孫明柱
(大慶油田測試技術服務分公司第四大隊,黑龍江 大慶163511)
目前,聚合物已成為油田主力油層增產、穩產的重要技術措施,取得了巨大的經濟效益。隨著主力油層注聚規模的擴大,聚驅后穩產難度越來越大,勢必大面積轉入非主力油層進行三次采油。與主力油層相比,非主力油層具有厚度小,連通狀況差,油層發育差,層間予盾大等特點[1]。為了提高驅油效率,要對非主力油層采取各種驅油試驗和措施。而實時了解油層注、產剖面是當前油田開發工作者關心的問題。通過對試驗區注入、產出井進行動態監測,認識試驗區水驅、微生物及三元復合驅條件下的注采能力,可以為微生物及三元復合驅開展有針對性的注采方案調整和油井挖潛措施提供依據[2]。
杏六區東部Ⅱ塊三元復合驅葡Ⅰ3油層各沉積單元水淹程度比較嚴重,且平面、層間、層內動用差異比較突出。采出井投產后,含水級別相對較高。區塊目前高含水井所占比例高,含水在98%以上的井占總開井數的31.6%,平均沉沒度660 m;而含水小于90%的采出井僅有8口,占總開井數的8.4%,平均沉沒度為346 m;部分注入井注入壓力低,剖面動用不均勻,低效、無效循環狀況較為嚴重,存在嚴重的單層突進現象,而且隔層厚度較小,分層工藝難以解決層間矛盾。因此,為了提高三元復合驅體系的利用率,需要在注聚前對低效、無效循環狀況嚴重的井實施調剖。杏六區東部Ⅱ塊三元復合驅區塊共設計調剖井24口,調整目的層為葡Ⅰ1~3。
1)PI(90)測試 調剖時應選擇注入能力高、動用狀況不均勻、PI(90)值低于區塊PI(90)平均值的井進行調剖。選吸水比例、滲透率高并且與其相連通油井對應層段為高含水層的層段。

圖1 XX井PI(90)測試成果
XX井全井射開砂巖厚度9.8m,有效厚度7.6m,2009年3月17日進行PI(90)測試 (見圖1)。測試PI(90)值為12.5 MPa,低于該區塊PI(90)平均值13.4 MPa,懷疑存在大孔道。調剖井視吸水指數為 1.667 m3/ (d·m·MPa),高于非調剖井0.191 m3/ (d·m·MPa),啟動壓力0.5 MPa,注入壓力4.5 MPa,低于區塊平均水平。全井有效厚度動用比例42.1%;周圍連通采出井含水級別高達95.9%。結合靜態資料,葡Ⅰ3②-3③發育連通狀況較好,與周圍4口采出井均為一類連通,全部為高水淹,而且,該層段自然電位曲線顯示讀值較高,電阻率曲線 (2.5 m)顯示讀值較低,說明存在大孔道。在進行選層時,于2009年04月10日進行同位素吸水剖面測試。測試成果顯示,葡Ⅰ3②-3③ (1044.5~1048.6 m)絕對吸水量為40 m3/d,相對吸水量為100%。且該層段有效滲透率為0.983~1.253μm2,為全井發育最好的層段,所以選取該層段為調剖層。制定調剖厚度3.2 m,調剖方向為4個吸水層段。
2)調剖 結合分析靜態資料,依據PI(90)測試值及注入剖面資料,擬對該區塊的24口注入井進行調剖。XX井于2010年2月開始調剖,5月調剖結束。由于調剖后各井實注與調剖前對比,上升下降各有不同,僅根據生產數據不足以全面了解掌握調剖井的層間及層內吸水狀況。此時,就需要利用測井資料來了解。該井于2010年8月進行電磁流量測井。測試成果 (見圖2)顯示,有4個層段有吸入顯示,達到調剖方案制定的層數。全井吸水厚度由4.1 m增加到7.6 m,動用有效厚度比例由40.51%提高到75.95%;葡Ⅰ3②-3③ (1038.8~1043.6 m)由不吸入到吸入比例為66.74%;調剖層段葡Ⅰ3②-3③(1044.5~1048.6 m)由相對吸入量為100%到葡Ⅰ3②-3③ (1043.6~1046.4 m)相對吸入量為33.26%;油層底部葡Ⅰ3②-3③ (1046.4~1048.6 m)沒有吸入顯示。可見調剖后吸水層數增加,吸入剖面較均勻。調剖層相對吸水量下降,非調剖層相對吸入量上升,調剖效果明顯,達到了改善層間非均質性、調整吸水剖面的目的。

圖2 XX井調剖前后注入剖面對比成果圖
驗證調剖效果最簡便直觀的方法,一方面看調剖層吸入比例及吸入剖面比例均勻程度;另一方面通過周圍連通采出井的含水和相對產液量的升降來判別調剖效果的好壞。
1)調剖層吸入比例及吸入剖面比例均勻程度 CC井2009年4月測同位素吸水剖面,測試成果顯示,全井只有2個吸水層。葡Ⅰ3② (1041.4~1043.4 m)相對吸水量為43.98%,葡Ⅰ3③(1044.3~1047.5 m)相對吸水量為56.02%。根據測試成果方案 制 定 葡 Ⅰ3③ (1044.3~1047.5 m)為調剖目的層,調剖厚度為4.3 m,制定調剖方向為3個吸水層段。于2010年2月開始調剖,5月調剖結束。開始注入聚合物,于2010年8月測注入剖面電磁流量。測試成果 (見圖3)顯示,有3個層段有吸入顯示。葡Ⅰ3②(1039.4~1041.4 m)由不吸入到相對吸入量為16.62%,葡Ⅰ3② (1041.4~1043.4 m)27.79%;葡Ⅰ3③ (1044.3~1045.8 m)相對吸入量為55.59%,該層段吸入厚度由3.2 m減少到1.5 m,吸入厚度減了53.13%,調剖層吸入厚度有所減少,層段頂部吸入厚度增加,調剖效果較好。
2)周圍連通采出井的含水和相對產液量的升降 周圍與其連通的一口油井DD井于2010年9月測環空產出剖面 (見圖4)。對比2009年10月所測環空產出剖面,調剖前后產液量由45.4t下降到22.6t,產油量由1.2t上升到1.5t,含水下降4%。相對于調剖的目的層相對產液比例下降。非調剖層相對產液比例上升。各層段含水均有下降趨勢。沉沒度由666.32 m下降到708.33 m。表1為調剖前后環空產出剖面對比表。

圖4 DD井調剖前后產出剖面成果圖

表1 DD井調剖前后產液剖面對比表
對調剖區塊的5口調剖井調剖前后進行注入剖面測井動態監測,測試成果 (見表2)表明,調剖后調剖層段相對吸入量下降較明顯,吸入層段增加,吸入剖面較均勻。測試資料驗證了較好的調剖效果。

表2 調剖前后注入剖面對比表
1)只有把注入井注入剖面、采出井的產出剖面、壓力資料與油層連通狀況進行綜合分析,才能優選出準確合理的調剖井和調剖層位。
2)經過調剖可以改善層內予盾,避免三元復合物沿高滲透層突進,增加注入液的有效利用率,能夠提高三元復合驅的驅油效果。
3)地質工作離不開測試資料,應加強有針對性的測試資料的錄取。
[1]侯兆偉,石梅 .微生物與三元復合驅結合提高原油采收率探索研究 [J].大慶石油地質開發,2004,23(4):56-58.
[2]曲鵬 .試井與測試資料在二類油層調剖中的綜合應用 [J].油氣井測試,2008,17(3):28-29.