摘 要:梁家礦對井下煤4二采水倉的清理一改傳統的、效率低下、費工費力的人工清挖、礦車裝運的方式,研制了專門的清倉設備,設計了一套優良的稀釋、攪拌、抽淤、排淤的方案。將人工清淤的工期由一個月縮短為5天,提高了清倉工作效率,省略了裝、轉、運、提、卸等繁瑣的環節,節省了大量的勞動成本;經濟效益和社會效益顯著。清倉方案是對煤礦井下水倉清理方案的一次全面革新和優化,是與礦井生產排布的一次雙贏配合。值得礦井生產決策者設計、確定水倉清理方案時進行借鑒。
關鍵詞:水倉清理;清倉機;清淤方案
1 概況
梁家礦對井下煤4二采水倉的清理一改傳統的、效率低下、費工費力的人工清挖、礦車裝運的方式,研制了專門的清倉設備,設計了一套優良的稀釋、攪拌、抽淤、排淤的方案。將人工清淤的工期由一個月縮短為5天,節省了大量的人力物力,提高了清倉工作效率,省略了裝、轉、運、提、卸等繁瑣的環節,節省了大量的勞動成本;降低了水倉運行的風險(清倉期間水倉不能蓄水待排,發揮其基本功能,水只能直接進入吸水井,存在淹沒采區的風險),確保了礦井主排水的安全;經濟效益和社會效益顯著:節省了人工費用、電力費用、設備裝運、損耗費用等;避免了對井下運輸大巷的環境污染,利于井下安全運輸;避免了井上處理煤泥水對環境的污染。節省費用50萬元。
清倉方案是對煤礦井下水倉清理方案的一次全面革新和優化,是與礦井生產排布的一次雙贏配合。值得礦井生產決策者設計、確定水倉清理方案時進行借鑒。
2 井下水倉清淤方案與清倉機的研制
2.1 清倉機的研制
2.1.1 清倉機的組成
該清倉機由高壓注水設施、清挖螺旋、起吊架(帶可旋轉、升降的裝置)、泥漿泵、重車(礦車)、排淤管、電控開關等組件構成。結構簡潔合理。
2.1.2 清倉機的工作方法
自攪拌重載潛水耐磨泥漿泵可以直接淹沒到水倉內,對沉淀泥漿進行軸向沖擊攪拌,對高濃度泥漿實現可靠泵送,通過對泥漿泵的移動實現水倉大面積的清理,通過全橡膠柔性軟管(或鋼絲埋線管)排放清出的淤積物。
首先:向水倉淤積物注水、稀釋,稀釋到原濃度的55%;然后:開啟泥漿泵,利用搖臂實現對泥漿泵左右180度范圍、上下方向進行調節移動,實現對水倉淤積物進行抽排。按照先中間后兩邊的順序逐步進行清淤。第三步:人工往前推車前移,對前面淤積物進行清理。直至清倉完畢。
2.1.3 清倉機的特點
它具有工作效率快、勞動強度低、對環境影響小等優點。完全可取代傳統人工清淤,是人工清淤的12-14倍。從經濟效益與社會效益方面都具有明顯的優勢。該設備是集機電液一體的綜合機器,組成該設備的各個單機采用都是市場成熟的產品,保證了機械上的可靠性及使用性。該設備采用了防爆電氣,結構緊湊,布置合理,機械化程度高。采用普通礦車,輪距可適應煤礦井下不同清淤場地,可廣泛地適應大中型煤礦。
系統主要設備為可拆式結構,運輸方便.安裝時勿做基礎,維護簡便。
如圖1所示:
2.2 水倉清淤方案的設計
在對煤4二采水倉的清理積淤的方案設計上,與礦生產排布緊密配合。實現了水倉清理與礦生產總體排布的一次優化雙贏的配合。是設計實施水倉清理方案的的一次全面創新。即:利用4216下順撤面完畢老空水還沒積蓄外溢的時機,采用自主研制的自動化清倉機抽排倉內淤積物往4216密閉內灌注。
煤4二采水倉位于煤4二采下車場。4216下順門口距離水倉入口僅僅20米,且4216下順水平高度比水倉低60米。今年6月中旬,4216采煤面回采工作結束,隨后撤面。于7月13日對4216下順門口進行打密閉。具備了往4216下順注漿的條件。根據總體的設計,密閉留出了清理煤4二采水倉排淤的入口(2根DN100的管路)。
利用自主研制的清倉機,抽排水倉內的淤積物,清倉期間通過DN100管路直接灌注到4216下順密閉墻內。
3 清淤系統的綜合性能和效益分析
3.1 清淤系統的綜合性能
由于整個系統是機械化、自動化,提高了勞動效率。減少用工個數.縮短水倉清挖周期,降低了工人勞動強度。
系統主要設備為可拆式結構,運輸方便.安裝時勿做基礎,維護簡便。完全可取代傳統人工清淤,是人工清淤的12-14倍。
該設備是集機電液一體的綜合機器,組成該設備的各個單機采用都是市場成熟的產品,保證了機械上的可靠性及使用性。該設備采用了防爆電氣,結構緊湊,布置合理,機械化程度高。采用普通礦車,輪距可適應煤礦井下不同清淤場地,可廣泛地適應大中型煤礦。
3.2 清倉方案是對煤礦井下水倉清理方案的一次全面革新和優化,是與礦井生產排布的一次雙贏配合。值得礦井生產決策者設計、確定水倉清理方案時進行借鑒。
作者簡介:李繼濤 男 1974年生,大學文化。畢業于山東科技大學自動化專業。龍礦煤電有限公司梁家煤礦機電工程師、副區長。