
【摘 要】 本文根據工程中采用CFG樁復合地基在檢測過程中出現的有關質量問題的爭議,從多方原因多角度進行分析、判斷,總結出在CFG樁施工和檢測時中應注意的事項。
【關鍵詞】 CFG樁復合地基 載荷試驗 抽芯檢測 墊層材料
河北省某市一住宅樓工程,地上24層,地下1層,框架剪力墻結構,筏板基礎,基底標高為-4.56m。根據結構設計要求,采用CFG樁復合地基進行處理,處理后復合地基承載力特征值不小于360kpa,樁端持力層為(5)層粉質粘土。
1.地層概況
本區地層為第四系全新統~上更新統河流沖積夾湖積地層,主要地層及CFG樁設計參數如表1:
2.CFG樁復合地基設計參數
設計樁徑:400mm;有效樁長:18.0m;樁頂土質為(2)層粘土,樁端土質為(5)層粉質粘土。計算單樁承載力特征值為715KN,采用值為645KN,面積置換率為5.43%,樁間距為1.51*1.53m,矩形布置,樁身材料采用預拌混凝土,強度為C20。褥墊層采用5~10mm碎石屑,厚度200mm。樁總數為478根。
3.施工概況
該工程于2012年9月份施工,歷時12天。采用長螺旋鉆孔管內泵壓成樁工藝,施工時在自然地面上施工。
4.質量檢測情況
在CFG樁完成40天后,由檢測公司進行了單樁復合地基承載力及樁身完整性檢測。并對混凝土試塊進行了試驗。根據試塊試驗結果,混凝土強度約23.2~27.8MPa,達到了設計強度。
在現場抽取了不少于20%樁進行了樁身完整性檢測,根據測試結果,除4根樁為淺部輕度離析,其他均為I類樁。隨后進行了單樁復合地基承載力檢測,抽取了三根試驗樁,試驗采用堆載慢速加壓法。試驗共分八級進行。
根據試驗結果,除一組達到設計要求外,其他二組均未達到設計要求,均為在第八級加載后突降破壞,后又增加二根試驗,均在第八級加載后發生突降破壞。
5.對質量問題相關方意見
試驗結果為復合地基承載力不能滿足設計要求。對不合格原因,相關各方發生爭議,主要如下:
建設單位:壓樁不合格,就是質量不合格。其認為是施工單位偷工減料,并且認為設計有問題。理由是相鄰一棟建筑的樁長采用的是22m,樁試驗均合格。據了解,相鄰建筑物亦采用CFG樁復合地基,地層情況與本工程基本相同,除樁長采用22m,樁間距采用1.65*2.00m外,其樁身材料亦為C20混凝土,但非同一檢測單位。建設單位要求按22mm樁長重新成樁。
施工單位:施工均按設計施工,不存在偷工減料問題,樁長、樁徑、混凝土灌注量均達到了設計要求。其認為可能是混凝土有問題,由于混凝土為建設方指定供應商,因此不是施工方的責任,要求先查明原因,不同意重新成樁。
設計單位:技術人員對現場進行了檢查,根據測試結果及施工記錄,樁長滿足設計要求,樁徑除個別樁個別斷面稍小外,均滿足設計要求。樁頭處理由甲方指定單位完成,樁頭表面平整度差,高低不平,個別樁頭為斜面,表觀混凝土強度尚可,個別樁頭石子含量較少。對試驗不合格樁挖開后,四根樁均為樁頭破碎,深度不超過20cm,測試用的墊層材料采用的是1~3cm碎石,含卵石,大部分粒徑在2cm,個別達到了4cm以上,厚度為15cm。因此,設計要求先對混凝土強度進行判斷,并抽芯取樣檢測,并要求更換墊層材料及對樁頭進行處理,按規范要求進行擴大檢測。
檢測單位:檢測采用本地區通常做法,以往未出現過問題,檢測應該沒有問題。
由于各方意見存在爭議,最終根據多位巖土專家意見,認為設計方案沒有缺陷,要求對樁進行抽芯測定樁體材料強度,并進行擴大檢測。
