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抽油機井高能耗原因及降耗措施應用

2013-01-25 10:30:08何繼峰大慶油田有限責任公司第五采油廠
石油石化節能 2013年6期
關鍵詞:抽油機措施系統

何繼峰(大慶油田有限責任公司第五采油廠)

在整個機采系統中,抽油機井約占總井數的85%,其運行耗電量約占油田總耗電量的25%。在國內抽油機井的系統效率最好也不超過30%,也就是說大約有70%的電量在運行中被浪費掉了。盡管這種高能耗有抽油機自身結構的原因,但是在美國抽油機井的系統效率仍然可以達到46%[1-2]。也就是說,在目前抽油機仍然是油田主要機采設備的情況下,對比國外的能耗水平,抽油機井的節能降耗還有很大的空間。

1 機采系統能耗現狀及原因

統計試驗區內一年的機采系統能耗情況,累計耗電1.12×108kWh,其中抽油機井累計耗電0.99×108kWh,占機采井總耗電量的88.4%,是主要能耗設備。統計1618口機采井的數據,平均系統效率24.12%,測試單耗6.5 kWh/t,其中測試抽油機井系統效率1493口井,平均系統效率24.07%,測試單耗6.67 kWh/t。

在測試的抽油機井中,有669口井單耗在8 kWh/t以上,占實測抽油機井總數的44.88%。這部分井平均單耗13.43 kWh/t,系統效率只有14.79%(表1),相對來講節能降耗的空間較大,所以將重點分析這部分井的高能耗原因,并采取針對性的節能降耗措施。

1.1 設備因素

1.1.1 抽油機機型偏大

當機型偏大、抽油機承受載荷一定時,機械摩擦損失隨之加大,無效功率損失就增大,造成載荷利用率低,單耗高。排除參數和泵效對單耗的影響,統計這類井共有39口,這些井安裝的都是10型及10型以上抽油機,可以通過換小機型措施降低單耗。

1.1.2 電動機裝機功率偏大

1.1.3 泵漏或篩管堵塞嚴重

當抽油泵嚴重漏失或篩管堵塞嚴重時,都能導致泵的充滿程度嚴重降低,造成容積損失,無效功率損失相對增加,單耗高。根據生產數據統計這類井共有33口。對這部分井,必須采取檢泵措施,在恢復泵況的同時,優化匹配參數,實現降低單耗和能耗的目的。

1.2 管理因素

1.2.1 抽汲參數不合理

主要表現為抽汲參數偏小、抽汲參數相對偏大和參數匹配不合理。

當沉沒度和泵效都較高時,如果這時仍然采用較低的舉升高度和抽汲參數,就無法充分發揮油井的產液量能力,使單耗相對較高。統計顯示這樣的井共有59口。針對這部分井,可以根據沉沒度和泵效具體情況,合理換大泵徑、調大沖程,使產液量和舉升高度的匹配更趨合理。另外,針對個別井的單井情況,還可以采取堵水措施,通過降低無效采出液,減少能耗,降低噸油耗電。

表1 抽油機井系統測試與高能耗井統計對比

當地層供液能力較差時,如果抽汲參數不及時調整,仍維持在相對較大的水平,會導致抽油泵充滿程度降低,增加沖程損失,影響出液效率,造成單耗高。統計這類井共有276口。對于這部分井,可以通過有針對性采取調小參數、間抽、換小泵、安裝減速裝置、轉提撈和壓裂等措施降低單耗。

抽汲參數匹配不合理主要表現為抽油機井的沖程、泵徑偏小,沖速偏高,這時抽油桿彈性變形損失、慣性載荷將增加,電量增加幅度大于液量增加幅度,導致單耗升高,而且還會增加桿斷和偏磨的發生概率。統計這類井共有22口。對其中沖程有上調余地的井,可采取調大沖程、降低沖速措施進行調節;對沖程沒有調節余地的井,可以利用檢泵時機換大泵徑、降低沖速措施進行調整,降低無效功率消耗。

