累加到一定的時間(該時間可設定),則自動停止該空壓機的運行,開啟下一臺空壓機。
4)PLC控制可自動跳過處于故障、現場手動、檢修等狀態的空壓機,開啟具備工作條件的空壓機。
2.2.3 運行監視
1)可實現溫度、壓力等運行狀況實時監視,參數在線修改,狀態監視、過程監視、趨勢分析、和監視系統異常等各種數據的監視。
2)當空壓機有故障時,監控畫面將自動顯示有關畫面,監控系統能夠按要求,自動的組織相應時間區間的有關數據,以曲線的形式顯示在屏幕上,便于故障的查詢。
2.2.4 故障保護、記憶功能
1)實現各類保護和報警功能,油壓、油溫、水溫、斷水、斷油等超限報警,可根據現場情況設定參數報警即停機或只報警不停機。
2)系統報警后,空壓機自動設置為軟檢修狀態,只有維修人員手動清除軟檢修狀態,該空壓機才能開機。
3)系統每天將設備的報警時間、報警設備等信息保存到計算機,可以隨時查閱。
3 改造后運行狀況
3.1 系統運行正常
改造后變頻控制系統運行狀況良好,空壓機起動時啟動電流在0-180A范圍內緩慢上升,降低了沖擊電流;PLC控制系統替代繼電器控制后,故障率明顯下降;壓力變化幅值由改造前的±0.15降至±0.04保證了供風負荷穩定;同時因使用電接點壓力控制器,壓力調節精度更高,控制準確,從而避免了誤動作導致加載、卸荷事故的發生。
3.2 節電效果
運行時間與卸荷時間約相等即各12小時,每年按350天計算,以1#空氣壓縮機為例,節電量每年節約電量191520kW。
4 結語
改造后的壓風系統節電效果十分明顯,對供電電網和設備本身的損害也大大降低,提高了系統的安全穩定性,減小了日常的維護量,既節約了人力及成本,又延長了設備的使用壽命。
【參考文獻】
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