6.樁質量復驗結果
抽芯測試結果:共在六根樁進行了抽芯檢測,結果是各樁樁身完整,未發現斷樁等明顯缺陷。根據取試塊試驗結果,試塊軸心抗壓強度值,除一組平均值為18.6MPa,其他各組平均值為25.7~36.8MPa。混凝土強度變化區間大,但根據驗算,低值亦在允許范圍內,故可確定混凝土基本可以滿足設計要求。
其后,重新委托一各方均認可的檢測單位重新選擇樁進行擴大檢測。根據設計方要求,墊層改用5~10mm碎石屑,厚度采用200mm,并先對樁頭進行清平后再鋪設墊層再試驗。本次共選擇了六根樁試驗,在檢測過程中由監理全程監控。
根據六根樁測試結果,單樁承載力特征值均達到了設計要求,對于檢測結果相關各方均表示認可。
7.原因分析
根據現場調查與綜合分析,本工程樁質量二次結果不同,原因是方面的,主要有以下原因:
(1)混凝土強度:從試驗結果,強度可以滿足設計要求,但從試驗結果值上來看,局部強度較低。分析其原因,一是混凝土本身問題,本地用石子采用的是碎石+卵石,卵石最大直徑22cm(在灌注混凝土時撿出),含量不均勻,人為造成石子含量的變化較大,從而影響混凝土強度。二是在成樁時,由于局部離析影響混凝土強度。
(2)CFG樁施工方面主要有:
①保護樁長不足:由于本工程是在原自然地面施工的樁,空樁長度達4.0米,停鉆時間及位置控制上存在一定困難,造成部分樁的保護樁長較小,樁呈現淺部離析,影響樁體混凝土強度。
②截樁頭不規范:截樁頭方法不合理,現場施工方法為用切割鋸在三個方向切割,然后用鉤機鉤斷,造成樁頭高低不平及斜樁面的現象。由于截樁人員是由建設方直接委托施工,樁基施工單位不能有效控制質量,故只能就其結果修整,故樁頭質量平整度較差。
(3)CFG樁檢測方法不嚴謹:
①樁頭處理:在檢測前僅由施工單位對樁頭做了簡單處理,不能保證樁頭表面平整度。試驗樁頭出現一邊高一邊低或者中間低四周高等情況。
②墊層選擇:按照設計要求,墊層應采用中粗砂或5~10mm的碎石屑材料,而檢測用的為10~30mm碎石(含卵石,個別達到4cm以上),粒徑偏大,從而導致碎石墊層與樁頭的有效接觸面積相對減小較多。
以上方面均會導致應力集中從而導致樁頭混凝土被壓碎。
(4)現場監管方面: CFG樁施工參與方較多,現場監管不到位,以致于質量控制、銜接等方面不可避免的出現問題,進一步對施工質量造成影響。
8.結論與建議
CFG樁是目前應用較為廣泛的一種地基處理方式,但是質量問題也是時有發生。本工程在檢測過程中發現的問題,也具有一事實上普遍性,因此,在進行CFG樁施工檢測過程中,應著重做好以下幾個方面:
(1)在施工隊伍上,少分包及指定分包,有效減少不必要的扯皮及管理上的錯位。
(2)CFG樁施工方法上,應嚴格按規范要求操作,做好試樁,準確控制好施工參數,樁頭處理嚴格按操作規程進行,以保證樁的質量不因后期施工受影響。
(3)CFG樁復合地基檢測時,應按規范或設計要求選擇墊層材料、承壓板直徑、加載量等,并對樁頭做好再次處理,以保證試驗結果具有代表性。
(3)對于出現質量問題,應先分析其造成原因,不要急于下結論。根據分析的原因決定如何處理,這樣,可避免造成不必要的浪費。
參考文獻
[1] 《CFG樁復合地基技術及工程實踐》 中國水利水電出版社 2001年,閆明禮,張東剛
[2] 《長螺旋鉆孔泵壓混凝土樁復合地基技術規程》DB 13(J)/T123-2011,河北省建設廳,2011