1.2.2 生產運行管理不及時

“拓展實驗”是指以教材實驗為探索起點,在原有實驗目的、實驗原理、實驗材料、變量的控制、實驗方法、與實際生活的聯系等基礎上發展出新的課題,并隨之開展的實驗探究,包括教材實驗的改進探究、延伸探究以及利用教材實驗原理開展的新的問題探究等。

排除生產運行參數等因素,如果抽油機“五率”、盤根和皮帶等調整不及時,會造成摩擦損失的增加,無效功率損失增大。這類井有31口,單耗達到13.03 kWh/t,綜合分析認為主要是由于地面設備摩擦損失消耗功率偏大造成的。針對這部分井,應及時調整“五率”和盤根松緊度,減少地面傳動、相對運動摩擦等無效功消耗。

2 采取的主要節能措施及效果

2.1 針對設備因素

對機型偏大的抽油機井,采取換小機型措施20口井。換小機型前后,平均單耗降低1.08 kWh/t,平均消耗功率減少1.0 kW。針對電動機裝機功率相對偏大的抽油機井,采取更換裝機功率小的節能型電機措施,共計129臺。應用節能電動機前后,平均裝機功率降低8.5 kW,功率利用率提高1.5個百分點,平均單耗降低2.0 kWh/t。對因井下泵漏失量大,造成無效功率損失大、單耗高的抽油機井,累計采取檢泵措施25口井,檢泵前后平均泵效提高40.8個百分點,平均單耗降低9.26 kWh/t(表2)。

表2 針對設備因素措施前后節能效果統計對比

2.2 針對管理因素

1)針對抽汲參數不合理,在日常生產中加強對參數的優化調整,通過跟蹤生產運行狀態,及時換泵、調沖程、沖速及合理匹配參數,努力降低生產單耗。共采取措施464井次,效果見表3和表4。

表3 換泵前后節能效果統計對比

表4 參數調整前后節能效果統計對比

另外,在日常生產中還采取間抽措施85口井。間抽前后,平均沉沒度增加131.1m,泵效增加10.9個百分點,單耗降低7.6 kWh/t,消耗功率減少1.06 kW。堵水10口井,壓裂18口井,措施前后均取得了較好的降耗效果

2)加強生產運行管理。在日常生產中對抽油機井傳動部分潤滑程度、盤根松緊狀態、結蠟情況和平衡狀況加強跟蹤監視,加強熱洗、盤根、皮帶、“五率”的管理。措施期間累計調平衡805井次,調平衡前后對比平均單耗降低0.21 kWh/t。

對高能耗抽油機井從設備和管理兩方面采取綜合配套節能措施,累計采取措施1443井次。區塊內抽油機井的系統效率由措施前的24.07%提高到24.11%,提高0.04個百分點;噸液耗電由6.67 kWh/t降到6.49 kWh/t,降低0.18 kWh/t;當年節電513.31× 104kWh。

3 結論和認識

1)抽油機井的能耗在整個機采井系統能耗中占比超過85%以上,抽油機井的節能降耗是降低油田生產運行能耗的關鍵。因此,在確保產量的前提下,應細化抽油機的參數管理,為抽油機井采取節能降耗措施提供數據依據。

2)抽油機井的節能降耗措施必須要有針對性和配套性,針對不同的高能耗原因,從管理和技術兩方面采取相應的綜合措施,及時調整生產運行參數,合理匹配抽油機、電動機及沖程、沖速等運行參數,減少無效功損耗,降低單耗,確保抽油機井的能耗控制在最低點。

3)各種摩擦和損失的存在是無功能耗的重要原因,摩擦損失、熱損失、機械損失、容積損失等同時影響單耗和系統效率,加強熱洗、盤根、皮帶、五率等管理,可以起到減小無效功損耗的作用,是實現降低單耗的最經濟有效的途徑。

[1]楊柳,劉興嶺,任春祥,等.抽油機節能的有效手段[J].石油石化節能,2009(2):28-30.

[2]馮成寶.油田抽油機現狀及節能方式綜述[J].內蒙古石油化工,2008,24:31-33.

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